Änderungen von Dokument IMA - Offene Aufgaben

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Zusammenfassung

Details

Icon Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.phermann
1 +XWiki.dherrman
Inhalt
... ... @@ -2,804 +2,208 @@
2 2  
3 3  \\
4 4  
5 -(% class="wrapped" %)
6 6  |=(% scope="col" %)(((
7 7  Priorität
8 8  )))|=(% scope="col" %)(((
9 9  Aufgabe
10 10  )))|=(% scope="col" %)(((
11 -(Teilaufgabe)
10 +Teilaufgabe
12 12  )))|=(% scope="col" %)(((
13 13  Wer?
14 14  )))|=(% scope="col" %)(((
15 15  Status
16 -)))|=(% scope="col" %)(((
17 -Kommentar
18 18  )))
19 -|(% rowspan="47" %)(((
20 -1
21 -(vor Freigabe der Maschine)
22 -)))|(% rowspan="4" %)(((
23 -Wasseraustritt am Maschinenportal
24 -
25 -\\
26 -
27 -\\
28 -)))|(((
29 -Leck suchen
30 -)))|(((
31 -\\
32 -)))|(((
33 -✅️
34 -)))|(((
35 -**Update 02.12.2023: **gefunden, Kondenswasser aus undichtem Druckluftschlauch nahe dem Hauptverteiler. Kondenswasser vermutlich von mangelnder Vorkühlzeit Kältetrockner. Kältetrockner 15-20min vorher laufen lassen!
36 -)))
37 37  |(((
38 -Undichten Winkel/Schlauch austauschen
17 +1 (vor Freigabe der Maschine)
39 39  )))|(((
40 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-NpvkV"/}}
41 -)))|(((
42 -✅️
43 -)))|(((
44 -**Update 22.05.2024:** Schlauch getauscht
45 -)))
46 -|(((
47 -Undichter Kühlschlauch an der Hauptspindel erneuert
48 -)))|(((
49 -(% class="content-wrapper" %)
50 -(((
51 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-TXGwl"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-brqDc"/}}
52 -)))
53 -)))|(((
54 -✅️
55 -)))|(((
56 -**Update 30.12.2023**: Tausch im Rahmen der Spindelkorrektur durchgeführt, nur bei ausgebautem W-Achsen Motor erreichbar
57 -)))
58 -|(((
59 -Silika Patrone zum Entfernen der Restfeuchte in der Druckluft testen. Ölen ?
60 -)))|(((
61 -(% class="content-wrapper" %)
62 -(((
63 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-uXjxu"/}} ?
64 -)))
65 -)))|(((
66 -\\
67 -)))|(((
68 -\\
69 -)))
70 -|(% colspan="2" %)(((
71 71  Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt)
72 72  )))|(((
73 73  \\
74 74  )))|(((
75 -✅️
76 -)))|(((
77 -**Update 02.12.2023:** Fehler derzeit nicht in Test reproduzierbar. Möglicher Zusammenhang mit Wasser in Druckluft, Pneumatikventil hing.
78 -
79 -**Update 05.05.2024:** Ca. 100 Lochreihen-Bohrungen gebohrt, Fehler (auch seit letztem Update 02.12.2023) nicht mehr reproduzierbar. Fehler als gelöst markiert.
80 -)))
81 -|(% colspan="2" %)(((
82 -Undichte Druckluftschläuche erneuern (Verteiler am Portal, ausfahrbare Anschläge)
83 -)))|(((
84 -(% class="content-wrapper" %)
85 -(((
86 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-QoWZo"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-uVPKw"/}}
87 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-rRSzE"/}}
88 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-PLluj"/}}
89 -)))
90 -)))|(((
91 -✅️
92 -)))|(((
93 -**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate
94 -\\**Update 29.02.2024: **Alle defekten Pneumatikleitungen am Tisch ersetzt. Es bleibt eine spürbar undichte Leitung am Hauptverteiler des Fräsportals. Mögliche Ursache für Probleme bei Vorlage der Bohrer**.
95 -\\Update 01.03.2024:** Vakuum für 6 linke Sauger angeschlossen und erfolgreich getestet.**
96 -**
97 -
98 -**Update 01.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren ist nah am Stempel undicht geworden und muss gewechselt werden.
99 -
100 -**Update 05.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren repariert (Schlauch gekürzt und nachgezogen, kein neuer Schlauch installiert)
101 -)))
102 -|(% colspan="2" %)(((
103 -Manuellen Werkzeugwechsel verstehen und testen
104 -)))|(((
105 -(% class="content-wrapper" %)
106 -(((
107 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-bMnSw"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-dBxRI"/}}
108 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-HOjwB"/}}
109 -)))
110 -)))|(((
111 -✅️
112 -)))|(((
113 -**Update 24.01.2024: **Manueller Werkzeugauswurf erfolgreich getestet und in Wiki dokumentiert, manuelles Einsetzen muss noch getestet werden.
114 -
115 -**Update 31.01.2024: **Manuelles Werkzeug einwechseln erfolgreich getestet und in Wiki dokomentiert
116 -)))
117 -|(% colspan="2" %)(((
118 118  \\
119 119  )))|(((
120 -(% class="content-wrapper" %)
121 -(((
122 122  \\
123 123  )))
124 -)))|(((
27 +|(((
125 125  \\
126 -)))|(((
127 -**~ **
128 -)))
129 -|(% colspan="2" %)(((
130 -Schutzteile für Vakuumanbindungen drucken und einsetzen. Die Winkel der Vakuumverbinder können sonst leicht durch die Schraube abgeschert werden wenn sie sich unter der Traverse verkeilen.
