Änderungen von Dokument IMA - Offene Aufgaben
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Zusammenfassung
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -1,229 +1,220 @@ 1 1 Dies ist eine lose Liste an Aufgaben, die bei der IMA noch ausstehen. Einige davon müssen vor einer allgemeinen Inbetriebnahme erledigt werden, einige andere reichen in einem zweiten Schritt danach. Die Klassifizierung müssen wir noch durchführen. 2 2 3 +{{confluence_note title="Umzug zu Vikunja"}} 4 +Ab sofort (23.06.2024) werden alle offenen Aufgaben in [[Vikunja>>url:https://todo.makerspace-darmstadt.de/projects/16/49||shape="rect"]] getracked. Bereits abgeschlossene Aufgaben werden nicht zu Vikunja übertragen. 5 +{{/confluence_note}} 6 + 3 3 \\ 4 4 5 -(% class="wrapped" %) 6 -|=(% scope="col" %)((( 9 +\\ 10 + 11 +(% class="wrapped relative-table" style="width: 100.0%;" %) 12 +|=(% scope="col" style="width: 6.1082%;" %)((( 7 7 Priorität 8 -)))|=(% scope="col" %)((( 14 +)))|=(% scope="col" style="width: 10.5876%;" %)((( 9 9 Aufgabe 10 -)))|=(% scope="col" %)((( 16 +)))|=(% scope="col" style="width: 19.0227%;" %)((( 11 11 (Teilaufgabe) 12 -)))|=(% scope="col" %)((( 18 +)))|=(% scope="col" style="width: 13.2054%;" %)((( 13 13 Wer? 14 -)))|=(% scope="col" %)((( 20 +)))|=(% scope="col" style="width: 5.00291%;" %)((( 15 15 Status 16 -)))|=(% scope="col" %)((( 22 +)))|=(% scope="col" style="width: 46.0733%;" %)((( 17 17 Kommentar 18 18 ))) 19 -|(% rowspan=" 45" %)(((25 +|(% rowspan="30" style="width: 6.1082%;" %)((( 20 20 1 21 21 (vor Freigabe der Maschine) 22 -)))|(% rowspan="4" %)((( 28 +)))|(% rowspan="4" style="width: 10.5876%;" %)((( 23 23 Wasseraustritt am Maschinenportal 24 24 25 25 \\ 26 26 27 27 \\ 28 -)))|((( 34 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 29 29 Leck suchen 30 -)))|((( 36 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 31 31 \\ 32 -)))|((( 38 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 33 33 ✅️ 34 -)))|((( 40 +)))|(% style="width: 46.0733%;" %)((( 35 35 **Update 02.12.2023: **gefunden, Kondenswasser aus undichtem Druckluftschlauch nahe dem Hauptverteiler. Kondenswasser vermutlich von mangelnder Vorkühlzeit Kältetrockner. Kältetrockner 15-20min vorher laufen lassen! 36 36 ))) 37 -|((( 43 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 38 38 Undichten Winkel/Schlauch austauschen 39 -)))|((( 40 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- CFaHs"/}}41 -)))|((( 42 - ℹ️43 -)))|((( 44 - \\45 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 46 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-VhEfL"/}} 47 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 48 +✅️ 49 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 50 +**Update 22.05.2024:** Schlauch getauscht 45 45 ))) 46 -|((( 52 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 47 47 Undichter Kühlschlauch an der Hauptspindel erneuert 48 -)))|((( 54 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 49 49 (% class="content-wrapper" %) 50 50 ((( 51 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- nNdWJ"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-jWPpR"/}}57 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-jxlgq"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-reJFL"/}} 52 52 ))) 53 -)))|((( 59 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 54 54 ✅️ 55 -)))|((( 61 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 56 56 **Update 30.12.2023**: Tausch im Rahmen der Spindelkorrektur durchgeführt, nur bei ausgebautem W-Achsen Motor erreichbar 57 57 ))) 58 -|((( 64 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 59 59 Silika Patrone zum Entfernen der Restfeuchte in der Druckluft testen. Ölen ? 60 -)))|((( 66 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 61 61 (% class="content-wrapper" %) 62 62 ((( 63 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- irYao"/}} ?69 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-rbYrs"/}} ? 64 64 ))) 65 -)))|((( 71 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 66 66 \\ 67 -)))|((( 73 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 68 68 \\ 69 69 ))) 70 -|(% colspan="2" %)((( 76 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 71 71 Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt) 72 -)))|((( 78 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 73 73 \\ 74 -)))|((( 75 - ℹ️76 -)))|((( 80 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 81 +✅️ 82 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 77 77 **Update 02.12.2023:** Fehler derzeit nicht in Test reproduzierbar. Möglicher Zusammenhang mit Wasser in Druckluft, Pneumatikventil hing. 84 + 85 +**Update 05.05.2024:** Ca. 100 Lochreihen-Bohrungen gebohrt, Fehler (auch seit letztem Update 02.12.2023) nicht mehr reproduzierbar. Fehler als gelöst markiert. 78 78 ))) 79 -|(% colspan="2" %)((( 87 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 80 80 Undichte Druckluftschläuche erneuern (Verteiler am Portal, ausfahrbare Anschläge) 81 -)))|((( 89 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 82 82 (% class="content-wrapper" %) 83 83 ((( 84 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-YRFhF"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-cfVts"/}} 92 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-nniGa"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-kpBlU"/}} 93 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-zoYIF"/}} 94 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-eSKeK"/}} 85 85 ))) 86 -)))|((( 87 -ℹ️ 88 -)))|((( 89 -**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate** 96 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 97 +✅️ 98 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 99 +**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate 100 +\\**Update 29.02.2024: **Alle defekten Pneumatikleitungen am Tisch ersetzt. Es bleibt eine spürbar undichte Leitung am Hauptverteiler des Fräsportals. Mögliche Ursache für Probleme bei Vorlage der Bohrer**. 