Änderungen von Dokument IMA - Offene Aufgaben
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Zusammenfassung
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. phermann1 +XWiki.dherrman - Inhalt
-
... ... @@ -16,141 +16,28 @@ 16 16 )))|=(% scope="col" %)((( 17 17 Kommentar 18 18 ))) 19 -|(% rowspan=" 47" %)(((19 +|(% rowspan="25" %)((( 20 20 1 21 21 (vor Freigabe der Maschine) 22 -)))|(% rowspan="4" %)((( 23 -Wasseraustritt am Maschinenportal 24 - 25 -\\ 26 - 27 -\\ 28 -)))|((( 29 -Leck suchen 30 -)))|((( 31 -\\ 32 -)))|((( 33 -✅️ 34 -)))|((( 35 -**Update 02.12.2023: **gefunden, Kondenswasser aus undichtem Druckluftschlauch nahe dem Hauptverteiler. Kondenswasser vermutlich von mangelnder Vorkühlzeit Kältetrockner. Kältetrockner 15-20min vorher laufen lassen! 36 -))) 37 -|((( 38 -Undichten Winkel/Schlauch austauschen 39 -)))|((( 40 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-wgIlN"/}} 41 -)))|((( 42 -✅️ 43 -)))|((( 44 -**Update 22.05.2024:** Schlauch getauscht 45 -))) 46 -|((( 47 -Undichter Kühlschlauch an der Hauptspindel erneuert 48 -)))|((( 49 -(% class="content-wrapper" %) 50 -((( 51 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-tmoAZ"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-KRJtw"/}} 52 -))) 53 -)))|((( 54 -✅️ 55 -)))|((( 56 -**Update 30.12.2023**: Tausch im Rahmen der Spindelkorrektur durchgeführt, nur bei ausgebautem W-Achsen Motor erreichbar 57 -))) 58 -|((( 59 -Silika Patrone zum Entfernen der Restfeuchte in der Druckluft testen. Ölen ? 60 -)))|((( 61 -(% class="content-wrapper" %) 62 -((( 63 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-OfCDn"/}} ? 64 -))) 65 -)))|((( 66 -\\ 67 -)))|((( 68 -\\ 69 -))) 70 -|(% colspan="2" %)((( 22 +)))|(% colspan="2" %)((( 71 71 Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt) 72 72 )))|((( 73 73 \\ 74 74 )))|((( 75 -✅️ 76 -)))|((( 77 -**Update 02.12.2023:** Fehler derzeit nicht in Test reproduzierbar. Möglicher Zusammenhang mit Wasser in Druckluft, Pneumatikventil hing. 78 - 79 -**Update 05.05.2024:** Ca. 100 Lochreihen-Bohrungen gebohrt, Fehler (auch seit letztem Update 02.12.2023) nicht mehr reproduzierbar. Fehler als gelöst markiert. 80 -))) 81 -|(% colspan="2" %)((( 82 -Undichte Druckluftschläuche erneuern (Verteiler am Portal, ausfahrbare Anschläge) 83 -)))|((( 84 -(% class="content-wrapper" %) 85 -((( 86 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-xjoyJ"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-HbKRy"/}} 87 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-RbSYH"/}} 88 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-bQRAK"/}} 89 -))) 90 -)))|((( 91 -✅️ 92 -)))|((( 93 -**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate 94 -\\**Update 29.02.2024: **Alle defekten Pneumatikleitungen am Tisch ersetzt. Es bleibt eine spürbar undichte Leitung am Hauptverteiler des Fräsportals. Mögliche Ursache für Probleme bei Vorlage der Bohrer**. 95 -\\Update 01.03.2024:** Vakuum für 6 linke Sauger angeschlossen und erfolgreich getestet.** 96 -** 97 - 98 -**Update 01.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren ist nah am Stempel undicht geworden und muss gewechselt werden. 99 - 100 -**Update 05.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren repariert (Schlauch gekürzt und nachgezogen, kein neuer Schlauch installiert) 101 -))) 102 -|(% colspan="2" %)((( 103 -Manuellen Werkzeugwechsel verstehen und testen 104 -)))|((( 105 -(% class="content-wrapper" %) 106 -((( 107 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-CbhpE"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-NOjEE"/}} 108 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-drwpx"/}} 109 -))) 110 -)))|((( 111 -✅️ 112 -)))|((( 113 -**Update 24.01.2024: **Manueller Werkzeugauswurf erfolgreich getestet und in Wiki dokumentiert, manuelles Einsetzen muss noch getestet werden. 114 - 115 -**Update 31.01.2024: **Manuelles Werkzeug einwechseln erfolgreich getestet und in Wiki dokomentiert 116 -))) 117 -|(% colspan="2" %)((( 118 118 \\ 119 119 )))|((( 120 -(% class="content-wrapper" %) 121 -((( 122 122 \\ 123 123 ))) 124 -)))|((( 125 -\\ 126 -)))|((( 127 -**~ ** 128 -))) 129 -|(% colspan="2" %)((( 130 -Schutzteile für Vakuumanbindungen drucken und einsetzen. Die Winkel der Vakuumverbinder können sonst leicht durch die Schraube abgeschert werden wenn sie sich unter der Traverse verkeilen. 