131 -)))|(((
132 -(% class="content-wrapper" %)
133 -(((
134 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-mgLjp"/}}
135 -)))
136 -)))|(((
137 -⚠️
138 -)))|(((
139 -**Update 27.12.2023: **Erster Funktionstest erfolgreich, Gehäuse ca 5mm zu hoch für Einsetzen am Traversenrand. Designänderung**
140 -**
141 -)))
142 -|(% rowspan="5" %)(((
29 +)))|(% rowspan="4" %)(((
143 143  1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren
144 144  )))|(((
145 -Höhe des Tisches nach Fräsen korrigieren
32 +Horizontalbohren und Fräsen funktioniert dann ohne Offset
146 146  )))|(((
147 147  \\
148 148  )))|(((
149 -✅️
150 -)))|(((
151 -**Update 19.11.2023**:
152 -In Program 9997.0 am Ende (Zeile 134) korrigiert.
153 -Es ist wichtig nicht die Maschineneinstellungen zu ändern, da ansonsten auch die Ansteuerung des Werkzeugwechslers betroffen ist
36 +\\
154 154  )))
155 155  |(((
39 +\\
40 +)))|(((
156 156  Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner
157 157  )))|(((
158 158  \\
159 159  )))|(((
160 -✅️
161 -)))|(((
162 -**Update 19.11.2023**: Radius wurde auf 100mm geändert aber noch nicht getestet. Steht am Mittwoch, 22.11.2023 an
163 -**Update 23.11.2023:** Wurde gestern getestet, funktioniert.
45 +\\
164 164  )))
165 165  |(((
48 +\\
49 +)))|(((
166 166  Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden
167 167  )))|(((
168 168  \\
169 169  )))|(((
170 -✅️
171 -)))|(((
172 -**Update 23.11.2023: **Alle Bohrer neu eingemessen und auf 70mm justiert.
54 +\\
173 173  )))
174 174  |(((
57 +\\
58 +)))|(((
175 175  Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden
176 176  )))|(((
177 177  \\
178 178  )))|(((
179 -✅️
180 -)))|(((
181 -**Update 19.11.2023**: Länge wurde für alle Werkzeuge angepasst, die müssen aber nochmal getestet werden
182 -**Update 23.11.2023: **Werkzeuge wurden eingemessen und standard-Fräsparameter wurden im Wiki dokumentiert
63 +\\
183 183  )))
184 184  |(((
185 -Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ???
186 -Update: KS scheint den selben Fehler zu haben wie HBE, Z Versatz abhängig der Orientierung
187 -)))|(((
188 188  \\
67 +)))|(% rowspan="7" %)(((
68 +Dokumentation und Videos erstellen
189 189  )))|(((
190 -✅️
70 +IMAWOP Bedienung, Funktionen und gängige Parameter
191 191  )))|(((
192 -(% class="content-wrapper" %)
193 -(((
194 -**Update 19.11.2023:** Auch nach Korrektur des Z-Offsets und Entfernen des doppelt angelegten Satzes N435 in Programm 9 liegt noch ein richtungsabhängiger Offet vor
195 -**Update 22.11.2023: **Neue Arbeitshypthese, Hauptspindel ist aus dem Lot geneigt
196 -**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-DBjum"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen
197 -)))
198 -)))
199 -|(((
200 200  \\
201 201  )))|(((
202 -Neigung der Hauptspindel ausmessen. 20mm geschliffene Stahlwelle wird gespannt und Rundlauf sowie Z Fahrt vermessen
203 -)))|(((
204 -(% class="content-wrapper" %)
205 -(((
206 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-YxikZ"/}}
207 -Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-YNuDt"/}}
74 +\\
208 208  )))
209 -)))|(((
210 -✅️
211 -)))|(((
212 -**Update 02.12.2023: **Rundlauf ~~ in Ordnung. Messung erfolgt, 20mm Welle gespannt und mit Messuhr auf Bett gegen die Welle die X bzw Y Änderung während Z Fahrt vermessen (Keilwirkung durch Spindelfehlstellung).
213 -\\Schiefstellung der Spindel von 0.245° entlang der Y Achse führt zu Delta von 0.94mm für HBE Bohrungen auf W 0° und 180°. Entlang der X Achse (90° / 270°) ist das Delta mit 0.33mm deutlich kleiner, aber auch vorhanden.
214 -\\Z Delta entlang der Y Achse entspricht damit im Rahmen der Messgenauigkeit genau dem Symptom von 1mm Höhenunterschied von Y+ zu Y- Bohrung und passt ebenfalls zum richtungsabhängigen Höhenoffset beim Nutsägen.
215 -\\**\\**
216 -)))
217 217  |(((
218 -Schiefstellung Spindel korrigieren
77 +\\
219 219  )))|(((
220 -(% class="content-wrapper" %)
221 -(((
222 -Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-CNAyX"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise
223 -)))
79 +Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung
224 224  )))|(((
225 -(% class="content-wrapper" %)
226 -(((
227 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-PjpOc"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-bFTPX"/}}
228 -)))
81 +\\
229 229  )))|(((
230 -✅️
231 -)))|(((
232 -**~ Update 30.12.23: **Neigung der Spindel in beiden Achsen korrigiert. Vermessung ergab eine Verminderung der X Werte auf ~~ 1/4 der vorigen Abweichung, Y Abweichung nicht mehr feststellbar im Rahmen der Messgenauigkeit.
83 +\\
233 233  )))
234 234  |(((
235 235  \\
236 236  )))|(((
237 -Tests rund um HBE und KSE Z-Achs Fehler (Schieflage der Spindel):
238 -
239 -* Bohren in allen vier Kanten mit nebeneinander liegenden Löchern aller Bohrer 3/5/8. Wie ist der Offset pro Bohrer verteilt?
240 -* Nullage der W-Achse testen über Vermessen von KSE Nuten (Evtl zusätzlich Blattschlag bei Aggr. ausgebaut vermessen)
241 -* Bohrungen im 15° Intervall 270° rund um eine Ecke anlegen. Höhenversatz beobachten. Für alle Bohrer wiederholen
242 -* HBE Fräser, Nut rund um Werkstück fräsen. Gibt es auch hier einen Offset an einer Seite?