101 +\\Update 01.03.2024:** Vakuum für 6 linke Sauger angeschlossen und erfolgreich getestet.** 90 90 ** 103 + 104 +**Update 01.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren ist nah am Stempel undicht geworden und muss gewechselt werden. 105 + 106 +**Update 05.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren repariert (Schlauch gekürzt und nachgezogen, kein neuer Schlauch installiert) 91 91 ))) 92 -|(% colspan="2" %)((( 108 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 93 93 Manuellen Werkzeugwechsel verstehen und testen 94 -)))|((( 110 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 95 95 (% class="content-wrapper" %) 96 96 ((( 97 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- XCgmh"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-QprKk"/}}98 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz- GXpZQ"/}}113 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ZeFSA"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-rDhgR"/}} 114 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-WQTSV"/}} 99 99 ))) 100 -)))|((( 116 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 101 101 ✅️ 102 -)))|((( 118 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 103 103 **Update 24.01.2024: **Manueller Werkzeugauswurf erfolgreich getestet und in Wiki dokumentiert, manuelles Einsetzen muss noch getestet werden. 104 104 105 105 **Update 31.01.2024: **Manuelles Werkzeug einwechseln erfolgreich getestet und in Wiki dokomentiert 106 106 ))) 107 -|(% colspan="2" %)((( 108 -\\ 109 -)))|((( 110 -(% class="content-wrapper" %) 111 -((( 112 -\\ 113 -))) 114 -)))|((( 115 -\\ 116 -)))|((( 117 -**~ ** 118 -))) 119 -|(% colspan="2" %)((( 120 -Schutzteile für Vakuumanbindungen drucken und einsetzen. Die Winkel der Vakuumverbinder können sonst leicht durch die Schraube abgeschert werden wenn sie sich unter der Traverse verkeilen. 121 -)))|((( 122 -(% class="content-wrapper" %) 123 -((( 124 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-dUptH"/}} 125 -))) 126 -)))|((( 127 -⚠️ 128 -)))|((( 129 -**Update 27.12.2023: **Erster Funktionstest erfolgreich, Gehäuse ca 5mm zu hoch für Einsetzen am Traversenrand. Designänderung** 130 -** 131 -))) 132 -|(% rowspan="5" %)((( 123 +|(% rowspan="5" style="width: 6.1082%;" %)((( 133 133 1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren 134 -)))|((( 125 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 135 135 Höhe des Tisches nach Fräsen korrigieren 136 -)))|((( 127 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 137 137 \\ 138 -)))|((( 129 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 139 139 ✅️ 140 -)))|((( 131 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 141 141 **Update 19.11.2023**: 142 142 In Program 9997.0 am Ende (Zeile 134) korrigiert. 143 143 Es ist wichtig nicht die Maschineneinstellungen zu ändern, da ansonsten auch die Ansteuerung des Werkzeugwechslers betroffen ist 144 144 ))) 145 -|((( 136 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 146 146 Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner 147 -)))|((( 138 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 148 148 \\ 149 -)))|((( 140 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 150 150 ✅️ 151 -)))|((( 142 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 152 152 **Update 19.11.2023**: Radius wurde auf 100mm geändert aber noch nicht getestet. Steht am Mittwoch, 22.11.2023 an 153 153 **Update 23.11.2023:** Wurde gestern getestet, funktioniert. 154 154 ))) 155 -|((( 146 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 156 156 Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden 157 -)))|((( 148 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 158 158 \\ 159 -)))|((( 150 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 160 160 ✅️ 161 -)))|((( 152 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 162 162 **Update 23.11.2023: **Alle Bohrer neu eingemessen und auf 70mm justiert. 163 163 ))) 164 -|((( 155 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 165 165 Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden 166 -)))|((( 157 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 167 167 \\ 168 -)))|((( 159 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 169 169 ✅️ 170 -)))|((( 161 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 171 171 **Update 19.11.2023**: Länge wurde für alle Werkzeuge angepasst, die müssen aber nochmal getestet werden 172 172 **Update 23.11.2023: **Werkzeuge wurden eingemessen und standard-Fräsparameter wurden im Wiki dokumentiert 173 173 ))) 174 -|((( 165 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 175 175 Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ??? 176 176 Update: KS scheint den selben Fehler zu haben wie HBE, Z Versatz abhängig der Orientierung 177 -)))|((( 168 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 178 178 \\ 179 -)))|((( 170 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 180 180 ✅️ 181 -)))|((( 172 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 182 182 (% class="content-wrapper" %) 183 183 ((( 184 184 **Update 19.11.2023:** Auch nach Korrektur des Z-Offsets und Entfernen des doppelt angelegten Satzes N435 in Programm 9 liegt noch ein richtungsabhängiger Offet vor 185 185 **Update 22.11.2023: **Neue Arbeitshypthese, Hauptspindel ist aus dem Lot geneigt 186 -**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- hmQdU"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen177 +**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-npwwB"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen 187 187 ))) 188 188 ))) 189 -|((( 180 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 190 190 \\ 191 -)))|((( 182 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 192 192 Neigung der Hauptspindel ausmessen. 