131 -)))|((( 132 -(% class="content-wrapper" %) 133 -((( 134 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-VjqYt"/}} 135 -))) 136 -)))|((( 137 -⚠️ 138 -)))|((( 139 -**Update 27.12.2023: **Erster Funktionstest erfolgreich, Gehäuse ca 5mm zu hoch für Einsetzen am Traversenrand. Designänderung** 140 -** 141 -))) 142 142 |(% rowspan="5" %)((( 143 143 1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren 144 144 )))|((( 145 -H öhe des TischesnachFräsen korrigieren34 +Horizontalbohren und Fräsen funktioniert dann ohne Offset 146 146 )))|((( 147 147 \\ 148 148 )))|((( 149 - ✅️38 +\\ 150 150 )))|((( 151 -**Update 19.11.2023**: 152 -In Program 9997.0 am Ende (Zeile 134) korrigiert. 153 -Es ist wichtig nicht die Maschineneinstellungen zu ändern, da ansonsten auch die Ansteuerung des Werkzeugwechslers betroffen ist 40 +\\ 154 154 ))) 155 155 |((( 156 156 Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner ... ... @@ -157,476 +157,37 @@ 157 157 )))|((( 158 158 \\ 159 159 )))|((( 160 -✅️ 161 -)))|((( 162 -**Update 19.11.2023**: Radius wurde auf 100mm geändert aber noch nicht getestet. Steht am Mittwoch, 22.11.2023 an 163 -**Update 23.11.2023:** Wurde gestern getestet, funktioniert. 164 -))) 165 -|((( 166 -Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden 167 -)))|((( 168 168 \\ 169 169 )))|((( 170 -✅️ 171 -)))|((( 172 -**Update 23.11.2023: **Alle Bohrer neu eingemessen und auf 70mm justiert. 173 -))) 174 -|((( 175 -Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden 176 -)))|((( 177 177 \\ 178 -)))|((( 179 -✅️ 180 -)))|((( 181 -**Update 19.11.2023**: Länge wurde für alle Werkzeuge angepasst, die müssen aber nochmal getestet werden 182 -**Update 23.11.2023: **Werkzeuge wurden eingemessen und standard-Fräsparameter wurden im Wiki dokumentiert 183 183 ))) 184 184 |((( 185 -Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ??? 186 -Update: KS scheint den selben Fehler zu haben wie HBE, Z Versatz abhängig der Orientierung 52 +Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden 187 187 )))|((( 188 188 \\ 189 189 )))|((( 190 -✅️ 191 -)))|((( 192 -(% class="content-wrapper" %) 193 -((( 194 -**Update 19.11.2023:** Auch nach Korrektur des Z-Offsets und Entfernen des doppelt angelegten Satzes N435 in Programm 9 liegt noch ein richtungsabhängiger Offet vor 195 -**Update 22.11.2023: **Neue Arbeitshypthese, Hauptspindel ist aus dem Lot geneigt 196 -**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-taHXn"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen 197 -))) 198 -))) 199 -|((( 200 200 \\ 201 201 )))|((( 202 -Neigung der Hauptspindel ausmessen. 20mm geschliffene Stahlwelle wird gespannt und Rundlauf sowie Z Fahrt vermessen 203 -)))|((( 204 -(% class="content-wrapper" %) 205 -((( 206 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-xJvGx"/}} 207 -Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-fEpOE"/}} 208 -))) 209 -)))|((( 210 -✅️ 211 -)))|((( 212 -**Update 02.12.2023: **Rundlauf ~~ in Ordnung. Messung erfolgt, 20mm Welle gespannt und mit Messuhr auf Bett gegen die Welle die X bzw Y Änderung während Z Fahrt vermessen (Keilwirkung durch Spindelfehlstellung). 213 -\\Schiefstellung der Spindel von 0.245° entlang der Y Achse führt zu Delta von 0.94mm für HBE Bohrungen auf W 0° und 180°. Entlang der X Achse (90° / 270°) ist das Delta mit 0.33mm deutlich kleiner, aber auch vorhanden. 214 -\\Z Delta entlang der Y Achse entspricht damit im Rahmen der Messgenauigkeit genau dem Symptom von 1mm Höhenunterschied von Y+ zu Y- Bohrung und passt ebenfalls zum richtungsabhängigen Höhenoffset beim Nutsägen. 215 -\\**\\** 216 -))) 217 -|((( 218 -Schiefstellung Spindel korrigieren 219 -)))|((( 220 -(% class="content-wrapper" %) 221 -((( 222 -Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-siTcj"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise 223 -))) 224 -)))|((( 225 -(% class="content-wrapper" %) 226 -((( 227 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-tFAYv"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-GLNGf"/}} 228 -))) 229 -)))|((( 230 -✅️ 231 -)))|((( 232 -**~ Update 30.12.23: **Neigung der Spindel in beiden Achsen korrigiert. Vermessung ergab eine Verminderung der X Werte auf ~~ 1/4 der vorigen Abweichung, Y Abweichung nicht mehr feststellbar im Rahmen der Messgenauigkeit. 233 -))) 234 -|((( 235 235 \\ 236 -)))|((( 237 -Tests rund um HBE und KSE Z-Achs Fehler (Schieflage der Spindel): 238 - 239 -* Bohren in allen vier Kanten mit nebeneinander liegenden Löchern aller Bohrer 3/5/8. Wie ist der Offset pro Bohrer verteilt? 240 -* Nullage der W-Achse testen über Vermessen von KSE Nuten (Evtl zusätzlich Blattschlag bei Aggr. ausgebaut vermessen) 241 -* Bohrungen im 15° Intervall 270° rund um eine Ecke anlegen. Höhenversatz beobachten. Für alle Bohrer wiederholen 242 -* HBE Fräser, Nut rund um Werkstück fräsen. Gibt es auch hier einen Offset an einer Seite? 