88 +Automatikbetrieb der Maschine
243 243  )))|(((
244 -(% class="content-wrapper" %)
245 -(((
246 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ZQpRo"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-Fbkit"/}}
247 -)))
90 +\\
248 248  )))|(((
249 -✅️
250 -)))|(((
251 -**Update 30.12.2023:** Wiederholung des Tests nach Korrektur der Spindellage. Delta Z der Bohrungen in die Rechteckkanten müsste nun < 1/10mm sein. Optional umlaufende Nut und Bohrkreis testen.
252 -**Update 05.01.2024:**
253 -
254 -(% style="list-style-type: square;" %)
255 -* Keine erkennbares Zickzackmuster mehr beim Planen oder am Nutgrund, Spindel steht im Lot.
256 -* Werkzeugspitze hat durch Neigungskorrektur der Spindel jetzt Offset von -1.5mm Y zum Rest der Maschine. Das ist anhand der Korrektur von 0.25° zum Lot zu erwarten und muss in Firmware korrigiert werden (9997 und 9901)**
257 -**
258 -* HBE Bohren erzeugt immer noch unterschiedliche Ergebnisse je nach Kante. Siehe nächster Punkt
259 -* Planfräsen erzeugt durchgängige Rampe in Y. Schieflage der Sauger nachgewiesen, muss vermessen werden. Ca Z offs 1mm auf 400mm Y Weg.
260 -Traversen scheinen im Wasser zu sein, Werkstück dazu nicht Parallel (ca 0.5mm unterlage unter Maschinenwasserwaage notwendig)
92 +\\
261 261  )))
262 262  |(((
263 263  \\
264 264  )))|(((
265 -Korrektur XY Werkzeugspitze zum Rest der Maschine
97 +ufiger Fehlermeldungen und deren Behebung
266 266  )))|(((
267 -(% class="content-wrapper" %)
268 -(((
269 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-wRJYy"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-izhQc"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-oJlNN"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-sUWAU"/}}
270 -)))
99 +\\
271 271  )))|(((
272 -✅️
273 -)))|(((
274 -**Update** **31.01.2024**: Sollte nach der gestrigen Aktion erledigt sein.
275 -
276 -Dokumentation zum [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Einmessen der Maschine.WebHome]] wird erstellt.
101 +\\
277 277  )))
278 278  |(((
279 -Schiefstellung Sauger vermessen
104 +\\
280 280  )))|(((
281 -Sauger scheinen das Werkstuück nicht Planparallel zum Portal zu halten. Ca Z offs 0.8 mm auf 400mm Y Weg. Traversen, Alublöcke, Multiplexblöcke vermessen
106 +Herstellen neuer Vakuumpads
282 282  )))|(((
283 -(% class="content-wrapper" %)
284 -(((
285 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-hoZSB"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-LQnHs"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-WNqks"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-mgybd"/}}
286 -)))
108 +\\
287 287  )))|(((
288 -✅️
289 -)))|(((
290 -**Update 05.03.2024: **Traversen sind vorne ca. 0,1mm tiefer als hinten, Werte aller Traversen sehr ähnlich. Die grünen Sauger sind in vorderer Position 0,15mm tiefer als hinten, dh entspricht in etwasTraverse.
291 -
292 -==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Traversenvermessungen(Messhöhe:G1Z7F300)"/}}Traversenvermessungen (Messhöhe: G1 Z7 F300) ====
293 -
294 -(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %)
295 -|=(((
296 -Traverse
297 -)))|=(((
298 -X-Pos(mm)
299 -)))|=(((
300 -Oberfläche hinten (Y=50, mm)
301 -)))|=(((
302 -O. vorne (Y=750, mm)
110 +\\
303 303  )))
304 304  |(((
305 -1
113 +\\
306 306  )))|(((
307 -120
115 +MDI Modus und wichtigste Befehle
308 308  )))|(((
309 -0,00 (Nullpunkt)
117 +\\
310 310  )))|(((
311 --0,11 (zu tief)
119 +\\
312 312  )))
313 313  |(((
314 -1
122 +\\
315 315  )))|(((
316 -1495
124 +Manuelles Freifahren
317 317  )))|(((
318 -0,00
126 +\\
319 319  )))|(((
320 --0,15 (zu tief)
128 +\\
321 321  )))
322 322  |(((
323 -2
131 +\\
324 324  )))|(((
325 -250
133 +Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren
326 326  )))|(((
327 --0,01 (zu tief)
328 -)))|(((
329 --0,07 (zu tief)
330 -)))
331 -|(((
332 -3
333 -)))|(((
334 -380
335 -)))|(((
336 --0,01 (zu tief)
337 -)))|(((
338 --0,10 (zu tief)
339 -)))
340 -|(((
341 -4
342 -)))|(((
343 -2440
344 -)))|(((
345 --0,02 (zu tief)
346 -)))|(((
347 --0,14 (zu tief)
348 -)))
349 -|(((
350 -5
351 -)))|(((
352 -2590
353 -)))|(((
354 --0,01 (zu tief)
355 -)))|(((
356 --0,13 (zu tief)
357 -)))
358 -|(((
359 -6
360 -)))|(((
361 -2730
362 -)))|(((
363 -0,00
364 -)))|(((
365 --0,125 (zu tief)
366 -)))
367 -
368 -==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Saugervermessungen(Messhöhe:G1Z41.9F300)"/}}Saugervermessungen (Messhöhe: G1 Z41.9 F300) ====
369 -
370 -(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %)
371 -|=(((
372 -Traverse
373 -)))|=(((
374 -X-Pos(mm)
375 -)))|=(((
376 -Sauger hinten (Y=90, mm)
377 -)))|=(((
378 -S. vorne (Y=710, mm)
379 -)))
380 -|(((
381 -1
382 -)))|(((
383 -90
384 -)))|(((
385 -0,00 (Nullpunkt)
386 -)))|(((
387 --0,14 (zu tief)
388 -)))
389 -)))
390 -|(((
391 -Dichtschnur zu hoch über über Sauger
392 -)))|(((
393 -Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ?