20mm geschliffene Stahlwelle wird gespannt und Rundlauf sowie Z Fahrt vermessen 193 -)))|((( 184 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 194 194 (% class="content-wrapper" %) 195 195 ((( 196 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- wmWig"/}}197 -Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- BweWQ"/}}187 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ZcnYi"/}} 188 +Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-XrFcH"/}} 198 198 ))) 199 -)))|((( 190 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 200 200 ✅️ 201 -)))|((( 192 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 202 202 **Update 02.12.2023: **Rundlauf ~~ in Ordnung. Messung erfolgt, 20mm Welle gespannt und mit Messuhr auf Bett gegen die Welle die X bzw Y Änderung während Z Fahrt vermessen (Keilwirkung durch Spindelfehlstellung). 203 203 \\Schiefstellung der Spindel von 0.245° entlang der Y Achse führt zu Delta von 0.94mm für HBE Bohrungen auf W 0° und 180°. Entlang der X Achse (90° / 270°) ist das Delta mit 0.33mm deutlich kleiner, aber auch vorhanden. 204 204 \\Z Delta entlang der Y Achse entspricht damit im Rahmen der Messgenauigkeit genau dem Symptom von 1mm Höhenunterschied von Y+ zu Y- Bohrung und passt ebenfalls zum richtungsabhängigen Höhenoffset beim Nutsägen. 205 205 \\**\\** 206 206 ))) 207 -|((( 198 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 208 208 Schiefstellung Spindel korrigieren 209 -)))|((( 200 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 210 210 (% class="content-wrapper" %) 211 211 ((( 212 -Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- VUivu"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise203 +Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-xnSdK"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise 213 213 ))) 214 -)))|((( 205 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 215 215 (% class="content-wrapper" %) 216 216 ((( 217 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- PWNRw"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-SGeCt"/}}208 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-dWdck"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-nuJXG"/}} 218 218 ))) 219 -)))|((( 210 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 220 220 ✅️ 221 -)))|((( 212 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 222 222 **~ Update 30.12.23: **Neigung der Spindel in beiden Achsen korrigiert. Vermessung ergab eine Verminderung der X Werte auf ~~ 1/4 der vorigen Abweichung, Y Abweichung nicht mehr feststellbar im Rahmen der Messgenauigkeit. 223 223 ))) 224 -|((( 215 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 225 225 \\ 226 -)))|((( 217 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 227 227 Tests rund um HBE und KSE Z-Achs Fehler (Schieflage der Spindel): 228 228 229 229 * Bohren in allen vier Kanten mit nebeneinander liegenden Löchern aller Bohrer 3/5/8. Wie ist der Offset pro Bohrer verteilt? ... ... @@ -230,14 +230,14 @@ 230 230 * Nullage der W-Achse testen über Vermessen von KSE Nuten (Evtl zusätzlich Blattschlag bei Aggr. ausgebaut vermessen) 231 231 * Bohrungen im 15° Intervall 270° rund um eine Ecke anlegen. Höhenversatz beobachten. Für alle Bohrer wiederholen 232 232 * HBE Fräser, Nut rund um Werkstück fräsen. Gibt es auch hier einen Offset an einer Seite? 233 -)))|((( 224 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 234 234 (% class="content-wrapper" %) 235 235 ((( 236 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- uGuBj"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-PWOXt"/}}227 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-FJShZ"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-GKmmd"/}} 237 237 ))) 238 -)))|((( 229 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 239 239 ✅️ 240 -)))|((( 231 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 241 241 **Update 30.12.2023:** Wiederholung des Tests nach Korrektur der Spindellage. Delta Z der Bohrungen in die Rechteckkanten müsste nun < 1/10mm sein. Optional umlaufende Nut und Bohrkreis testen. 242 242 **Update 05.01.2024:** 243 243 ... ... @@ -249,537 +249,473 @@ 249 249 * Planfräsen erzeugt durchgängige Rampe in Y. Schieflage der Sauger nachgewiesen, muss vermessen werden. Ca Z offs 1mm auf 400mm Y Weg. 250 250 Traversen scheinen im Wasser zu sein, Werkstück dazu nicht Parallel (ca 0.5mm unterlage unter Maschinenwasserwaage notwendig) 251 251 ))) 252 -|((( 243 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 253 253 \\ 254 -)))|((( 245 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 255 255 Korrektur XY Werkzeugspitze zum Rest der Maschine 256 -)))|((( 247 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 257 257 (% class="content-wrapper" %) 258 258 ((( 259 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- NJfMd"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-KNcJm"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-ZPGSH"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-bRltl"/}}250 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-OIQyJ"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-McQkk"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-kchti"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-ASZAf"/}} 260 260 ))) 261 -)))|((( 262 -⚠️ 263 -)))|((( 264 -**~ ** 252 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 253 +✅️ 254 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 255 +**Update** **31.01.2024**: Sollte nach der gestrigen Aktion erledigt sein. 256 + 257 +Dokumentation zum [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Einmessen der Maschine.WebHome]] wird erstellt. 