243 -)))|((( 244 -(% class="content-wrapper" %) 245 -((( 246 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-dPanC"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-GjrlP"/}} 247 247 ))) 248 -)))|((( 249 -✅️ 250 -)))|((( 251 -**Update 30.12.2023:** Wiederholung des Tests nach Korrektur der Spindellage. Delta Z der Bohrungen in die Rechteckkanten müsste nun < 1/10mm sein. Optional umlaufende Nut und Bohrkreis testen. 252 -**Update 05.01.2024:** 253 - 254 -(% style="list-style-type: square;" %) 255 -* Keine erkennbares Zickzackmuster mehr beim Planen oder am Nutgrund, Spindel steht im Lot. 256 -* Werkzeugspitze hat durch Neigungskorrektur der Spindel jetzt Offset von -1.5mm Y zum Rest der Maschine. Das ist anhand der Korrektur von 0.25° zum Lot zu erwarten und muss in Firmware korrigiert werden (9997 und 9901)** 257 -** 258 -* HBE Bohren erzeugt immer noch unterschiedliche Ergebnisse je nach Kante. Siehe nächster Punkt 259 -* Planfräsen erzeugt durchgängige Rampe in Y. Schieflage der Sauger nachgewiesen, muss vermessen werden. Ca Z offs 1mm auf 400mm Y Weg. 260 -Traversen scheinen im Wasser zu sein, Werkstück dazu nicht Parallel (ca 0.5mm unterlage unter Maschinenwasserwaage notwendig) 261 -))) 262 262 |((( 263 - \\61 +Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden 264 264 )))|((( 265 -Korrektur XY Werkzeugspitze zum Rest der Maschine 266 -)))|((( 267 -(% class="content-wrapper" %) 268 -((( 269 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-otcYv"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-fimgi"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-HDntP"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-qQSrM"/}} 270 -))) 271 -)))|((( 272 -✅️ 273 -)))|((( 274 -**Update** **31.01.2024**: Sollte nach der gestrigen Aktion erledigt sein. 275 - 276 -Dokumentation zum [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Einmessen der Maschine.WebHome]] wird erstellt. 277 -))) 278 -|((( 279 -Schiefstellung Sauger vermessen 280 -)))|((( 281 -Sauger scheinen das Werkstuück nicht Planparallel zum Portal zu halten. Ca Z offs 0.8 mm auf 400mm Y Weg. Traversen, Alublöcke, Multiplexblöcke vermessen 282 -)))|((( 283 -(% class="content-wrapper" %) 284 -((( 285 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-qBYjx"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-fvENp"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-AJDuD"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-IHYzq"/}} 286 -))) 287 -)))|((( 288 -✅️ 289 -)))|((( 290 -**Update 05.03.2024: **Traversen sind vorne ca. 0,1mm tiefer als hinten, Werte aller Traversen sehr ähnlich. Die grünen Sauger sind in vorderer Position 0,15mm tiefer als hinten, dh entspricht in etwasTraverse. 291 - 292 -==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Traversenvermessungen(Messhöhe:G1Z7F300)"/}}Traversenvermessungen (Messhöhe: G1 Z7 F300) ==== 293 - 294 -(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 295 -|=((( 296 -Traverse 297 -)))|=((( 298 -X-Pos(mm) 299 -)))|=((( 300 -Oberfläche hinten (Y=50, mm) 301 -)))|=((( 302 -O. vorne (Y=750, mm) 303 -))) 304 -|((( 305 -1 306 -)))|((( 307 -120 308 -)))|((( 309 -0,00 (Nullpunkt) 310 -)))|((( 311 --0,11 (zu tief) 312 -))) 313 -|((( 314 -1 315 -)))|((( 316 -1495 317 -)))|((( 318 -0,00 319 -)))|((( 320 --0,15 (zu tief) 321 -))) 322 -|((( 323 -2 324 -)))|((( 325 -250 326 -)))|((( 327 --0,01 (zu tief) 328 -)))|((( 329 --0,07 (zu tief) 330 -))) 331 -|((( 332 -3 333 -)))|((( 334 -380 335 -)))|((( 336 --0,01 (zu tief) 337 -)))|((( 338 --0,10 (zu tief) 339 -))) 340 -|((( 341 -4 342 -)))|((( 343 -2440 344 -)))|((( 345 --0,02 (zu tief) 346 -)))|((( 347 --0,14 (zu tief) 348 -))) 349 -|((( 350 -5 351 -)))|((( 352 -2590 353 -)))|((( 354 --0,01 (zu tief) 355 -)))|((( 356 --0,13 (zu tief) 357 -))) 358 -|((( 359 -6 360 -)))|((( 361 -2730 362 -)))|((( 363 -0,00 364 -)))|((( 365 --0,125 (zu tief) 366 -))) 367 - 368 -==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Saugervermessungen(Messhöhe:G1Z41.9F300)"/}}Saugervermessungen (Messhöhe: G1 Z41.9 F300) ==== 369 - 370 -(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 371 -|=((( 372 -Traverse 373 -)))|=((( 374 -X-Pos(mm) 375 -)))|=((( 376 -Sauger hinten (Y=90, mm) 377 -)))|=((( 378 -S. vorne (Y=710, mm) 379 -))) 380 -|((( 381 -1 382 -)))|((( 383 -90 384 -)))|((( 385 -0,00 (Nullpunkt) 386 -)))|((( 387 --0,14 (zu tief) 388 -))) 389 -))) 390 -|((( 391 -Dichtschnur zu hoch über über Sauger 392 -)))|((( 393 -Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ? 