394 -
395 -Folgen:
396 396  \\
397 -
398 -* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen
399 -* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig
400 -* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss
401 401  )))|(((
402 402  (% class="content-wrapper" %)
403 403  (((
404 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-LusIV"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-UIyuT"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-hdYWQ"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-rAINH"/}}
139 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-qfDaY"/}}
405 405  )))
406 406  )))|(((
407 -✅️
408 -)))|(((
409 -**Update 05.03.2024: **Vermessung bestätigte, neues Saugerdesign mit grünem Gummituch und tieferer Nut erzielt reproduzierbar bessere Ergebnisse. Mit 0,5bar ist Unterdruck größer als vorher (vs 0,3 - 0,4bar). Höhenabweichung < 0,05mm. Kein sichtbares Federn mehr, Haftreibung spürbar besser, jedoch nicht gemessen. Serienproduktion auf 12mm Multiplex sinnvoll.
142 +\\
410 410  )))
411 411  |(((
412 -Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren
145 +\\
413 413  )))|(((
414 -Ist der Winkel nicht durch 90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab
147 +Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen
415 415  )))|(((
416 -(% class="content-wrapper" %)
417 -(((
418 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-uCYrX"/}}
419 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-KOrqq"/}}
420 -)))
149 +\\
421 421  )))|(((
422 -✅️
423 -)))|(((
424 -**Update 19.11.2023**:
425 -Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 
426 -auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt
427 -)))
428 -|(((
429 -Bug in Rechtecktaschenmakro
430 -)))|(((
431 -**Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge
432 -)))|(((
433 433  (% class="content-wrapper" %)
434 434  (((
435 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-VXZvS"/}}
436 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-GmJkl"/}}
437 -{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-riNgu"/}}
438 -)))
439 -)))|(((
440 -✅️
441 -)))|(((
442 -**Update 25.11.2023:
443 -**
444 -
445 -Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 
446 -\\**Update 02.12.2023**
447 -\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben
448 -)))
449 -|(((
450 -Bug mit HBE Makros
451 -)))|(((
452 -**Bug 1: Gespiegelte Stulp-Operationen (kritisch)
453 -**Bei Spiegelung von Stulp wird HBE Aggregatposition korrekt in IMAWOP angezeigt, W-Achse wird aber nicht gespiegelt.
454 -
455 -**Bug 2: HBE Konturfräsungen (kritisch)
456 -**HBE Aggregatposition wird korrekt in IMAWOP angezeigt, IMA fährt aber Mittelpunkt des HBE Umlenkblocks statt Werkzeugspitze auf angegebene Koordinaten.
457 -
458 -**Bug 3: Schlosskasten (unkritisch)
459 -**Schlosskasten Makro fordert Werkzeug T4354, Ausführung mit T4353 (Horizontal-Fräser) bricht ab.
460 -)))|(((
461 -(% class="content-wrapper" %)
462 -(((
463 463  \\
464 464  )))
465 465  )))|(((
466 -⚠️
467 -)))|(((
468 -**Update 26.01.2024
469 -**Beschluss, fehlerhafte Makros vorerst nur mit G-Code Fehlermeldungen zu deaktivieren, statt zeitintensiv Makros zu fixen.
470 -
471 471  \\
472 -
473 -**Update** **27.04.2024
474 -**
475 -
476 -Fehlermeldungen werfen: Programm 9995 mit Fehlercode in L0 aufrufen. L0 enthält Fehler-Satz. Satznummern 0-1999 brechen Programm ab, 2000-3999 erfordern quittierung, 4000-5999 geben zeigen nur Meldung, >6000 enthält komplette Benutzerführung.
477 -
478 -Für HBE Fehlermeldung muss neue Fehlermeldung als Satz im Bereich 0-1999 in 9995 hinzugefügt werden. Aufruf dann bspw. mit //L0=42 G77 H9995// für Satz 42.
479 479  )))
480 480  |(((
481 -Bug mit Referenzfahrt
159 +\\
482 482  )))|(((
483 -**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt
484 -**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden
161 +System zur Sichtkontrolle vor Maschinenfreischaltung anbringen (klare Verantwortung für eventuelle Schäden)
485 485  )))|(((
486 -(% class="content-wrapper" %)
487 -(((
488 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-nBcyb"/}}
489 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-fteCL"/}}
490 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-fVOEE"/}}
491 -)))
492 -)))|(((
493 -✅️
494 -)))|(((
495 -**Update 27.01.2024
496 -**[[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9990.0||shape="rect"]] analysiert und kommentiert. Für jede Achse (Z,Y,X,W) wird Referenzfahrt-Sprungmarke N10 angesprungen. Wenn Endlagen für Achse bereits in E911xx gesetzt ist, wird Referenzfahrt für Achse übersprungen. Nach Referenzfahren wird im F10000 auf Endlagen gefahren (alle Achsen gleichzeitig).
497 -
498 -__Lösungsmöglichkeit 1:__ E911xx zu Beginn für alle Achsen zurücksetzen → erzwingt jedes Mal Referenzfahrt
499 -
500 -__Lösungsmöglichkeit 2:__ Befehl //G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000// achsweise aufteilen in drei Befehle
501 -
502 -**Update 27.05.2024**
503 -
504 -Fehler behoben mit Lösungsansatz 2.
505 -Satz 9990 N500, Zeile ersetzt:
506 -
507 -`(% style="color: rgb(86,156,214);" %)G52(% style="color: rgb(204,204,204);" %) (% style="color: rgb(156,220,254);" %)G1(% style="color: rgb(204,204,204);" %) (% style="color: rgb(86,156,214);" %)X(% style="color: rgb(204,204,204);" %)E70002 (% style="color: rgb(86,156,214);" %)Y(% style="color: rgb(204,204,204);" %)E71002 ZE72003 (% style="color: rgb(78,201,176);" %)F(% style="color: rgb(204,204,204);" %)10000(%%)`
508 -
509 -geändert zu
510 -
511 -`(% style="color: rgb(86,156,214);" %)G52(% style="color: rgb(204,204,204);" %) (% style="color: rgb(156,220,254);" %)G1(% style="color: rgb(204,204,204);" %) F10000 ZE72003
512 -
513 -(% style="color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(86, 156, 214)" %)Y(% style="color: rgb(204,204,204);" %)E71002
514 -
515 -(% style="color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(86, 156, 214)" %)X(% style="color: rgb(204,204,204);" %)E70002
516 -
517 -`
518 -
519 -TODO: Zukünftig sollte Lösungsmöglichkeit 1 zusätzlich umgesetzt werden, um mit Referenzfahrt immer Achsen sicher einzumessen. W-Achse wird aktuell bei zweiter REF-Fahrt gar nicht bewegt.