265 265 ))) 266 -|((( 259 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 267 267 Schiefstellung Sauger vermessen 268 -)))|((( 261 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 269 269 Sauger scheinen das Werkstuück nicht Planparallel zum Portal zu halten. Ca Z offs 0.8 mm auf 400mm Y Weg. Traversen, Alublöcke, Multiplexblöcke vermessen 270 -)))|((( 263 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 271 271 (% class="content-wrapper" %) 272 272 ((( 273 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz- zdBps"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-QdmAS"/}}266 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-TsYql"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-IjzSS"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-XGvHp"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-AnLVr"/}} 274 274 ))) 275 -)))|((( 276 -⚠️ 277 -)))|((( 278 -**~ ** 279 -))) 280 -|((( 281 -Dichtschnur zu hoch über über Sauger 282 -)))|((( 283 -Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ? 268 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 269 +✅️ 270 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 271 +**Update 05.03.2024: **Traversen sind vorne ca. 0,1mm tiefer als hinten, Werte aller Traversen sehr ähnlich. Die grünen Sauger sind in vorderer Position 0,15mm tiefer als hinten, dh entspricht in etwasTraverse. 284 284 285 -Folgen: 286 -\\ 273 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Traversenvermessungen(Messhöhe:G1Z7F300)"/}}Traversenvermessungen (Messhöhe: G1 Z7 F300) ==== 287 287 288 -* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen 289 -* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig 290 -* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss 291 -)))|((( 292 -(% class="content-wrapper" %) 293 -((( 294 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-KXlTq"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-pQpNY"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-qrMdq"/}} 275 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 276 +|=((( 277 +Traverse 278 +)))|=((( 279 +X-Pos(mm) 280 +)))|=((( 281 +Oberfläche hinten (Y=50, mm) 282 +)))|=((( 283 +O. vorne (Y=750, mm) 295 295 ))) 285 +|((( 286 +1 296 296 )))|((( 297 - ⚠️288 +120 298 298 )))|((( 299 -**~ ** 290 +0,00 (Nullpunkt) 291 +)))|((( 292 +-0,11 (zu tief) 300 300 ))) 301 301 |((( 302 - Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren295 +1 303 303 )))|((( 304 - Ist der Winkel nicht durch90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab297 +1495 305 305 )))|((( 306 -(% class="content-wrapper" %) 307 -((( 308 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-cOgYk"/}} 309 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-qDwjS"/}} 310 -))) 299 +0,00 311 311 )))|((( 312 -✅️ 313 -)))|((( 314 -**Update 19.11.2023**: 315 -Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 316 -auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt 301 +-0,15 (zu tief) 317 317 ))) 318 318 |((( 319 - Bug in Rechtecktaschenmakro304 +2 320 320 )))|((( 321 - **Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge306 +250 322 322 )))|((( 323 -(% class="content-wrapper" %) 324 -((( 325 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-KcoCu"/}} 326 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-eevSC"/}} 327 -{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-KhbTl"/}} 328 -))) 308 +-0,01 (zu tief) 329 329 )))|((( 330 -✅️ 331 -)))|((( 332 -**Update 25.11.2023: 333 -** 334 - 335 -Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 336 -\\**Update 02.12.2023** 337 -\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben 310 +-0,07 (zu tief) 338 338 ))) 339 339 |((( 340 - Bug mit HBE Makros313 +3 341 341 )))|((( 342 -**Bug 1: Gespiegelte Stulp-Operationen (kritisch) 343 -**Bei Spiegelung von Stulp wird HBE Aggregatposition korrekt in IMAWOP angezeigt, W-Achse wird aber nicht gespiegelt. 344 - 345 -**Bug 2: HBE Konturfräsungen (kritisch) 346 -**HBE Aggregatposition wird korrekt in IMAWOP angezeigt, IMA fährt aber Mittelpunkt des HBE Umlenkblocks statt Werkzeugspitze auf angegebene Koordinaten. 347 - 348 -**Bug 3: Schlosskasten (unkritisch) 349 -**Schlosskasten Makro fordert Werkzeug T4354, Ausführung mit T4353 (Horizontal-Fräser) bricht ab. 315 +380 350 350 )))|((( 351 -(% class="content-wrapper" %) 352 -((( 353 -\\ 354 -))) 317 +-0,01 (zu tief) 355 355 )))|((( 356 -⚠️ 357 -)))|((( 358 -**Update 26.01.2024 359 -**Beschluss, fehlerhafte Makros vorerst nur mit G-Code Fehlermeldungen zu deaktivieren, statt zeitintensiv Makros zu fixen. 319 +-0,10 (zu tief) 360 360 ))) 361 361 |((( 362 - Bug mit Referenzfahrt322 +4 363 363 )))|((( 364 -**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt 365 -**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden 324 +2440 366 366 )))|((( 367 -(% class="content-wrapper" %) 368 -((( 369 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ItKsC"/}} 370 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-xXGGa"/}} 371 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-OiYsc"/}} 372 -))) 326 +-0,02 (zu tief) 373 373 )))|((( 374 -⚠️ 375 -)))|((( 376 -**~ ** 328 +-0,14 (zu tief) 377 377 ))) 378 378 |((( 379 - Bug des WZW331 +5 380 380 )))|((( 381 -**Kritischer Bug bei Abbruch Werzeugwechsel (nicht aufgenommen etc) **Nach Abbruch eines Wechsels und Clear durch E30022 ist es möglich, dass der Wechlser nicht in Endposition steht und die Maschine ohne Check auf Kommando einen Wechsel versucht. Kollision im Wechsler erfolgt** 382 -** 333 +2590 383 383 )))|((( 384 -(% class="content-wrapper" %) 385 -((( 386 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-KtPWQ"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-tTGTP"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-txNHn"/}} 387 -))) 335 +-0,01 (zu tief) 388 388 )))|((( 389 -⚠️ 390 -)))|((( 391 -**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion 337 +-0,13 (zu tief) 392 392 ))) 393 393 |((( 394 - Bug des WZW340 +6 395 395 )))|((( 396 -**Kritischer Bug bei Ablegen eines Werkzeugs bei Breitteil** 397 - 398 -(% style="text-align: left;" %) 399 -**Voraussetzung: 400 -**Werkzeug A in Spindel 401 -Programm mit Bedarf für Werkzeug B wird gestartet 402 -Breitteil ist aktiviert (Werkstückgröße muss NICHT über 80cm sein) 403 -**Was passiert: 404 -**Werkzeugwechsler fährt auf Spiegelseite (korrektes Vorgehen) 405 -Spindel fährt aber zur "normalen" Werkzeugwechsler-Seite 406 -Werkzeug wird dann fallen gelassen 342 +2730 407 407 )))|((( 408 -(% class="content-wrapper" %) 409 -((( 410 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-gVGVa"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-GWkZB"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-wvxLU"/}} 411 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-okDgV"/}} 412 -))) 344 +0,00 413 413 )))|((( 414 -⚠️ 415 -)))|((( 416 -**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion** 417 -** 346 +-0,125 (zu tief) 347 +))) 418 418 419 -**Update 27.01.2024: **Bug konnte reproduziert werden, siehe Beschreibung links. Vorschlag: Vorerst G-Code Fehlermeldung einbauen, um Problem zu vermeiden. 