394 - 395 -Folgen: 396 396 \\ 397 - 398 -* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen 399 -* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig 400 -* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss 401 401 )))|((( 402 -(% class="content-wrapper" %) 403 -((( 404 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-emrJY"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-CIRrl"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-kVETh"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-qYhJo"/}} 405 -))) 406 -)))|((( 407 -✅️ 408 -)))|((( 409 -**Update 05.03.2024: **Vermessung bestätigte, neues Saugerdesign mit grünem Gummituch und tieferer Nut erzielt reproduzierbar bessere Ergebnisse. Mit 0,5bar ist Unterdruck größer als vorher (vs 0,3 - 0,4bar). Höhenabweichung < 0,05mm. Kein sichtbares Federn mehr, Haftreibung spürbar besser, jedoch nicht gemessen. Serienproduktion auf 12mm Multiplex sinnvoll. 410 -))) 411 -|((( 412 -Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren 413 -)))|((( 414 -Ist der Winkel nicht durch 90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab 415 -)))|((( 416 -(% class="content-wrapper" %) 417 -((( 418 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-BBeuD"/}} 419 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-mhvvR"/}} 420 -))) 421 -)))|((( 422 -✅️ 423 -)))|((( 424 -**Update 19.11.2023**: 425 -Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 426 -auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt 427 -))) 428 -|((( 429 -Bug in Rechtecktaschenmakro 430 -)))|((( 431 -**Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge 432 -)))|((( 433 -(% class="content-wrapper" %) 434 -((( 435 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ztPcu"/}} 436 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-lYeUj"/}} 437 -{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-sCqdy"/}} 438 -))) 439 -)))|((( 440 -✅️ 441 -)))|((( 442 -**Update 25.11.2023: 443 -** 444 - 445 -Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 446 -\\**Update 02.12.2023** 447 -\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben 448 -))) 449 -|((( 450 -Bug mit HBE Makros 451 -)))|((( 452 -**Bug 1: Gespiegelte Stulp-Operationen (kritisch) 453 -**Bei Spiegelung von Stulp wird HBE Aggregatposition korrekt in IMAWOP angezeigt, W-Achse wird aber nicht gespiegelt. 454 - 455 -**Bug 2: HBE Konturfräsungen (kritisch) 456 -**HBE Aggregatposition wird korrekt in IMAWOP angezeigt, IMA fährt aber Mittelpunkt des HBE Umlenkblocks statt Werkzeugspitze auf angegebene Koordinaten. 457 - 458 -**Bug 3: Schlosskasten (unkritisch) 459 -**Schlosskasten Makro fordert Werkzeug T4354, Ausführung mit T4353 (Horizontal-Fräser) bricht ab. 460 -)))|((( 461 -(% class="content-wrapper" %) 462 -((( 463 463 \\ 464 -))) 465 465 )))|((( 466 -⚠️ 467 -)))|((( 468 -**Update 26.01.2024 469 -**Beschluss, fehlerhafte Makros vorerst nur mit G-Code Fehlermeldungen zu deaktivieren, statt zeitintensiv Makros zu fixen. 470 - 471 471 \\ 472 - 473 -**Update** **27.04.2024 474 -** 475 - 476 -Fehlermeldungen werfen: Programm 9995 mit Fehlercode in L0 aufrufen. L0 enthält Fehler-Satz. Satznummern 0-1999 brechen Programm ab, 2000-3999 erfordern quittierung, 4000-5999 geben zeigen nur Meldung, >6000 enthält komplette Benutzerführung. 477 - 478 -Für HBE Fehlermeldung muss neue Fehlermeldung als Satz im Bereich 0-1999 in 9995 hinzugefügt werden. Aufruf dann bspw. mit //L0=42 G77 H9995// für Satz 42. 479 479 ))) 480 480 |((( 481 - BugmitReferenzfahrt70 +Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ??? 482 482 )))|((( 483 -**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt 484 -**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden 485 -)))|((( 486 -(% class="content-wrapper" %) 487 -((( 488 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ZZoxd"/}} 489 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-wdbpH"/}} 490 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-zjvsR"/}} 491 -))) 492 -)))|((( 493 -✅️ 494 -)))|((( 495 -**Update 27.01.2024 496 -**[[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9990.0||shape="rect"]] analysiert und kommentiert. Für jede Achse (Z,Y,X,W) wird Referenzfahrt-Sprungmarke N10 angesprungen. Wenn Endlagen für Achse bereits in E911xx gesetzt ist, wird Referenzfahrt für Achse übersprungen. Nach Referenzfahren wird im F10000 auf Endlagen gefahren (alle Achsen gleichzeitig). 