520 -)))
521 -|(((
522 -Bug des WZW
523 -)))|(((
524 -**Kritischer Bug bei Abbruch Werzeugwechsel (nicht aufgenommen etc) **Nach Abbruch eines Wechsels und Clear durch E30022 ist es möglich, dass der Wechlser nicht in Endposition steht und die Maschine ohne Check auf Kommando einen Wechsel versucht. Kollision im Wechsler erfolgt**
525 -**
526 -)))|(((
527 -(% class="content-wrapper" %)
528 -(((
529 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-zZZOl"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-gBDdT"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-IwgvL"/}}
530 -)))
531 -)))|(((
532 -⚠️
533 -)))|(((
534 -**Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion
535 -
536 -**Update 01.05.2024:** [[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9999.0||shape="rect"]] von Werkzeugwechselmakro kommentiert, relevante Prüfung für Werkzeugwechsler-Position erfolgt in Satz N80. Falscher Pfad muss noch gesucht werden.
537 -
538 -**Update 02.05.2024:** Fehler MUSS in N80 liegen. Ablegen erfolgt in N80 (inkl. Check für korrekte WKW-Position) und Aufnehmen (N90) wird NUR von N80 aufgerufen.
539 -)))
540 -|(((
541 -Bug des WZW
542 -)))|(((
543 -**Kritischer Bug bei Ablegen eines Werkzeugs bei Breitteil**
544 -
545 -(% style="text-align: left;" %)
546 -**Voraussetzung:
547 -**Werkzeug A in Spindel
548 -Programm mit Bedarf für Werkzeug B wird gestartet
549 -Breitteil ist aktiviert (Werkstückgröße muss NICHT über 80cm sein)
550 -**Was passiert:
551 -**Werkzeugwechsler fährt auf Spiegelseite (korrektes Vorgehen)
552 -Spindel fährt aber zur "normalen" Werkzeugwechsler-Seite
553 -Werkzeug wird dann fallen gelassen
554 -)))|(((
555 -(% class="content-wrapper" %)
556 -(((
557 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-IoMYh"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-smDtv"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-ChdWW"/}}
558 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-poNnC"/}}
559 -)))
560 -)))|(((
561 -⚠️
562 -)))|(((
563 -**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion**
564 -**
565 -
566 -**Update 27.01.2024: **Bug konnte reproduziert werden, siehe Beschreibung links. Vorschlag: Vorerst G-Code Fehlermeldung einbauen, um Problem zu vermeiden.
567 -
568 -**Update 01.05.2024**:
569 -
570 -* Bug genauer eingegrenzt und [[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9999.0||shape="rect"]] dokumentiert.
571 -* **Grober Ablauf Wechsel**: Es wird gewartet, bis WZW-Position != 0 ist. Wenn dann Magazin links steht, wird Versatz zwischen linker und rechter Position auf WZW-Koordinaten addiert.
572 -* **Register E40024** (WZW-Position) hat korrekte Werte (0 wenn WZW nicht auf Anschlag, 1 wenn rechts, 2 wenn links).
573 -* **Vermutung**: Zustand von WZW-Position wird ausgelesen, während WZW noch auf Nullseite steht. Daher wird kein Versatz aufaddiert. Dann wird WZW erst vstl. von SPS verschoben und Koordinaten für Wechsel beziehen sich trotzdem noch auf rechts.
574 -* **Weiteres Debugging:** Die Berechnungsoperationen laufen zu schnell durch, um sinnvoll währenddessen Registerwerte ablesen zu können. Durch Sätze oder Instruktionen durchsteppen ist nicht möglich. Daher muss das Programm  9999 um Meldungen und programmierte Halt (M17) ergänzt werden, um besser debuggen zu können. Folgende drei Instruktionen sind zur Ausgabe einer Variable in einer Meldung mit anschließender Quittierung über "Start" nötig:
575 -** //$0Variablenwert: %//
576 -** //$=E40024//
577 -** //M17//
578 -** (gibt z.B. aus: "Variablenwert: 1")
579 -)))
580 -|(((
581 -Bug: Z-Achse fährt unerwartet herunter
582 -)))|(((
583 -**Kritischer Bug**
584 -
585 -Z Achse fährt unerwartet bei Quittieren von Not-Aus herunter
586 -)))|(((
587 -(% class="content-wrapper" %)
588 -(((
589 589  \\
590 -)))
591 591  )))|(((
592 -⚠️
593 -)))|(((
594 -**Update 22.05.2024:** Die Maschine stand auf Handbetrieb und der Not-Aus wurde gedrückt. Direkt mit dem Quittieren des Not-Aus fuhr die Z-Achse zügig auf minimale Höhe (Glück gehabt, kein Crash).
595 -)))
596 -|(((
597 -Bug: Tür lässt sich nicht öffnen
598 -)))|(((
599 -**Unkritischer Bug**
600 -
601 -Die Sicherheitstür zum Zugang hinter die Maschine lässt sich plötzlich nur noch Anfordern, die Anforderung wird aber nicht freigegeben.
602 -)))|(((
603 603  (% class="content-wrapper" %)
604 604  (((
605 605  \\
606 606  )))
607 607  )))|(((
608 -⚠️
609 -)))|(((
610 -**Update 22.05.2024: **Fehler ist längere Zeit aufgetreten. Probiert wurden (vergeblich) Ändern des Betriebsmodus und Aktivieren/Quittieren von Not-Aus in verschiedenen Kombinationen. In den Anleitungen wurde kein entsprechender Abschnitt zu der Sicherheitstür gefunden. Unklar ist, wie die Freigabe manuell betätigt werden kann oder was die Freigabe behindert.