349 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Saugervermessungen(Messhöhe:G1Z41.9F300)"/}}Saugervermessungen (Messhöhe: G1 Z41.9 F300) ==== 350 + 351 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 352 +|=((( 353 +Traverse 354 +)))|=((( 355 +X-Pos(mm) 356 +)))|=((( 357 +Sauger hinten (Y=90, mm) 358 +)))|=((( 359 +S. vorne (Y=710, mm) 420 420 ))) 421 -|( % rowspan="9" %)(((422 - Dokumentation und Videos erstellen361 +|((( 362 +1 423 423 )))|((( 424 - Maschine einschalten, Refererenzfahrt, betriebsbereiten Zustand herstellen364 +90 425 425 )))|((( 426 -(% class="content-wrapper" %) 427 -((( 428 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-TKJkx"/}} 429 -))) 366 +0,00 (Nullpunkt) 430 430 )))|((( 431 -✅️ 432 -)))|((( 433 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Maschine an- und ausschalten.WebHome]] 368 +-0,14 (zu tief) 434 434 ))) 435 -|((( 436 -Bearbeitungsmöglichkeiten, Werkzeugliste 437 -)))|((( 370 +))) 371 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 372 +Dichtschnur zu hoch über über Sauger 373 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 374 +Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ? 375 + 376 +Folgen: 377 +\\ 378 + 379 +* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen 380 +* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig 381 +* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss 382 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 438 438 (% class="content-wrapper" %) 439 439 ((( 440 -{{mention reference="XWiki.d herrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-VQSNL"/}}385 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-mmDJz"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-iOVkp"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-PkUyE"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-vAVSG"/}} 441 441 ))) 442 -)))|((( 443 -ℹ️ 444 -)))|((( 445 -In Arbeit 446 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Übersicht Bearbeitungsmöglichkeiten.WebHome]] 447 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]] 387 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 388 +✅️ 389 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 390 +**Update 05.03.2024: **Vermessung bestätigte, neues Saugerdesign mit grünem Gummituch und tieferer Nut erzielt reproduzierbar bessere Ergebnisse. Mit 0,5bar ist Unterdruck größer als vorher (vs 0,3 - 0,4bar). Höhenabweichung < 0,05mm. Kein sichtbares Federn mehr, Haftreibung spürbar besser, jedoch nicht gemessen. Serienproduktion auf 12mm Multiplex sinnvoll. 448 448 ))) 449 -|((( 450 -IMAWOP Bedienung, Funktionen und gängige Parameter 451 -)))|((( 392 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 393 +Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren 394 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 395 +Ist der Winkel nicht durch 90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab 396 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 452 452 (% class="content-wrapper" %) 453 453 ((( 454 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-XkBzm"/}} 399 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-bqJGF"/}} 400 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-SbBmz"/}} 455 455 ))) 456 -)))|((( 457 -ℹ️ 458 -)))|((( 459 -LMS Video und Quiz: fertig 460 -Wiki: In Arbeit ([[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]]) 402 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 403 +✅️ 404 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 405 +**Update 19.11.2023**: 406 +Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 407 +auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt 461 461 ))) 462 -|((( 463 -Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung 464 -)))|((( 409 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 410 +Bug in Rechtecktaschenmakro 411 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 412 +**Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge 413 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 465 465 (% class="content-wrapper" %) 466 466 ((( 467 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-kxSgf"/}} 416 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-gDfyr"/}} 417 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-tXZLe"/}} 418 +{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-VWIWa"/}} 468 468 ))) 469 -)))|((( 470 -\\ 471 -)))|((( 472 -\\ 420 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 421 +✅️ 422 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 423 +**Update 25.11.2023: 424 +** 425 + 426 +Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 427 +\\**Update 02.12.2023** 428 +\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben 473 473 ))) 474 -|((( 475 -Automatikbetrieb der Maschine 476 -)))|((( 430 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 431 +Bug mit Referenzfahrt 432 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 433 +**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt 434 +**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden 435 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 477 477 (% class="content-wrapper" %) 478 478 ((( 479 