497 - 498 -__Lösungsmöglichkeit 1:__ E911xx zu Beginn für alle Achsen zurücksetzen → erzwingt jedes Mal Referenzfahrt 499 - 500 -__Lösungsmöglichkeit 2:__ Befehl //G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000// achsweise aufteilen in drei Befehle 501 - 502 -**Update 27.05.2024** 503 - 504 -Fehler behoben mit Lösungsansatz 2. 505 -Satz 9990 N500, Zeile ersetzt: 506 - 507 -(% class="code" %) 508 -((( 509 -G52 G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000 510 -))) 511 - 512 -geändert zu 513 - 514 -(% class="code" %) 515 -((( 516 -G52 G1 F10000 ZE72003 517 -YE71002 518 -XE70002 519 -))) 520 - 521 -TODO: Zukünftig sollte Lösungsmöglichkeit 1 zusätzlich umgesetzt werden, um mit Referenzfahrt immer Achsen sicher einzumessen. W-Achse wird aktuell bei zweiter REF-Fahrt gar nicht bewegt. 522 -))) 523 -|((( 524 -Bug des WZW 525 -)))|((( 526 -**Kritischer Bug bei Abbruch Werzeugwechsel (nicht aufgenommen etc) **Nach Abbruch eines Wechsels und Clear durch E30022 ist es möglich, dass der Wechlser nicht in Endposition steht und die Maschine ohne Check auf Kommando einen Wechsel versucht. Kollision im Wechsler erfolgt** 527 -** 528 -)))|((( 529 -(% class="content-wrapper" %) 530 -((( 531 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-qFJzR"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-iKmQh"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-ptRAx"/}} 532 -))) 533 -)))|((( 534 -⚠️ 535 -)))|((( 536 -**Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion 537 - 538 -**Update 01.05.2024:** [[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9999.0||shape="rect"]] von Werkzeugwechselmakro kommentiert, relevante Prüfung für Werkzeugwechsler-Position erfolgt in Satz N80. Falscher Pfad muss noch gesucht werden. 539 - 540 -**Update 02.05.2024:** Fehler MUSS in N80 liegen. Ablegen erfolgt in N80 (inkl. Check für korrekte WKW-Position) und Aufnehmen (N90) wird NUR von N80 aufgerufen. 541 -))) 542 -|((( 543 -Bug des WZW 544 -)))|((( 545 -**Kritischer Bug bei Ablegen eines Werkzeugs bei Breitteil** 546 - 547 -(% style="text-align: left;" %) 548 -**Voraussetzung: 549 -**Werkzeug A in Spindel 550 -Programm mit Bedarf für Werkzeug B wird gestartet 551 -Breitteil ist aktiviert (Werkstückgröße muss NICHT über 80cm sein) 552 -**Was passiert: 553 -**Werkzeugwechsler fährt auf Spiegelseite (korrektes Vorgehen) 554 -Spindel fährt aber zur "normalen" Werkzeugwechsler-Seite 555 -Werkzeug wird dann fallen gelassen 556 -)))|((( 557 -(% class="content-wrapper" %) 558 -((( 559 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-vAraq"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-xvYyL"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-RIuDf"/}} 560 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-JLJCr"/}} 561 -))) 562 -)))|((( 563 -⚠️ 564 -)))|((( 565 -**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion** 566 -** 567 - 568 -**Update 27.01.2024: **Bug konnte reproduziert werden, siehe Beschreibung links. Vorschlag: Vorerst G-Code Fehlermeldung einbauen, um Problem zu vermeiden. 569 - 570 -**Update 01.05.2024**: 571 - 572 -* Bug genauer eingegrenzt und [[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9999.0||shape="rect"]] dokumentiert. 573 -* **Grober Ablauf Wechsel**: Es wird gewartet, bis WZW-Position != 0 ist. Wenn dann Magazin links steht, wird Versatz zwischen linker und rechter Position auf WZW-Koordinaten addiert. 574 -* **Register E40024** (WZW-Position) hat korrekte Werte (0 wenn WZW nicht auf Anschlag, 1 wenn rechts, 2 wenn links). 575 -* **Vermutung**: Zustand von WZW-Position wird ausgelesen, während WZW noch auf Nullseite steht. Daher wird kein Versatz aufaddiert. Dann wird WZW erst vstl. von SPS verschoben und Koordinaten für Wechsel beziehen sich trotzdem noch auf rechts. 576 -* **Weiteres Debugging:** Die Berechnungsoperationen laufen zu schnell durch, um sinnvoll währenddessen Registerwerte ablesen zu können. Durch Sätze oder Instruktionen durchsteppen ist nicht möglich. Daher muss das Programm 9999 um Meldungen und programmierte Halt (M17) ergänzt werden, um besser debuggen zu können. Folgende drei Instruktionen sind zur Ausgabe einer Variable in einer Meldung mit anschließender Quittierung über "Start" nötig: 577 -** //$0Variablenwert: %// 578 -** //$=E40024// 579 -** //M17// 580 -** (gibt z.B. aus: "Variablenwert: 1") 581 -))) 582 -|((( 583 -Bug: Z-Achse fährt unerwartet herunter 584 -)))|((( 585 -**Kritischer Bug** 586 - 587 -Z Achse fährt unerwartet bei Quittieren von Not-Aus herunter 588 -)))|((( 589 -(% class="content-wrapper" %) 590 -((( 591 591 \\ 592 -))) 593 593 )))|((( 594 -⚠️ 595 -)))|((( 596 -**Update 22.05.2024:** Die Maschine stand auf Handbetrieb und der Not-Aus wurde gedrückt. Direkt mit dem Quittieren des Not-Aus fuhr die Z-Achse zügig auf minimale Höhe (Glück gehabt, kein Crash). 