611 -)))
612 -|(((
613 -Spindelkamera
614 -)))|(((
615 -Für die bessere Sichtbarkeit des Werkzeuges bei heruntergefahrener Absaugung soll eine Kamera mit Sicht auf die Spindel in Echtzeit auf einen Bildschirm am Bedienstand übertragen und für Fehlersuche aufgezeichnet werden.
616 -)))|(((
617 -(% class="content-wrapper" %)
618 -(((
619 619  \\
620 620  )))
621 -)))|(((
622 -ℹ️
623 -)))|(((
624 -**Update 22.05.2024: **Erfolgreich Prototypen mit Analogvideokamera und Übertragung getestet und Einkaufsliste begonnen unter [[confluencePage:page:HOL.IMA Spindelkamera]].
625 -
626 -**Update 25.05.2024:** Video und 12V-Stromkabel von Schaltschrank zu Spindel eingezogen, 12V Buck Converter in Schaltschrank eingebaut, Netzwerkswitch in Schaltschrank eingebaut und eingerichtet, Encoder getestet
627 -)))
628 -|(% rowspan="9" %)(((
629 -Dokumentation und Videos erstellen
630 -)))|(((
631 -Maschine einschalten, Refererenzfahrt, betriebsbereiten Zustand herstellen
632 -)))|(((
633 -(% class="content-wrapper" %)
634 -(((
635 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-WYBZA"/}}
636 -)))
637 -)))|(((
638 -✅️
639 -)))|(((
640 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Maschine an- und ausschalten.WebHome]]
641 -)))
642 642  |(((
643 -Bearbeitungsmöglichkeiten, Werkzeugliste
644 -)))|(((
645 -(% class="content-wrapper" %)
646 -(((
647 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-REROi"/}}
648 -)))
649 -)))|(((
650 -ℹ️
651 -)))|(((
652 -In Arbeit
653 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Übersicht Bearbeitungsmöglichkeiten.WebHome]]
654 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]]
655 -)))
656 -|(((
657 -IMAWOP Bedienung, Funktionen und gängige Parameter
658 -)))|(((
659 -(% class="content-wrapper" %)
660 -(((
661 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-JzjUP"/}}
662 -)))
663 -)))|(((
664 -ℹ️
665 -)))|(((
666 -LMS Video und Quiz: fertig
667 -Wiki: In Arbeit ([[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]])
668 -)))
669 -|(((
670 -Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung
671 -)))|(((
672 -(% class="content-wrapper" %)
673 -(((
674 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-RRVlM"/}}
675 -)))
676 -)))|(((
677 -✅️
678 -)))|(((
679 -Update 02.05.2024: Mit in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]] dokumentiert
680 -)))
681 -|(((
682 -Automatikbetrieb der Maschine
683 -)))|(((
684 -(% class="content-wrapper" %)
685 -(((
686 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-KTVFn"/}}
687 -
688 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-eprMz"/}}
689 -)))
690 -)))|(((
691 -✅️
692 -)))|(((
693 -**Update 02.05.2024:** Wiki Dokumentation Fertiggestellt
694 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]]
695 -)))
696 -|(((
697 -Häufiger Fehlermeldungen und deren Behebung
698 -)))|(((
699 699  \\
700 700  )))|(((
701 701  \\
702 702  )))|(((
703 703  \\
704 -)))
705 -|(((
706 -Herstellen neuer Vakuumpads
707 707  )))|(((
708 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-SrWqh"/}}
709 -)))|(((
710 -\\
711 -)))|(((
712 -\\
713 -)))
714 -|(((
715 -MDI Modus und wichtigste Befehle
716 -)))|(((
717 717  (% class="content-wrapper" %)
718 718  (((
719 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-nZPtw"/}}
181 +\\
720 720  )))
721 721  )))|(((
722 722  \\
723 -)))|(((
724 -\\
725 725  )))
726 726  |(((
727 -Manuelles Freifahren
187 +\\
728 728  )))|(((
729 -(% class="content-wrapper" %)
730 -(((
731 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-SVvJa"/}}
732 -)))
189 +Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files)
733 733  )))|(((
734 734  \\
735 735  )))|(((
736 -\\
737 -)))
738 -|(% colspan="2" %)(((
739 ---Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren--
740 -\\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz
741 -)))|(((
742 742  (% class="content-wrapper" %)
743 743  (((
744 -
745 -)))
746 -)))|(((
747 -✅️
748 -)))|(((
749 -Siehe [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]]
750 -)))
751 -|(% colspan="2" %)(((
752 -Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen
753 -)))|(((
754 -(% class="content-wrapper" %)
755 -(((
756 756  \\
757 757  )))
758 758  )))|(((
759 -✅️
760 -)))|(((
761 761  \\
762 762  )))
763 -|(% colspan="2" %)(((
764 -System zur Sichtkontrolle vor Maschinenfreischaltung bauen und anbringen (klare Verantwortung für eventuelle Schäden)
200 +|(((
201 +\\
765 765  )))|(((
766 -(% class="content-wrapper" %)
767 -(((
768 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-OVYSw"/}}
769 -)))
770 -)))|(((
771 -ℹ️
772 -)))|(((
773 -**Update 31.01.2024**: Grafiken von Matze erstellt, notwendige Anpassung am Schließsystem durch Jan Steffan erledigt. Prototyp sollte am Wochenende fertig werden.