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-BBcbe"/}} 438 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-VRhSJ"/}} 439 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-NofpI"/}} 440 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-jPiHC"/}} 480 480 ))) 481 -)))|((( 482 -ℹ️ 483 -)))|((( 484 -In Arbeit 485 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]] 486 -))) 487 -|((( 488 -Häufiger Fehlermeldungen und deren Behebung 489 -)))|((( 490 -\\ 491 -)))|((( 492 -\\ 493 -)))|((( 494 -\\ 495 -))) 496 -|((( 497 -Herstellen neuer Vakuumpads 498 -)))|((( 499 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-OfdWF"/}} 500 -)))|((( 501 -\\ 502 -)))|((( 503 -\\ 504 -))) 505 -|((( 506 -MDI Modus und wichtigste Befehle 507 -)))|((( 508 -(% class="content-wrapper" %) 442 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 443 +✅️ 444 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 445 +**Update 27.01.2024 446 +**[[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9990.0||shape="rect"]] analysiert und kommentiert. Für jede Achse (Z,Y,X,W) wird Referenzfahrt-Sprungmarke N10 angesprungen. Wenn Endlagen für Achse bereits in E911xx gesetzt ist, wird Referenzfahrt für Achse übersprungen. Nach Referenzfahren wird im F10000 auf Endlagen gefahren (alle Achsen gleichzeitig). 447 + 448 +__Lösungsmöglichkeit 1:__ E911xx zu Beginn für alle Achsen zurücksetzen → erzwingt jedes Mal Referenzfahrt 449 + 450 +__Lösungsmöglichkeit 2:__ Befehl //G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000// achsweise aufteilen in drei Befehle 451 + 452 +**Update 27.05.2024** 453 + 454 +Fehler behoben mit Lösungsansatz 2. 455 +Satz 9990 N500, Zeile ersetzt: 456 + 457 +(% class="code" %) 509 509 ((( 510 - {{mentionreference="XWiki.mkreider"style="FULL_NAME"anchor="XWiki-mkreider-oZylT"/}}459 +G52 G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000 511 511 ))) 512 -)))|((( 513 -\\ 514 -)))|((( 515 -\\ 516 -))) 517 -|((( 518 -Manuelles Freifahren 519 -)))|((( 520 -(% class="content-wrapper" %) 461 + 462 +geändert zu 463 + 464 +(% class="code" %) 521 521 ((( 522 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-IokAA"/}} 466 +G52 G1 F10000 ZE72003 467 +YE71002 468 +XE70002 523 523 ))) 524 -)))|((( 525 -\\ 526 -)))|((( 527 -\\ 470 + 471 +TODO: Zukünftig sollte Lösungsmöglichkeit 1 zusätzlich umgesetzt werden, um mit Referenzfahrt immer Achsen sicher einzumessen. W-Achse wird aktuell bei zweiter REF-Fahrt gar nicht bewegt. 528 528 ))) 529 -|(% colspan="2" %)((( 473 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 530 530 --Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren-- 531 531 \\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz 532 -)))|((( 476 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 533 533 (% class="content-wrapper" %) 534 534 ((( 535 535 536 536 ))) 537 -)))|((( 481 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 538 538 ✅️ 539 -)))|((( 483 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 540 540 Siehe [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]] 541 541 ))) 542 -|(% colspan="2" %)((( 486 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 543 543 Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen 544 -)))|((( 488 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 545 545 (% class="content-wrapper" %) 546 546 ((( 547 547 \\ 548 548 ))) 549 -)))|((( 493 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 550 550 ✅️ 551 -)))|((( 495 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 552 552 \\ 553 553 ))) 554 -|(% colspan="2" %)((( 498 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 555 555 System zur Sichtkontrolle vor Maschinenfreischaltung bauen und anbringen (klare Verantwortung für eventuelle Schäden) 556 -)))|((( 500 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 557 557 (% class="content-wrapper" %) 558 558 ((( 559 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- aKIYD"/}}503 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-vmNPv"/}} 560 560 ))) 561 -)))|((( 562 - \\563 -)))|((( 564 - \\505 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 506 +ℹ️ 507 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 508 +**Update 31.01.2024**: Grafiken von Matze erstellt, notwendige Anpassung am Schließsystem durch Jan Steffan erledigt. Prototyp sollte am Wochenende fertig werden. 565 565 ))) 566 -|(% colspan="2" %)((( 510 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 567 567 Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files) 568 -)))|((( 512 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 569 569 (% class="content-wrapper" %) 570 570 ((( 571 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- WAZPh"/}}515 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-uOYyQ"/}} 572 572 ))) 573 -)))|((( 517 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 574 574 ℹ️ 575 -)))|((( 519 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 576 576 **Update 02.12.2023**: 577 577 \\Kann getestet werden: [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27||shape="rect"]] 578 578 ))) 579 -|(% colspan="2" %)((( 523 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 580 580 Netzwerk-Laufwerk an Windows XP VM anbinden (SMBv1) 581 -)))|((( 525 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 582 582 (% class="content-wrapper" %) 583 583 ((( 584 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- sfOUw"/}}528 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PLYQF"/}} 585 585 ))) 586 -)))|((( 530 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 587 587 ✅️ 588 -)))|((( 532 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 589 589 Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]] 590 590 ))) 591 -|(% colspan="2" %)((( 535 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 592 592 IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen 593 -)))|((( 537 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 594 594 (% class="content-wrapper" %) 