597 -))) 598 -|((( 599 -Bug: Tür lässt sich nicht öffnen 600 -)))|((( 601 -**Unkritischer Bug** 602 - 603 -Die Sicherheitstür zum Zugang hinter die Maschine lässt sich plötzlich nur noch Anfordern, die Anforderung wird aber nicht freigegeben. 604 -)))|((( 605 -(% class="content-wrapper" %) 606 -((( 607 607 \\ 608 -))) 609 609 )))|((( 610 -⚠️ 611 -)))|((( 612 -**Update 22.05.2024: **Fehler ist längere Zeit aufgetreten. Probiert wurden (vergeblich) Ändern des Betriebsmodus und Aktivieren/Quittieren von Not-Aus in verschiedenen Kombinationen. In den Anleitungen wurde kein entsprechender Abschnitt zu der Sicherheitstür gefunden. Unklar ist, wie die Freigabe manuell betätigt werden kann oder was die Freigabe behindert. 613 -))) 614 -|((( 615 -Spindelkamera 616 -)))|((( 617 -Für die bessere Sichtbarkeit des Werkzeuges bei heruntergefahrener Absaugung soll eine Kamera mit Sicht auf die Spindel in Echtzeit auf einen Bildschirm am Bedienstand übertragen und für Fehlersuche aufgezeichnet werden. 618 -)))|((( 619 -(% class="content-wrapper" %) 620 -((( 621 621 \\ 622 622 ))) 623 -)))|((( 624 -ℹ️ 625 -)))|((( 626 -**Update 22.05.2024: **Erfolgreich Prototypen mit Analogvideokamera und Übertragung getestet und Einkaufsliste begonnen unter [[confluencePage:page:HOL.IMA Spindelkamera]]. 627 - 628 -**Update 25.05.2024:** Video und 12V-Stromkabel von Schaltschrank zu Spindel eingezogen, 12V Buck Converter in Schaltschrank eingebaut, Netzwerkswitch in Schaltschrank eingebaut und eingerichtet, Encoder getestet 629 -))) 630 630 |(% rowspan="9" %)((( 631 631 Dokumentation und Videos erstellen 632 632 )))|((( ... ... @@ -634,7 +634,7 @@ 634 634 )))|((( 635 635 (% class="content-wrapper" %) 636 636 ((( 637 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- sPkqi"/}}85 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-nChty"/}} 638 638 ))) 639 639 )))|((( 640 640 ✅️ ... ... @@ -646,7 +646,7 @@ 646 646 )))|((( 647 647 (% class="content-wrapper" %) 648 648 ((( 649 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- IhbVg"/}}97 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ubUpC"/}} 650 650 ))) 651 651 )))|((( 652 652 ℹ️ ... ... @@ -660,25 +660,22 @@ 660 660 )))|((( 661 661 (% class="content-wrapper" %) 662 662 ((( 663 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann- cjrVY"/}}111 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-RnEiC"/}} 664 664 ))) 665 665 )))|((( 666 666 ℹ️ 667 667 )))|((( 668 - LMS Video undQuiz: fertig669 - Wiki: In Arbeit ([[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]])116 +In Arbeit 117 +[[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]] 670 670 ))) 671 671 |((( 672 672 Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung 673 673 )))|((( 674 -(% class="content-wrapper" %) 675 -((( 676 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-adFUR"/}} 677 -))) 122 +\\ 678 678 )))|((( 679 - ✅️124 +\\ 680 680 )))|((( 681 - Update 02.05.2024: Mit in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]] dokumentiert126 +\\ 682 682 ))) 683 683 |((( 684 684 Automatikbetrieb der Maschine ... ... @@ -685,14 +685,12 @@ 685 685 )))|((( 686 686 (% class="content-wrapper" %) 687 687 ((( 688 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-RJZof"/}} 689 - 690 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-NlwOS"/}} 133 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-uNnXr"/}} 691 691 ))) 692 692 )))|((( 693 - ✅️136 +ℹ️ 694 694 )))|((( 695 - **Update 02.05.2024:** Wiki DokumentationFertiggestellt138 +In Arbeit 696 696 [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]] 697 697 ))) 698 698 |((( ... ... @@ -707,7 +707,7 @@ 707 707 |((( 708 708 Herstellen neuer Vakuumpads 709 709 )))|((( 710 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz- WfMxW"/}}153 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-YpRIG"/}} 711 711 )))|((( 712 712 \\ 713 713 )))|((( ... ... @@ -716,10 +716,7 @@ 716 716 |((( 717 717 MDI Modus und wichtigste Befehle 718 718 )))|((( 719 -(% class="content-wrapper" %) 720 -((( 721 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ChgtD"/}} 722 -))) 162 +\\ 723 723 )))|((( 724 724 \\ 725 725 )))|((( ... ... @@ -728,10 +728,7 @@ 728 728 |((( 729 729 Manuelles Freifahren 730 730 )))|((( 731 -(% class="content-wrapper" %) 732 -((( 733 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-wxZib"/}} 734 -))) 171 +\\ 735 735 )))|((( 736 736 \\ 737 737 )))|((( ... ... @@ -739,7 +739,8 @@ 739 739 ))) 740 740 |(% colspan="2" %)((( 741 741 --Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren-- 742 -\\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz 179 +\\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. 