774 -)))
775 -|(% colspan="2" %)(((
776 -Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files)
777 -)))|(((
778 -(% class="content-wrapper" %)
779 -(((
780 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-RBJMy"/}}
781 -)))
782 -)))|(((
783 -ℹ️
784 -)))|(((
785 -**Update 02.12.2023**:
786 -\\Kann getestet werden: [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27||shape="rect"]]
787 -)))
788 -|(% colspan="2" %)(((
789 789  Netzwerk-Laufwerk an Windows XP VM anbinden (SMBv1)
790 790  )))|(((
791 -(% class="content-wrapper" %)
792 -(((
793 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-CXxRG"/}}
794 -)))
205 +\\
795 795  )))|(((
796 -✅️
797 -)))|(((
798 -Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]]
799 -)))
800 -|(% colspan="2" %)(((
801 -IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen
802 -)))|(((
803 803  (% class="content-wrapper" %)
804 804  (((
805 805  \\
... ... @@ -806,294 +806,118 @@
806 806  )))
807 807  )))|(((
808 808  \\
809 -)))|(((
810 -\\
811 811  )))
812 -|(% rowspan="3" %)(((
813 -Einweisungsunterlagen erstellen
814 -)))|(((
815 -Einweisungszettel
816 -)))|(((
817 -(% class="content-wrapper" %)
818 -(((
819 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-jMhsX"/}}
820 -)))
821 -)))|(((
214 +|(((
822 822  \\
823 823  )))|(((
824 -\\
825 -)))
826 -|(((
827 -Betriebsanweisung
217 +IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen
828 828  )))|(((
829 -(% class="content-wrapper" %)
830 -(((
831 -Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-AxWUo"/}}
832 -)))
833 -)))|(((
834 834  \\
835 835  )))|(((
836 -\\
837 -)))
838 -|(((
839 -Videomaterial / Textmaterial für LMS
840 -)))|(((
841 841  (% class="content-wrapper" %)
842 842  (((
843 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-nssrK"/}}
844 -
845 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-nJEtj"/}}
846 -{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-Pyqbc"/}} Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-UWGCy"/}}
847 -)))
848 -)))|(((
849 -ℹ️
850 -)))|(((
851 -(% class="wrapped" data-mce-resize="false" style="letter-spacing: 0.0px;" %)
852 -|=(% scope="col" %)(((
853 -Thema
854 -)))|=(% scope="col" %)(((
855 -Skript
856 -)))|=(% scope="col" %)(((
857 -Gefilmt
858 -)))|=(% scope="col" %)(((
859 -Video fertig
860 -)))|=(% scope="col" %)(((
861 -LMS Text angelegt
862 -)))|=(% scope="col" %)(((
863 -LMS Fragen angelegt
864 -)))
865 -|(((
866 -LMS Übersicht / Motivation
867 -)))|(((
868 --
869 -)))|(((
870 --
871 -)))|(((
872 --
873 -)))|(((
874 874  \\
875 -)))|(((
876 --
877 877  )))
878 -|(((
879 -Sicherheitshinweise
880 880  )))|(((
881 --
882 -)))|(((
883 --
884 -)))|(((
885 --
886 -)))|(((
887 -✅️ 23.05.
888 -)))|(((
889 889  \\
890 890  )))
891 891  |(((
892 -IMAWOP
229 +2 (nicht zeitkritisch)
893 893  )))|(((
894 -✅️ 25.01.
231 +Absaugung automatisch starten lassen
895 895  )))|(((
896 -✅️ 25.01.
897 -)))|(((
898 -✅️ 25.01
899 -)))|(((
900 900  \\
901 901  )))|(((
902 -✅️ 25.01.
903 -)))
904 -|(((
905 -Maschinenübersicht
906 -)))|(((
907 -✅️ 02.05.
908 -)))|(((
909 -✅️ 25.01.
910 -)))|(((
911 911  \\
912 912  )))|(((
913 913  \\
914 -)))|(((
915 -✅️ 02.05.
916 916  )))
917 917  |(((
918 -Bedienelemente
240 +\\
919 919  )))|(((
920 -✅️ 02.05.
242 +Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter)
921 921  )))|(((
922 -✅️ 25.01.
923 -)))|(((
924 924  \\
925 925  )))|(((
926 926  \\
927 927  )))|(((
928 -✅️ 02.05.
248 +\\
929 929  )))
930 930  |(((
931 -Einschalten / Ausschalten
251 +\\
932 932  )))|(((
933 -✅️ 02.05.
253 +Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren
934 934  )))|(((
935 -✅️ 25.01.
936 -)))|(((
937 937  \\
938 938  )))|(((
939 939  \\
940 940  )))|(((
941 -✅️ 02.05.
259 +\\
942 942  )))
943 943  |(((
944 -Automatikbetrieb
945 -)))|(((
946 -✅️ 02.05.
947 -)))|(((
948 -✅️ 05.05.
949 -)))|(((
950 950  \\
951 951  )))|(((
952 -\\
264 +Elektrodokumentation der durchgeführten Änderungen erstellen
953 953  )))|(((
954 -✅️ 22.05.
955 -)))
956 -|(((
957 -Handbetrieb
958 -)))|(((
959 -✅️ 02.05.
960 -)))|(((
961 -✅️ 05.05.
962 -)))|(((
963 963  \\
964 964  )))|(((
965 965  \\
966 966  )))|(((
967 -✅️ 23.05.
270 +\\
968 968  )))
969 969  |(((
970 -NUM Ebene
971 -)))|(((
972 -✅️ 02.05.
973 -)))|(((
974 -✅️ 05.05.
975 -)))|(((
976 976  \\
977 977  )))|(((
978 -\\
275 +Neue IMAWOP Version besorgen
979 979  )))|(((
980 980  \\
981 -)))
982 -|(% style="vertical-align: top;" %)(((
983 -MDI Modus
984 984  )))|(((
985 -✅️ 02.05.
986 -)))|(((
987 -✅️ 05.05.
988 -)))|(((
989 989  \\
990 990  )))|(((
991 991  \\
992 -)))|(((
993 -\\
994 994  )))
995 -|(% style="vertical-align: top;" %)(((
996 -LMS Abschlussquiz
997 -)))|(((
998 --
999 -)))|(((
1000 --
1001 -)))|(((
1002 --
1003 -)))|(((
1004 --
1005 -)))|(((
283 +|(((
1006 1006  \\
1007 -)))
1008 -)))
1009 -|(% rowspan="16" %)(((
1010 -2 (nicht zeitkritisch)
1011 -)))|(% colspan="2" %)(((
1012 -Absaugung automatisch starten lassen
285 +)))|(% rowspan="4" %)(((
286 +Anleitungen erstellen
1013 1013  )))|(((
1014 -\\
288 +Werkzeugparameter ändern
1015 1015  )))|(((
1016 1016  \\
1017 1017  )))|(((
1018 1018  \\
1019 1019  )))
1020 -|(% colspan="2" %)(((
1021 -Absaugung an Z-Schlitten stößt gegen Zyklon
1022 -)))|(((
294 +|(((
1023 1023  \\
1024 1024  )))|(((
1025 -⚠️
297 +Neues Fräswerkzeug für Hauptspindel einmessen
1026 1026  )))|(((
1027 -Fehler tritt nicht in POS2 auf, aber bei Handbetrieb Verfahren nach ganz links oder Bearbeitung am linken Rand.
1028 -)))
1029 -|(% colspan="2" %)(((
1030 -Bug: Rechteckttasche mit Werkzeugdurchmesser als Breite sorgt für senkrechtes Eintauchen
1031 -)))|(((
1032 1032  \\
1033 1033  )))|(((
1034 1034  \\
1035 -)))|(((
1036 -Es wird nicht spiralförmig sondern senkrecht eingetaucht.
1037 1037  )))
1038 -|(% colspan="2" %)(((
1039 -Schmierprozess dokumentieren
1040 -)))|(((
1041 -(% class="content-wrapper" %)
1042 -(((
1043 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-HRZIs"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-SwyBQ"/}}
1044 -)))
1045 -)))|(((
303 +|(((
1046 1046  \\
1047 1047  )))|(((
1048 -\\
1049 -)))
1050 -|(% colspan="2" %)(((
1051 -Pneumatikschlauch-Tauch dokumentieren
306 +Bohrer einmessen
1052 1052  )))|(((
1053 -(% class="content-wrapper" %)
1054 -(((
1055 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-qZQmA"/}}
1056 -)))
1057 -)))|(((
1058 1058  \\
1059 1059  )))|(((
1060 1060  \\
1061 1061  )))
1062 -|(% colspan="2" %)(((
1063 -Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter)
1064 -)))|(((
312 +|(((
1065 1065  \\
1066 1066  )))|(((
1067 -\\
315 +Bestückung des Werkzeugwechslers ändern
1068 1068  )))|(((
1069 -OS2 file attribute RO für 9997.0 etc ?
1070 -)))
1071 -|(% colspan="2" %)(((
1072 -Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren
1073 -)))|(((
1074 -(% class="content-wrapper" %)
1075 -(((
1076 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-XbehA"/}}
1077 -)))
1078 -)))|(((
1079 1079  \\
1080 1080  )))|(((
1081 1081  \\
1082 1082  )))
1083 -|(% colspan="2" %)(((
1084 -Elektrodokumentation der durchgeführten Änderungen erstellen
1085 -)))|(((
1086 -(% class="content-wrapper" %)
1087 -(((
1088 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-gmBJg"/}}
1089 -)))
1090 -)))|(((
321 +|(((
1091 1091  \\
1092 1092  )))|(((
1093 -\\
1094 -)))
1095 -|(% colspan="2" %)(((
1096 -Neue IMAWOP Version besorgen
324 +Estlcam Postprocessor testen
1097 1097  )))|(((
1098 1098  \\
1099 1099  )))|(((
... ... @@ -1101,29 +1101,11 @@
1101 1101  )))|(((
1102 1102  \\
1103 1103  )))
1104 -|(% rowspan="4" %)(((
1105 -Anleitungen erstellen
1106 -)))|(((
1107 -Werkzeugparameter ändern
1108 -)))|(((
1109 -\\
1110 -)))|(((
1111 -\\
1112 -)))|(((
1113 -**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul)
1114 -)))
1115 1115  |(((
1116 -Neues Fräswerkzeug für Hauptspindel einmessen
1117 -)))|(((
1118 1118  \\
1119 1119  )))|(((
1120 -\\
335 +Rüsthilfe für Saugerpositionierung bauen und anbringen
1121 1121  )))|(((
1122 -**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul)
1123 -)))
1124 -|(((
1125 -Bohrer einmessen
1126 -)))|(((
1127 1127  \\
1128 1128  )))|(((
1129 1129  \\
... ... @@ -1131,48 +1131,15 @@
1131 1131  \\
1132 1132  )))
1133 1133  |(((
1134 -Bestückung des Werkzeugwechslers ändern
1135 -)))|(((
1136 1136  \\
1137 1137  )))|(((
1138 -\\
346 +Backup der NUM Steuerung durchführen
1139 1139  )))|(((
1140 1140  \\
1141 -)))
1142 -|(% colspan="2" %)(((
1143 -Estlcam Postprocessor erstellen und testen
1144 1144  )))|(((
1145 -(% class="content-wrapper" %)
1146 -(((
1147 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-Umtts"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-emVfg"/}}
1148 -)))
1149 -)))|(((
1150 -ℹ️
1151 -)))|(((
1152 -In Arbeit ([[Gitlab-Repository>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/phermann/ima-bima-cad-converter||shape="rect"]])
1153 -
1154 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.Estlcam für IMA.WebHome]]
1155 -)))
1156 -|(% colspan="2" %)(((
1157 -Rüsthilfe für Saugerpositionierung bauen und anbringen
1158 -)))|(((
1159 1159  \\
1160 1160  )))|(((
1161 1161  \\
1162 -)))|(((
1163 -\\
1164 1164  )))
1165 -|(% colspan="2" %)(((
1166 -Backup der NUM Steuerung durchführen
1167 -)))|(((
1168 -(% class="content-wrapper" %)
1169 -(((
1170 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-fidvK"/}}
1171 -)))
1172 -)))|(((
1173 -✅️
1174 -)))|(((
1175 -[[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996||shape="rect"]]
1176 -)))
1177 1177  
1178 1178  \\
Icon Confluence.Code.ConfluencePageClass[0]
Id
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
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1 -https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/140017861/IMA - Offene Aufgaben
1 +https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/117670015/IMA - Offene Aufgaben