595 595 ((( 596 596 \\ 597 597 ))) 598 -)))|((( 542 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 599 599 \\ 600 -)))|((( 544 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 601 601 \\ 602 602 ))) 603 -|(% rowspan=" 4" %)(((547 +|(% rowspan="3" style="width: 6.1082%;" %)((( 604 604 Einweisungsunterlagen erstellen 605 -)))|((( 549 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 606 606 Einweisungszettel 607 -)))|((( 551 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 608 608 (% class="content-wrapper" %) 609 609 ((( 610 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- PFFcn"/}}554 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-imeuC"/}} 611 611 ))) 612 -)))|((( 556 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 613 613 \\ 614 -)))|((( 558 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 615 615 \\ 616 616 ))) 617 -|((( 561 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 618 618 Betriebsanweisung 619 -)))|((( 563 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 620 620 (% class="content-wrapper" %) 621 621 ((( 622 -Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath- Nzqpb"/}}566 +Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-zXZsi"/}} 623 623 ))) 624 -)))|((( 568 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 625 625 \\ 626 -)))|((( 570 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 627 627 \\ 628 628 ))) 629 -|((( 573 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 630 630 Videomaterial / Textmaterial für LMS 631 -)))|((( 575 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 632 632 (% class="content-wrapper" %) 633 633 ((( 634 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- TGpIq"/}}578 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-SJOqC"/}} 635 635 636 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann- vpUEq"/}}637 -Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath- OPcRb"/}}580 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-caDde"/}} 581 +{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-JmCRD"/}} Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-XuzGT"/}} 638 638 ))) 639 -)))|((( 583 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 640 640 ℹ️ 641 -)))|((( 642 - **Update 25.01.2024: **Videomaterialfür folgendeVideosaufgezeichnet:Maschinenübersicht, Einschalten, Ausschalten, Handbetrieb585 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 586 +[[Siehe Vikunja>>url:https://todo.makerspace-darmstadt.de/tasks/237||shape="rect"]] 643 643 ))) 644 -|((( 645 -Quizfragen für LMS 646 -)))|((( 647 -(% class="content-wrapper" %) 648 -((( 649 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-cqodd"/}} 650 - 651 -Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-jyxgE"/}} 652 -))) 653 -)))|((( 654 -ℹ️ 655 -)))|((( 656 -IMAWOP-Fragen: fertig 657 -\\ 658 -))) 659 -|(% rowspan="12" %)((( 588 +|(% rowspan="12" style="width: 6.1082%;" %)((( 660 660 2 (nicht zeitkritisch) 661 -)))|(% colspan="2" %)((( 590 +)))|(% colspan="2" style="width: 10.5876%;" %)((( 662 662 Absaugung automatisch starten lassen 663 -)))|((( 592 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 664 664 \\ 665 -)))|((( 594 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 666 666 \\ 667 -)))|((( 596 +)))|(% style="width: 46.0733%;" %)((( 668 668 \\ 669 669 ))) 670 -|(% colspan="2" %)((( 599 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 671 671 Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter) 672 -)))|((( 601 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 673 673 \\ 674 -)))|((( 603 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 675 675 \\ 676 -)))|((( 605 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 677 677 OS2 file attribute RO für 9997.0 etc ? 678 678 ))) 679 -|(% colspan="2" %)((( 608 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 680 680 Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren 681 -)))|((( 610 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 682 682 (% class="content-wrapper" %) 683 683 ((( 684 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-O Tiev"/}}613 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-OiHQX"/}} 685 685 ))) 686 -)))|((( 615 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 687 687 \\ 688 -)))|((( 617 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 689 689 \\ 690 690 ))) 691 -|(% colspan="2" %)((( 620 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 692 692 Elektrodokumentation der durchgeführten Änderungen erstellen 693 -)))|((( 622 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 694 694 (% class="content-wrapper" %) 695 695 ((( 696 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- dvNGd"/}}625 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-MaGzZ"/}} 697 697 ))) 698 -)))|((( 627 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 699 699 \\ 700 -)))|((( 629 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 701 701 \\ 702 702 ))) 703 -|(% colspan="2" %)((( 632 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 704 704 Neue IMAWOP Version besorgen 705 -)))|((( 634 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 706 706 \\ 707 -)))|((( 636 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 708 708 \\ 709 -)))|((( 638 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 710 710 \\ 711 711 ))) 712 -|(% rowspan="4" %)((( 641 +|(% rowspan="4" style="width: 6.1082%;" %)((( 713 713 Anleitungen erstellen 714 -)))|((( 643 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 715 715 Werkzeugparameter ändern 716 -)))|((( 645 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 717 717 \\ 718 -)))|((( 647 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 719 719 \\ 720 -)))|((( 721 - \\649 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 650 +**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul) 722 722 ))) 723 -|((( 652 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 724 