180 +Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz 743 743 )))|((( 744 744 (% class="content-wrapper" %) 745 745 ((( ... ... @@ -746,9 +746,9 @@ 746 746 747 747 ))) 748 748 )))|((( 749 - ✅️187 +\\ 750 750 )))|((( 751 - Siehe [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]]189 +\\ 752 752 ))) 753 753 |(% colspan="2" %)((( 754 754 Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen ... ... @@ -767,12 +767,12 @@ 767 767 )))|((( 768 768 (% class="content-wrapper" %) 769 769 ((( 770 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-l NZqi"/}}208 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-zlJPV"/}} 771 771 ))) 772 772 )))|((( 773 - ℹ️211 +\\ 774 774 )))|((( 775 - **Update 31.01.2024**: Grafiken von Matze erstellt, notwendige Anpassung am Schließsystem durch Jan Steffan erledigt. Prototyp sollte am Wochenende fertig werden.213 +\\ 776 776 ))) 777 777 |(% colspan="2" %)((( 778 778 Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files) ... ... @@ -779,13 +779,12 @@ 779 779 )))|((( 780 780 (% class="content-wrapper" %) 781 781 ((( 782 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- swGfS"/}}220 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ucVNx"/}} 783 783 ))) 784 784 )))|((( 785 - ℹ️223 +\\ 786 786 )))|((( 787 -**Update 02.12.2023**: 788 -\\Kann getestet werden: [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27||shape="rect"]] 225 +\\ 789 789 ))) 790 790 |(% colspan="2" %)((( 791 791 Netzwerk-Laufwerk an Windows XP VM anbinden (SMBv1) ... ... @@ -792,12 +792,12 @@ 792 792 )))|((( 793 793 (% class="content-wrapper" %) 794 794 ((( 795 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- tzMci"/}}232 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-GkYda"/}} 796 796 ))) 797 797 )))|((( 798 - ✅️235 +\\ 799 799 )))|((( 800 - Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]]237 +\\ 801 801 ))) 802 802 |(% colspan="2" %)((( 803 803 IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen ... ... @@ -811,7 +811,7 @@ 811 811 )))|((( 812 812 \\ 813 813 ))) 814 -|(% rowspan=" 3" %)(((251 +|(% rowspan="4" %)((( 815 815 Einweisungsunterlagen erstellen 816 816 )))|((( 817 817 Einweisungszettel ... ... @@ -818,7 +818,7 @@ 818 818 )))|((( 819 819 (% class="content-wrapper" %) 820 820 ((( 821 - {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-PVWPO"/}}258 +\\ 822 822 ))) 823 823 )))|((( 824 824 \\ ... ... @@ -830,7 +830,7 @@ 830 830 )))|((( 831 831 (% class="content-wrapper" %) 832 832 ((( 833 - Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-PpcFs"/}}270 +\\ 834 834 ))) 835 835 )))|((( 836 836 \\ ... ... @@ -842,173 +842,26 @@ 842 842 )))|((( 843 843 (% class="content-wrapper" %) 844 844 ((( 845 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-WEDbC"/}} 846 - 847 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-jxbrp"/}} 848 -{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-gbGCb"/}} Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-xPczg"/}} 849 -))) 850 -)))|((( 851 -ℹ️ 852 -)))|((( 853 -(% class="wrapped" data-mce-resize="false" style="letter-spacing: 0.0px;" %) 854 -|=(% scope="col" %)((( 855 -Thema 856 -)))|=(% scope="col" %)((( 857 -Skript 858 -)))|=(% scope="col" %)((( 859 -Gefilmt 860 -)))|=(% scope="col" %)((( 861 -Video fertig 862 -)))|=(% scope="col" %)((( 863 -LMS Text angelegt 864 -)))|=(% scope="col" %)((( 865 -LMS Fragen angelegt 866 -))) 867 -|((( 868 -LMS Übersicht / Motivation 869 -)))|((( 870 -- 871 -)))|((( 872 -- 873 -)))|((( 874 -- 875 -)))|((( 876 876 \\ 877 -)))|((( 878 -- 879 879 ))) 880 -|((( 881 -Sicherheitshinweise 882 882 )))|((( 883 -- 884 -)))|((( 885 -- 886 -)))|((( 887 -- 888 -)))|((( 889 -✅️ 23.05. 890 -)))|((( 891 891 \\ 892 -))) 893 -|((( 894 -IMAWOP 895 895 )))|((( 896 -✅️ 25.01. 897 -)))|((( 898 -✅️ 25.01. 899 -)))|((( 900 -✅️ 25.01 901 -)))|((( 902 902 \\ 903 -)))|((( 904 -✅️ 25.01. 905 905 ))) 906 906 |((( 907 - Maschinenübersicht290 +Quizfragen für LMS 908 908 )))|((( 909 -✅️ 02.05. 910 -)))|((( 911 -✅️ 25.01. 912 -)))|((( 292 +(% class="content-wrapper" %) 293 +((( 913 913 \\ 914 -)))|((( 915 -\\ 916 -)))|((( 917 -✅️ 02.05. 918 918 ))) 919 -|((( 920 -Bedienelemente 921 921 )))|((( 922 -✅️ 02.05. 923 -)))|((( 924 -✅️ 25.01. 925 -)))|((( 926 926 \\ 927 927 )))|((( 928 928 \\ 929 -)))|((( 930 -✅️ 02.05. 931 931 ))) 932 -|((( 933 -Einschalten / Ausschalten 934 -)))|((( 935 -✅️ 02.05. 936 -)))|((( 937 -✅️ 25.01. 938 -)))|((( 939 -\\ 940 -)))|((( 941 -\\ 942 -)))|((( 943 -✅️ 02.05. 944 -))) 945 -|((( 946 -Automatikbetrieb 947 -)))|((( 948 -✅️ 02.05. 949 -)))|((( 950 -✅️ 05.05. 951 -)))|((( 952 -\\ 953 -)))|((( 954 -\\ 955 -)))|((( 956 -✅️ 22.05. 957 -))) 958 -|((( 959 -Handbetrieb 960 -)))|((( 961 -✅️ 02.05. 962 -)))|((( 963 -✅️ 05.05. 964 -)))|((( 965 -\\ 966 -)))|((( 967 -\\ 968 -)))|((( 969 -✅️ 23.05. 970 -))) 971 -|((( 972 -NUM Ebene 973 -)))|((( 974 -✅️ 02.05. 975 -)))|((( 976 -✅️ 05.05. 977 -)))|((( 978 -\\ 979 -)))|((( 980 -\\ 981 -)))|((( 982 -\\ 983 -))) 984 -|(% style="vertical-align: top;" %)((( 985 -MDI Modus 986 -)))|((( 987 -✅️ 02.05. 988 -)))|((( 989 -✅️ 05.05. 990 -)))|((( 991 -\\ 992 -)))|((( 993 -\\ 994 -)))|((( 995 -\\ 996 -))) 997 -|(% style="vertical-align: top;" %)((( 998 -LMS Abschlussquiz 999 -)))|((( 1000 -- 1001 -)))|((( 1002 -- 1003 -)))|((( 1004 -- 1005 -)))|((( 1006 -- 1007 -)))|((( 1008 -\\ 1009 -))) 1010 -))) 1011 -|(% rowspan="16" %)((( 301 +|(% rowspan="12" %)((( 1012 1012 2 (nicht zeitkritisch) 1013 1013 )))|(% colspan="2" %)((( 1014 1014 Absaugung automatisch starten lassen ... ... @@ -1020,62 +1020,20 @@ 1020 1020 \\ 1021 1021 ))) 1022 1022 |(% colspan="2" %)((( 1023 - Absaugungan Z-SchlittenstößtgegenZyklon313 +Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter) 1024 1024 )))|((( 1025 1025 \\ 1026 1026 )))|((( 1027 -⚠️ 1028 -)))|((( 1029 -Fehler tritt nicht in POS2 auf, aber bei Handbetrieb Verfahren nach ganz links oder Bearbeitung am linken Rand. 1030 -))) 1031 -|(% colspan="2" %)((( 1032 -Bug: Rechteckttasche mit Werkzeugdurchmesser als Breite sorgt für senkrechtes Eintauchen 1033 -)))|((( 1034 1034 \\ 1035 1035 )))|((( 1036 1036 \\ 1037 -)))|((( 1038 -Es wird nicht spiralförmig sondern senkrecht eingetaucht. 1039 1039 ))) 1040 1040 |(% colspan="2" %)((( 1041 -Schmierprozess dokumentieren 1042 -)))|((( 1043 -(% class="content-wrapper" %) 1044 -((( 1045 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-CCiHZ"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-kaIKq"/}} 1046 -))) 1047 -)))|((( 1048 -\\ 1049 -)))|((( 1050 -\\ 1051 -))) 1052 -|(% colspan="2" %)((( 1053 -Pneumatikschlauch-Tauch dokumentieren 1054 -)))|((( 1055 -(% class="content-wrapper" %) 1056 -((( 1057 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-PnAyq"/}} 1058 -))) 1059 -)))|((( 1060 -\\ 1061 -)))|((( 1062 -\\ 1063 -))) 1064 -|(% colspan="2" %)((( 1065 -Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter) 1066 -)))|((( 1067 -\\ 1068 -)))|((( 1069 -\\ 1070 -)))|((( 1071 -OS2 file attribute RO für 9997.0 etc ? 1072 -))) 1073 -|(% colspan="2" %)((( 1074 1074 Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren 1075 1075 )))|((( 1076 1076 (% class="content-wrapper" %) 1077 1077 ((( 1078 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-I tjam"/}}326 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-IlZjb"/}} 1079 1079 ))) 1080 1080 )))|((( 1081 1081 \\ ... ... @@ -1087,7 +1087,7 @@ 1087 1087 )))|((( 1088 1088 (% class="content-wrapper" %) 1089 1089 ((( 1090 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- mAIbs"/}}338 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-aMyUf"/}} 1091 1091 ))) 1092 1092 )))|((( 1093 1093 \\ ... ... @@ -1112,7 +1112,7 @@ 1112 1112 )))|((( 1113 1113 \\ 1114 1114 )))|((( 1115 - **Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul)363 +\\ 1116 1116 ))) 1117 1117 |((( 1118 1118 Neues Fräswerkzeug für Hauptspindel einmessen ... ... @@ -1121,7 +1121,7 @@ 1121 1121 )))|((( 1122 1122 \\ 1123 1123 )))|((( 1124 - **Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul)372 +\\ 1125 1125 ))) 1126 1126 |((( 1127 1127 Bohrer einmessen ... ... @@ -1146,7 +1146,7 @@ 1146 1146 )))|((( 1147 1147 (% class="content-wrapper" %) 1148 1148 ((( 1149 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann- Koqmu"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-srNvL"/}}397 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-YjGjZ"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ZgXFf"/}} 1150 1150 ))) 1151 1151 )))|((( 1152 1152 ℹ️ ... ... @@ -1169,7 +1169,7 @@ 1169 1169 )))|((( 1170 1170 (% class="content-wrapper" %) 1171 1171 ((( 1172 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- jCPNo"/}}420 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-dzPpy"/}} 1173 1173 ))) 1174 1174 )))|((( 1175 1175 ✅️
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