724 Neues Fräswerkzeug für Hauptspindel einmessen 725 -)))|((( 654 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 726 726 \\ 727 -)))|((( 656 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 728 728 \\ 729 -)))|((( 730 - \\658 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 659 +**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul) 731 731 ))) 732 -|((( 661 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 733 733 Bohrer einmessen 734 -)))|((( 663 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 735 735 \\ 736 -)))|((( 665 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 737 737 \\ 738 -)))|((( 667 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 739 739 \\ 740 740 ))) 741 -|((( 670 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 742 742 Bestückung des Werkzeugwechslers ändern 743 -)))|((( 672 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 744 744 \\ 745 -)))|((( 674 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 746 746 \\ 747 -)))|((( 676 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 748 748 \\ 749 749 ))) 750 -|(% colspan="2" %)((( 751 -Estlcam Postprocessor erstellen und testen 752 -)))|((( 753 -(% class="content-wrapper" %) 754 -((( 755 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-YxoYR"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-UOVFg"/}} 756 -))) 757 -)))|((( 758 -ℹ️ 759 -)))|((( 760 -In Arbeit ([[Gitlab-Repository>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/phermann/ima-bima-cad-converter||shape="rect"]]) 761 - 762 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.Estlcam für IMA.WebHome]] 763 -))) 764 -|(% colspan="2" %)((( 679 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 765 765 Rüsthilfe für Saugerpositionierung bauen und anbringen 766 -)))|((( 681 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 767 767 \\ 768 -)))|((( 683 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 769 769 \\ 770 -)))|((( 685 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 771 771 \\ 772 772 ))) 773 -|(% colspan="2" %)((( 688 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 689 +Trittmatten Ersatz evaluieren 690 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 691 +(% class="content-wrapper" %) 692 +((( 693 +{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-caeEU"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-HYUqR"/}} 694 +))) 695 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 696 +✅️ 697 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 698 +Sollten die Trittmatten nicht mehr funktionieren, werden diese ggf. durch ein Lichtgitter oder eine andere moderne alternative ausgetauscht. Derzeit kein Handlungsbedarf. 699 +))) 700 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 774 774 Backup der NUM Steuerung durchführen 775 -)))|((( 702 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 776 776 (% class="content-wrapper" %) 777 777 ((( 778 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- RjtpP"/}}705 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-BSibe"/}} 779 779 ))) 780 -)))|((( 707 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 781 781 ✅️ 782 -)))|((( 709 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 783 783 [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996||shape="rect"]] 784 784 ))) 785 785
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/1 29695789/IMA - Offene Aufgaben1 +https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/117670001/IMA - Offene Aufgaben
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.dherrman - Kommentar
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-wDsjO"/}} hast Du das absichtlich unter Prio 1 - vor Inbetriebnahme erstellt? Ist m.E. nicht kritisch, solange die Benutzer das wissen. - Datum
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2024-01-05 22:42:52.0 - Selection
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Schiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessen
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.dherrman - Kommentar
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-oojVT"/}} hast Du das absichtlich unter Prio 1 - vor Inbetriebnahme erstellt? Ist m.E. nicht kritisch, solange die Benutzer das wissen. - Datum
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2024-01-05 22:43:02.0 - Selection
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Dichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über Sauger
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.mkreider - Kommentar
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen. Ausserdem federt das Werkstück dadurch, was die Tiefe unpräzise macht, weils vom Druck abhängt. Zusätzlich neigt sich das Werkstück so viel stärker bei druck von oben, was alles der gegenüberliegende Sauger ausgleichen muss. - Datum
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2024-01-05 23:20:04.0 - Antwort an
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +1
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- Autor
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.mkreider - Kommentar
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Verdübeln ist so nicht präzise möglich. Halte das für nicht sinnvoll. - Datum
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2024-01-05 23:23:59.0 - Antwort an
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +0
- XWiki.XWikiComments[4]
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- Autor
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.dherrman - Kommentar
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Ich gebe dir Recht dass das gelöst werden sollte, aber m.E. nicht vor Inbetriebnahme der IMA. Meine Schubladen sind nicht perfekt, funktionieren aber hinreichend. Muss man halt wissen, ist aber kein Road blocker. - Datum
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2024-01-07 18:07:25.0 - Antwort an
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +1