Änderungen von Dokument IMA - Offene Aufgaben
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Zusammenfassung
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- Seiteneigenschaften
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- Übergeordnete Seite
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Bereiche.HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.WebHome - Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki.m kreider1 +XWiki.mhonold - Inhalt
-
... ... @@ -1,215 +1,220 @@ 1 1 Dies ist eine lose Liste an Aufgaben, die bei der IMA noch ausstehen. Einige davon müssen vor einer allgemeinen Inbetriebnahme erledigt werden, einige andere reichen in einem zweiten Schritt danach. Die Klassifizierung müssen wir noch durchführen. 2 2 3 +{{confluence_note title="Umzug zu Vikunja"}} 4 +Ab sofort (23.06.2024) werden alle offenen Aufgaben in [[Vikunja>>url:https://todo.makerspace-darmstadt.de/projects/16/49||shape="rect"]] getracked. Bereits abgeschlossene Aufgaben werden nicht zu Vikunja übertragen. 5 +{{/confluence_note}} 6 + 3 3 \\ 4 4 5 -(% class="wrapped" %) 6 -|=(% scope="col" %)((( 9 +\\ 10 + 11 +(% class="wrapped relative-table" style="width: 100.0%;" %) 12 +|=(% scope="col" style="width: 6.1082%;" %)((( 7 7 Priorität 8 -)))|=(% scope="col" %)((( 14 +)))|=(% scope="col" style="width: 10.5876%;" %)((( 9 9 Aufgabe 10 -)))|=(% scope="col" %)((( 16 +)))|=(% scope="col" style="width: 19.0227%;" %)((( 11 11 (Teilaufgabe) 12 -)))|=(% scope="col" %)((( 18 +)))|=(% scope="col" style="width: 13.2054%;" %)((( 13 13 Wer? 14 -)))|=(% scope="col" %)((( 20 +)))|=(% scope="col" style="width: 5.00291%;" %)((( 15 15 Status 16 -)))|=(% scope="col" %)((( 22 +)))|=(% scope="col" style="width: 46.0733%;" %)((( 17 17 Kommentar 18 18 ))) 19 -|(% rowspan=" 42" %)(((25 +|(% rowspan="30" style="width: 6.1082%;" %)((( 20 20 1 21 21 (vor Freigabe der Maschine) 22 -)))|(% rowspan="4" %)((( 28 +)))|(% rowspan="4" style="width: 10.5876%;" %)((( 23 23 Wasseraustritt am Maschinenportal 24 24 25 25 \\ 26 26 27 27 \\ 28 -)))|((( 34 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 29 29 Leck suchen 30 -)))|((( 36 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 31 31 \\ 32 -)))|((( 38 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 33 33 ✅️ 34 -)))|((( 40 +)))|(% style="width: 46.0733%;" %)((( 35 35 **Update 02.12.2023: **gefunden, Kondenswasser aus undichtem Druckluftschlauch nahe dem Hauptverteiler. Kondenswasser vermutlich von mangelnder Vorkühlzeit Kältetrockner. Kältetrockner 15-20min vorher laufen lassen! 36 36 ))) 37 -|((( 43 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 38 38 Undichten Winkel/Schlauch austauschen 39 -)))|((( 40 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- CbDdi"/}}41 -)))|((( 42 - ℹ️43 -)))|((( 44 - \\45 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 46 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-VhEfL"/}} 47 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 48 +✅️ 49 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 50 +**Update 22.05.2024:** Schlauch getauscht 45 45 ))) 46 -|((( 52 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 47 47 Undichter Kühlschlauch an der Hauptspindel erneuert 48 -)))|((( 54 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 49 49 (% class="content-wrapper" %) 50 50 ((( 51 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-q tbSK"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-TvNvy"/}}57 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-jxlgq"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-reJFL"/}} 52 52 ))) 53 -)))|((( 59 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 54 54 ✅️ 55 -)))|((( 61 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 56 56 **Update 30.12.2023**: Tausch im Rahmen der Spindelkorrektur durchgeführt, nur bei ausgebautem W-Achsen Motor erreichbar 57 57 ))) 58 -|((( 64 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 59 59 Silika Patrone zum Entfernen der Restfeuchte in der Druckluft testen. Ölen ? 60 -)))|((( 66 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 61 61 (% class="content-wrapper" %) 62 62 ((( 63 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- mghyv"/}} ?69 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-rbYrs"/}} ? 64 64 ))) 65 -)))|((( 71 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 66 66 \\ 67 -)))|((( 73 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 68 68 \\ 69 69 ))) 70 -|(% colspan="2" %)((( 76 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 71 71 Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt) 72 -)))|((( 78 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 73 73 \\ 74 -)))|((( 75 - ℹ️76 -)))|((( 80 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 81 +✅️ 82 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 77 77 **Update 02.12.2023:** Fehler derzeit nicht in Test reproduzierbar. Möglicher Zusammenhang mit Wasser in Druckluft, Pneumatikventil hing. 84 + 85 +**Update 05.05.2024:** Ca. 100 Lochreihen-Bohrungen gebohrt, Fehler (auch seit letztem Update 02.12.2023) nicht mehr reproduzierbar. Fehler als gelöst markiert. 78 78 ))) 79 -|(% colspan="2" %)((( 87 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 80 80 Undichte Druckluftschläuche erneuern (Verteiler am Portal, ausfahrbare Anschläge) 81 -)))|((( 89 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 82 82 (% class="content-wrapper" %) 83 83 ((( 84 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-VAYec"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-rHVpI"/}} 92 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-nniGa"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-kpBlU"/}} 93 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-zoYIF"/}} 94 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-eSKeK"/}} 85 85 ))) 86 -)))|((( 87 -ℹ️ 88 -)))|((( 89 -**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate** 96 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 97 +✅️ 98 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 99 +**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate 100 +\\**Update 29.02.2024: **Alle defekten Pneumatikleitungen am Tisch ersetzt. Es bleibt eine spürbar undichte Leitung am Hauptverteiler des Fräsportals. Mögliche Ursache für Probleme bei Vorlage der Bohrer**. 101 +\\Update 01.03.2024:** Vakuum für 6 linke Sauger angeschlossen und erfolgreich getestet.** 90 90 ** 103 + 104 +**Update 01.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren ist nah am Stempel undicht geworden und muss gewechselt werden. 105 + 106 +**Update 05.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren repariert (Schlauch gekürzt und nachgezogen, kein neuer Schlauch installiert) 91 91 ))) 92 -|(% colspan="2" %)((( 108 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 93 93 Manuellen Werkzeugwechsel verstehen und testen 94 -)))|((( 110 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 95 95 (% class="content-wrapper" %) 96 96 ((( 97 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- mKQAu"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-QUtAI"/}}98 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz- hItzG"/}}113 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ZeFSA"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-rDhgR"/}} 114 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-WQTSV"/}} 99 99 ))) 100 -)))|((( 101 -⚠️ 102 -)))|((( 103 -**~ ** 116 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 117 +✅️ 118 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 119 +**Update 24.01.2024: **Manueller Werkzeugauswurf erfolgreich getestet und in Wiki dokumentiert, manuelles Einsetzen muss noch getestet werden. 120 + 121 +**Update 31.01.2024: **Manuelles Werkzeug einwechseln erfolgreich getestet und in Wiki dokomentiert 104 104 ))) 105 -|(% colspan="2" %)((( 106 -Schutzteile für Vakuumanbindungen drucken und einsetzen. Die Winkel der Vakuumverbinder können sonst leicht durch die Schraube abgeschert werden wenn sie sich unter der Traverse verkeilen. 107 -)))|((( 108 -(% class="content-wrapper" %) 109 -((( 110 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-UbBom"/}} 111 -))) 112 -)))|((( 113 -⚠️ 114 -)))|((( 115 -**Update 27.12.2023: **Erster Funktionstest erfolgreich, Gehäuse ca 5mm zu hoch für Einsetzen am Traversenrand. Designänderung** 116 -** 117 -))) 118 -|(% rowspan="5" %)((( 123 +|(% rowspan="5" style="width: 6.1082%;" %)((( 119 119 1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren 120 -)))|((( 125 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 121 121 Höhe des Tisches nach Fräsen korrigieren 122 -)))|((( 127 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 123 123 \\ 124 -)))|((( 129 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 125 125 ✅️ 126 -)))|((( 131 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 127 127 **Update 19.11.2023**: 128 128 In Program 9997.0 am Ende (Zeile 134) korrigiert. 129 129 Es ist wichtig nicht die Maschineneinstellungen zu ändern, da ansonsten auch die Ansteuerung des Werkzeugwechslers betroffen ist 130 130 ))) 131 -|((( 136 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 132 132 Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner 133 -)))|((( 138 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 134 134 \\ 135 -)))|((( 140 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 136 136 ✅️ 137 -)))|((( 142 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 138 138 **Update 19.11.2023**: Radius wurde auf 100mm geändert aber noch nicht getestet. Steht am Mittwoch, 22.11.2023 an 139 139 **Update 23.11.2023:** Wurde gestern getestet, funktioniert. 140 140 ))) 141 -|((( 146 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 142 142 Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden 143 -)))|((( 148 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 144 144 \\ 145 -)))|((( 150 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 146 146 ✅️ 147 -)))|((( 152 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 148 148 **Update 23.11.2023: **Alle Bohrer neu eingemessen und auf 70mm justiert. 149 149 ))) 150 -|((( 155 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 151 151 Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden 152 -)))|((( 157 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 153 153 \\ 154 -)))|((( 159 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 155 155 ✅️ 156 -)))|((( 161 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 157 157 **Update 19.11.2023**: Länge wurde für alle Werkzeuge angepasst, die müssen aber nochmal getestet werden 158 158 **Update 23.11.2023: **Werkzeuge wurden eingemessen und standard-Fräsparameter wurden im Wiki dokumentiert 159 159 ))) 160 -|((( 165 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 161 161 Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ??? 162 162 Update: KS scheint den selben Fehler zu haben wie HBE, Z Versatz abhängig der Orientierung 163 -)))|((( 168 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 164 164 \\ 165 -)))|((( 170 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 166 166 ✅️ 167 -)))|((( 172 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 168 168 (% class="content-wrapper" %) 169 169 ((( 170 170 **Update 19.11.2023:** Auch nach Korrektur des Z-Offsets und Entfernen des doppelt angelegten Satzes N435 in Programm 9 liegt noch ein richtungsabhängiger Offet vor 171 171 **Update 22.11.2023: **Neue Arbeitshypthese, Hauptspindel ist aus dem Lot geneigt 172 -**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- VOguX"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen177 +**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-npwwB"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen 173 173 ))) 174 174 ))) 175 -|((( 180 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 176 176 \\ 177 -)))|((( 182 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 178 178 Neigung der Hauptspindel ausmessen. 20mm geschliffene Stahlwelle wird gespannt und Rundlauf sowie Z Fahrt vermessen 179 -)))|((( 184 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 180 180 (% class="content-wrapper" %) 181 181 ((( 182 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- dQEwl"/}}183 -Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- imnmY"/}}187 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ZcnYi"/}} 188 +Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-XrFcH"/}} 184 184 ))) 185 -)))|((( 190 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 186 186 ✅️ 187 -)))|((( 192 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 188 188 **Update 02.12.2023: **Rundlauf ~~ in Ordnung. Messung erfolgt, 20mm Welle gespannt und mit Messuhr auf Bett gegen die Welle die X bzw Y Änderung während Z Fahrt vermessen (Keilwirkung durch Spindelfehlstellung). 189 189 \\Schiefstellung der Spindel von 0.245° entlang der Y Achse führt zu Delta von 0.94mm für HBE Bohrungen auf W 0° und 180°. Entlang der X Achse (90° / 270°) ist das Delta mit 0.33mm deutlich kleiner, aber auch vorhanden. 190 190 \\Z Delta entlang der Y Achse entspricht damit im Rahmen der Messgenauigkeit genau dem Symptom von 1mm Höhenunterschied von Y+ zu Y- Bohrung und passt ebenfalls zum richtungsabhängigen Höhenoffset beim Nutsägen. 191 191 \\**\\** 192 192 ))) 193 -|((( 198 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 194 194 Schiefstellung Spindel korrigieren 195 -)))|((( 200 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 196 196 (% class="content-wrapper" %) 197 197 ((( 198 -Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-n PgtP"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise203 +Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-xnSdK"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise 199 199 ))) 200 -)))|((( 205 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 201 201 (% class="content-wrapper" %) 202 202 ((( 203 -{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch- DoplQ"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-znjSF"/}}208 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-dWdck"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-nuJXG"/}} 204 204 ))) 205 -)))|((( 210 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 206 206 ✅️ 207 -)))|((( 212 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 208 208 **~ Update 30.12.23: **Neigung der Spindel in beiden Achsen korrigiert. Vermessung ergab eine Verminderung der X Werte auf ~~ 1/4 der vorigen Abweichung, Y Abweichung nicht mehr feststellbar im Rahmen der Messgenauigkeit. 209 209 ))) 210 -|((( 215 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 211 211 \\ 212 -)))|((( 217 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 213 213 Tests rund um HBE und KSE Z-Achs Fehler (Schieflage der Spindel): 214 214 215 215 * Bohren in allen vier Kanten mit nebeneinander liegenden Löchern aller Bohrer 3/5/8. Wie ist der Offset pro Bohrer verteilt? ... ... @@ -216,14 +216,14 @@ 216 216 * Nullage der W-Achse testen über Vermessen von KSE Nuten (Evtl zusätzlich Blattschlag bei Aggr. ausgebaut vermessen) 217 217 * Bohrungen im 15° Intervall 270° rund um eine Ecke anlegen. Höhenversatz beobachten. Für alle Bohrer wiederholen 218 218 * HBE Fräser, Nut rund um Werkstück fräsen. Gibt es auch hier einen Offset an einer Seite? 219 -)))|((( 224 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 220 220 (% class="content-wrapper" %) 221 221 ((( 222 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- xIcGl"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-CxlgJ"/}}227 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-FJShZ"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-GKmmd"/}} 223 223 ))) 224 -)))|((( 229 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 225 225 ✅️ 226 -)))|((( 231 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 227 227 **Update 30.12.2023:** Wiederholung des Tests nach Korrektur der Spindellage. Delta Z der Bohrungen in die Rechteckkanten müsste nun < 1/10mm sein. Optional umlaufende Nut und Bohrkreis testen. 228 228 **Update 05.01.2024:** 229 229 ... ... @@ -235,478 +235,473 @@ 235 235 * Planfräsen erzeugt durchgängige Rampe in Y. Schieflage der Sauger nachgewiesen, muss vermessen werden. Ca Z offs 1mm auf 400mm Y Weg. 236 236 Traversen scheinen im Wasser zu sein, Werkstück dazu nicht Parallel (ca 0.5mm unterlage unter Maschinenwasserwaage notwendig) 237 237 ))) 238 -|((( 243 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 239 239 \\ 240 -)))|((( 245 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 241 241 Korrektur XY Werkzeugspitze zum Rest der Maschine 242 -)))|((( 247 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 243 243 (% class="content-wrapper" %) 244 244 ((( 245 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- dZJRY"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-nBQzh"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-tPVrU"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-BAxsP"/}}250 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-OIQyJ"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-McQkk"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-kchti"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-ASZAf"/}} 246 246 ))) 247 -)))|((( 248 -⚠️ 249 -)))|((( 250 -**~ ** 252 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 253 +✅️ 254 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 255 +**Update** **31.01.2024**: Sollte nach der gestrigen Aktion erledigt sein. 256 + 257 +Dokumentation zum [[doc:Bereiche.HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Einmessen der Maschine.WebHome]] wird erstellt. 251 251 ))) 252 -|((( 259 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 253 253 Schiefstellung Sauger vermessen 254 -)))|((( 261 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 255 255 Sauger scheinen das Werkstuück nicht Planparallel zum Portal zu halten. Ca Z offs 0.8 mm auf 400mm Y Weg. Traversen, Alublöcke, Multiplexblöcke vermessen 256 -)))|((( 263 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 257 257 (% class="content-wrapper" %) 258 258 ((( 259 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz- NPdsU"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-Iypri"/}}266 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-TsYql"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-IjzSS"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-XGvHp"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-AnLVr"/}} 260 260 ))) 261 -)))|((( 262 -⚠️ 263 -)))|((( 264 -**~ ** 268 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 269 +✅️ 270 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 271 +**Update 05.03.2024: **Traversen sind vorne ca. 0,1mm tiefer als hinten, Werte aller Traversen sehr ähnlich. Die grünen Sauger sind in vorderer Position 0,15mm tiefer als hinten, dh entspricht in etwasTraverse. 272 + 273 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Traversenvermessungen(Messhöhe:G1Z7F300)"/}}Traversenvermessungen (Messhöhe: G1 Z7 F300) ==== 274 + 275 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 276 +|=((( 277 +Traverse 278 +)))|=((( 279 +X-Pos(mm) 280 +)))|=((( 281 +Oberfläche hinten (Y=50, mm) 282 +)))|=((( 283 +O. vorne (Y=750, mm) 265 265 ))) 266 266 |((( 267 - Dichtschnur zu hoch über über Sauger286 +1 268 268 )))|((( 269 - Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ?288 +120 270 270 )))|((( 271 -(% class="content-wrapper" %) 272 -((( 273 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-YYglG"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-asfFM"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-KwJwI"/}} 274 -))) 290 +0,00 (Nullpunkt) 275 275 )))|((( 276 -⚠️ 277 -)))|((( 278 -**~ ** 292 +-0,11 (zu tief) 279 279 ))) 280 280 |((( 281 - Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren295 +1 282 282 )))|((( 283 - Ist der Winkel nicht durch90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab297 +1495 284 284 )))|((( 285 -(% class="content-wrapper" %) 286 -((( 287 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ywlZi"/}} 288 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ibCYk"/}} 289 -))) 299 +0,00 290 290 )))|((( 291 -✅️ 292 -)))|((( 293 -**Update 19.11.2023**: 294 -Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 295 -auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt 301 +-0,15 (zu tief) 296 296 ))) 297 297 |((( 298 - Bug in Rechtecktaschenmakro304 +2 299 299 )))|((( 300 - **Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge306 +250 301 301 )))|((( 302 -(% class="content-wrapper" %) 303 -((( 304 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-OIREB"/}} 305 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-nxHmm"/}} 306 -{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-JJLgt"/}} 307 -))) 308 +-0,01 (zu tief) 308 308 )))|((( 309 -✅️ 310 -)))|((( 311 -**Update 25.11.2023: 312 -** 313 - 314 -Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 315 -\\**Update 02.12.2023** 316 -\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben 310 +-0,07 (zu tief) 317 317 ))) 318 318 |((( 319 - Bug des WZW313 +3 320 320 )))|((( 321 -**Kritischer Bug bei Abbruch Werzeugwechsel (nicht aufgenommen etc) **Nach Abbruch eines Wechsels und Clear durch E30022 ist es möglich, dass der Wechlser nicht in Endposition steht und die Maschine ohne Check auf Kommando einen Wechsel versucht. Kollision im Wechsler erfolgt** 322 -** 315 +380 323 323 )))|((( 324 -(% class="content-wrapper" %) 325 -((( 326 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-fmFnq"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-MgDbl"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-LaBve"/}} 327 -))) 317 +-0,01 (zu tief) 328 328 )))|((( 329 -⚠️ 330 -)))|((( 331 -**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion 319 +-0,10 (zu tief) 332 332 ))) 333 333 |((( 334 - Bug des WZW322 +4 335 335 )))|((( 336 - **Kritischer Bug bei Ablegen eines Werkzeugs **Unter bestimmten Umständen (Überlänge?) erwartet die Maschine den WZW auf der gegenüberliegenden Seite, obwohl dies nicht der Fall ist. Maschine lässt dann ohne check der Position das Werkzeugs ausserhalb des Wechslers auf den Boden fallen.324 +2440 337 337 )))|((( 338 -(% class="content-wrapper" %) 339 -((( 340 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-rXiPM"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ueQyq"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-cfJzd"/}} 341 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-fAhsH"/}} 342 -))) 326 +-0,02 (zu tief) 343 343 )))|((( 344 -⚠️ 345 -)))|((( 346 -**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion** 347 -** 328 +-0,14 (zu tief) 348 348 ))) 349 -|( % rowspan="9" %)(((350 - Dokumentation und Videos erstellen330 +|((( 331 +5 351 351 )))|((( 352 - Maschine einschalten, Refererenzfahrt, betriebsbereiten Zustand herstellen333 +2590 353 353 )))|((( 354 -(% class="content-wrapper" %) 355 -((( 356 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-uMHKM"/}} 357 -))) 335 +-0,01 (zu tief) 358 358 )))|((( 359 -✅️ 360 -)))|((( 361 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Maschine an- und ausschalten.WebHome]] 337 +-0,13 (zu tief) 362 362 ))) 363 363 |((( 364 - Bearbeitungsmöglichkeiten, Werkzeugliste340 +6 365 365 )))|((( 366 -(% class="content-wrapper" %) 367 -((( 368 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-vpTDi"/}} 369 -))) 342 +2730 370 370 )))|((( 371 - ℹ️344 +0,00 372 372 )))|((( 373 -In Arbeit 374 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Übersicht Bearbeitungsmöglichkeiten.WebHome]] 375 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]] 346 +-0,125 (zu tief) 376 376 ))) 348 + 349 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Saugervermessungen(Messhöhe:G1Z41.9F300)"/}}Saugervermessungen (Messhöhe: G1 Z41.9 F300) ==== 350 + 351 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 352 +|=((( 353 +Traverse 354 +)))|=((( 355 +X-Pos(mm) 356 +)))|=((( 357 +Sauger hinten (Y=90, mm) 358 +)))|=((( 359 +S. vorne (Y=710, mm) 360 +))) 377 377 |((( 378 - IMAWOP Bedienung, Funktionen und gängige Parameter362 +1 379 379 )))|((( 380 -(% class="content-wrapper" %) 381 -((( 382 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-EWhkx"/}} 383 -))) 364 +90 384 384 )))|((( 385 - ℹ️366 +0,00 (Nullpunkt) 386 386 )))|((( 387 -In Arbeit 388 -[[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]] 368 +-0,14 (zu tief) 389 389 ))) 390 -|((( 391 -Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung 392 -)))|((( 370 +))) 371 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 372 +Dichtschnur zu hoch über über Sauger 373 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 374 +Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ? 375 + 376 +Folgen: 377 +\\ 378 + 379 +* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen 380 +* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig 381 +* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss 382 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 393 393 (% class="content-wrapper" %) 394 394 ((( 395 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- IOrnR"/}}385 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-mmDJz"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-iOVkp"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-PkUyE"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-vAVSG"/}} 396 396 ))) 397 -)))|((( 398 - \\399 -)))|((( 400 - \\387 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 388 +✅️ 389 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 390 +**Update 05.03.2024: **Vermessung bestätigte, neues Saugerdesign mit grünem Gummituch und tieferer Nut erzielt reproduzierbar bessere Ergebnisse. Mit 0,5bar ist Unterdruck größer als vorher (vs 0,3 - 0,4bar). Höhenabweichung < 0,05mm. Kein sichtbares Federn mehr, Haftreibung spürbar besser, jedoch nicht gemessen. Serienproduktion auf 12mm Multiplex sinnvoll. 401 401 ))) 402 -|((( 403 -Automatikbetrieb der Maschine 404 -)))|((( 392 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 393 +Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren 394 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 395 +Ist der Winkel nicht durch 90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab 396 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 405 405 (% class="content-wrapper" %) 406 406 ((( 407 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-qONBS"/}} 399 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-bqJGF"/}} 400 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-SbBmz"/}} 408 408 ))) 409 -)))|((( 410 -ℹ️ 411 -)))|((( 412 -In Arbeit 413 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]] 402 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 403 +✅️ 404 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 405 +**Update 19.11.2023**: 406 +Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 407 +auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt 414 414 ))) 415 -|((( 416 -Häufiger Fehlermeldungen und deren Behebung 417 -)))|((( 418 -\\ 419 -)))|((( 420 -\\ 421 -)))|((( 422 -\\ 409 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 410 +Bug in Rechtecktaschenmakro 411 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 412 +**Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge 413 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 414 +(% class="content-wrapper" %) 415 +((( 416 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-gDfyr"/}} 417 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-tXZLe"/}} 418 +{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-VWIWa"/}} 423 423 ))) 424 -|((( 425 -Herstellen neuer Vakuumpads 426 -)))|((( 427 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-UOkfu"/}} 428 -)))|((( 429 -\\ 430 -)))|((( 431 -\\ 420 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 421 +✅️ 422 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 423 +**Update 25.11.2023: 424 +** 425 + 426 +Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 427 +\\**Update 02.12.2023** 428 +\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben 432 432 ))) 433 -|((( 434 -MDI Modus und wichtigste Befehle 435 -)))|((( 430 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 431 +Bug mit Referenzfahrt 432 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 433 +**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt 434 +**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden 435 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 436 436 (% class="content-wrapper" %) 437 437 ((( 438 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-eMqhb"/}} 438 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-VRhSJ"/}} 439 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-NofpI"/}} 440 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-jPiHC"/}} 439 439 ))) 440 -)))|((( 441 -\\ 442 -)))|((( 443 -\\ 442 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 443 +✅️ 444 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 445 +**Update 27.01.2024 446 +**[[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9990.0||shape="rect"]] analysiert und kommentiert. Für jede Achse (Z,Y,X,W) wird Referenzfahrt-Sprungmarke N10 angesprungen. Wenn Endlagen für Achse bereits in E911xx gesetzt ist, wird Referenzfahrt für Achse übersprungen. Nach Referenzfahren wird im F10000 auf Endlagen gefahren (alle Achsen gleichzeitig). 447 + 448 +__Lösungsmöglichkeit 1:__ E911xx zu Beginn für alle Achsen zurücksetzen → erzwingt jedes Mal Referenzfahrt 449 + 450 +__Lösungsmöglichkeit 2:__ Befehl //G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000// achsweise aufteilen in drei Befehle 451 + 452 +**Update 27.05.2024** 453 + 454 +Fehler behoben mit Lösungsansatz 2. 455 +Satz 9990 N500, Zeile ersetzt: 456 + 457 +(% class="code" %) 458 +((( 459 +G52 G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000 444 444 ))) 445 - |(((446 - Manuelles Freifahren447 - )))|(((448 -(% class="co ntent-wrapper" %)461 + 462 +geändert zu 463 + 464 +(% class="code" %) 449 449 ((( 450 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-qFQOY"/}} 466 +G52 G1 F10000 ZE72003 467 +YE71002 468 +XE70002 451 451 ))) 452 -)))|((( 453 -\\ 454 -)))|((( 455 -\\ 470 + 471 +TODO: Zukünftig sollte Lösungsmöglichkeit 1 zusätzlich umgesetzt werden, um mit Referenzfahrt immer Achsen sicher einzumessen. W-Achse wird aktuell bei zweiter REF-Fahrt gar nicht bewegt. 456 456 ))) 457 -|(% colspan="2" %)((( 473 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 458 458 --Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren-- 459 459 \\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz 460 -)))|((( 476 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 461 461 (% class="content-wrapper" %) 462 462 ((( 463 463 464 464 ))) 465 -)))|((( 481 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 466 466 ✅️ 467 -)))|((( 468 -Siehe [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]] 483 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 484 +Siehe [[doc:Bereiche.HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]] 469 469 ))) 470 -|(% colspan="2" %)((( 486 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 471 471 Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen 472 -)))|((( 488 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 473 473 (% class="content-wrapper" %) 474 474 ((( 475 475 \\ 476 476 ))) 477 -)))|((( 493 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 478 478 ✅️ 479 -)))|((( 495 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 480 480 \\ 481 481 ))) 482 -|(% colspan="2" %)((( 498 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 483 483 System zur Sichtkontrolle vor Maschinenfreischaltung bauen und anbringen (klare Verantwortung für eventuelle Schäden) 484 -)))|((( 500 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 485 485 (% class="content-wrapper" %) 486 486 ((( 487 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- EcLEc"/}}503 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-vmNPv"/}} 488 488 ))) 489 -)))|((( 490 - \\491 -)))|((( 492 - \\505 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 506 +ℹ️ 507 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 508 +**Update 31.01.2024**: Grafiken von Matze erstellt, notwendige Anpassung am Schließsystem durch Jan Steffan erledigt. Prototyp sollte am Wochenende fertig werden. 493 493 ))) 494 -|(% colspan="2" %)((( 510 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 495 495 Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files) 496 -)))|((( 512 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 497 497 (% class="content-wrapper" %) 498 498 ((( 499 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-Y jnif"/}}515 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-uOYyQ"/}} 500 500 ))) 501 -)))|((( 517 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 502 502 ℹ️ 503 -)))|((( 519 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 504 504 **Update 02.12.2023**: 505 505 \\Kann getestet werden: [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27||shape="rect"]] 506 506 ))) 507 -|(% colspan="2" %)((( 523 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 508 508 Netzwerk-Laufwerk an Windows XP VM anbinden (SMBv1) 509 -)))|((( 525 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 510 510 (% class="content-wrapper" %) 511 511 ((( 512 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- oxqTH"/}}528 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PLYQF"/}} 513 513 ))) 514 -)))|((( 530 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 515 515 ✅️ 516 -)))|((( 517 -Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]] 532 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 533 +Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:Bereiche.HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]] 518 518 ))) 519 -|(% colspan="2" %)((( 535 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 520 520 IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen 521 -)))|((( 537 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 522 522 (% class="content-wrapper" %) 523 523 ((( 524 524 \\ 525 525 ))) 526 -)))|((( 542 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 527 527 \\ 528 -)))|((( 544 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 529 529 \\ 530 530 ))) 531 -|(% rowspan=" 4" %)(((547 +|(% rowspan="3" style="width: 6.1082%;" %)((( 532 532 Einweisungsunterlagen erstellen 533 -)))|((( 549 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 534 534 Einweisungszettel 535 -)))|((( 551 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 536 536 (% class="content-wrapper" %) 537 537 ((( 538 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-u gVSw"/}}554 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-imeuC"/}} 539 539 ))) 540 -)))|((( 556 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 541 541 \\ 542 -)))|((( 558 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 543 543 \\ 544 544 ))) 545 -|((( 561 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 546 546 Betriebsanweisung 547 -)))|((( 563 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 548 548 (% class="content-wrapper" %) 549 549 ((( 550 -Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath- cgyoN"/}}566 +Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-zXZsi"/}} 551 551 ))) 552 -)))|((( 568 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 553 553 \\ 554 -)))|((( 570 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 555 555 \\ 556 556 ))) 557 -|((( 573 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 558 558 Videomaterial / Textmaterial für LMS 559 -)))|((( 575 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 560 560 (% class="content-wrapper" %) 561 561 ((( 562 -{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider- GLeQV"/}}578 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-SJOqC"/}} 563 563 564 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann- uphmS"/}}565 -Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath- HuHOw"/}}580 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-caDde"/}} 581 +{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-JmCRD"/}} Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-XuzGT"/}} 566 566 ))) 567 -)))|((( 568 - \\569 -)))|((( 570 - \\583 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 584 +ℹ️ 585 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 586 +[[Siehe Vikunja>>url:https://todo.makerspace-darmstadt.de/tasks/237||shape="rect"]] 571 571 ))) 572 -|((( 573 -Quizfragen für LMS 574 -)))|((( 575 -(% class="content-wrapper" %) 576 -((( 577 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-yUVOR"/}} 578 - 579 -Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-hYZIm"/}} 580 -))) 581 -)))|((( 582 -\\ 583 -)))|((( 584 -\\ 585 -))) 586 -|(% rowspan="12" %)((( 588 +|(% rowspan="12" style="width: 6.1082%;" %)((( 587 587 2 (nicht zeitkritisch) 588 -)))|(% colspan="2" %)((( 590 +)))|(% colspan="2" style="width: 10.5876%;" %)((( 589 589 Absaugung automatisch starten lassen 590 -)))|((( 592 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 591 591 \\ 592 -)))|((( 594 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 593 593 \\ 594 -)))|((( 596 +)))|(% style="width: 46.0733%;" %)((( 595 595 \\ 596 596 ))) 597 -|(% colspan="2" %)((( 599 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 598 598 Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter) 599 -)))|((( 601 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 600 600 \\ 601 -)))|((( 603 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 602 602 \\ 603 -)))|((( 605 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 604 604 OS2 file attribute RO für 9997.0 etc ? 605 605 ))) 606 -|(% colspan="2" %)((( 608 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 607 607 Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren 608 -)))|((( 610 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 609 609 (% class="content-wrapper" %) 610 610 ((( 611 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-Q TvvG"/}}613 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-OiHQX"/}} 612 612 ))) 613 -)))|((( 615 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 614 614 \\ 615 -)))|((( 617 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 616 616 \\ 617 617 ))) 618 -|(% colspan="2" %)((( 620 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 619 619 Elektrodokumentation der durchgeführten Änderungen erstellen 620 -)))|((( 622 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 621 621 (% class="content-wrapper" %) 622 622 ((( 623 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- YPJYz"/}}625 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-MaGzZ"/}} 624 624 ))) 625 -)))|((( 627 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 626 626 \\ 627 -)))|((( 629 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 628 628 \\ 629 629 ))) 630 -|(% colspan="2" %)((( 632 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 631 631 Neue IMAWOP Version besorgen 632 -)))|((( 634 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 633 633 \\ 634 -)))|((( 636 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 635 635 \\ 636 -)))|((( 638 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 637 637 \\ 638 638 ))) 639 -|(% rowspan="4" %)((( 641 +|(% rowspan="4" style="width: 6.1082%;" %)((( 640 640 Anleitungen erstellen 641 -)))|((( 643 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 642 642 Werkzeugparameter ändern 643 -)))|((( 645 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 644 644 \\ 645 -)))|((( 647 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 646 646 \\ 647 -)))|((( 648 - \\649 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 650 +**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul) 649 649 ))) 650 -|((( 652 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 651 651 Neues Fräswerkzeug für Hauptspindel einmessen 652 -)))|((( 654 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 653 653 \\ 654 -)))|((( 656 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 655 655 \\ 656 -)))|((( 657 - \\658 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 659 +**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul) 658 658 ))) 659 -|((( 661 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 660 660 Bohrer einmessen 661 -)))|((( 663 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 662 662 \\ 663 -)))|((( 665 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 664 664 \\ 665 -)))|((( 667 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 666 666 \\ 667 667 ))) 668 -|((( 670 +|(% style="width: 6.1082%;" %)((( 669 669 Bestückung des Werkzeugwechslers ändern 670 -)))|((( 672 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)((( 671 671 \\ 672 -)))|((( 674 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 673 673 \\ 674 -)))|((( 676 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 675 675 \\ 676 676 ))) 677 -|(% colspan="2" %)((( 678 -Estlcam Postprocessor erstellen und testen 679 -)))|((( 680 -(% class="content-wrapper" %) 681 -((( 682 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-TAauv"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-vpHuW"/}} 683 -))) 684 -)))|((( 685 -ℹ️ 686 -)))|((( 687 -In Arbeit ([[Gitlab-Repository>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/phermann/ima-bima-cad-converter||shape="rect"]]) 688 - 689 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.Estlcam für IMA.WebHome]] 690 -))) 691 -|(% colspan="2" %)((( 679 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 692 692 Rüsthilfe für Saugerpositionierung bauen und anbringen 693 -)))|((( 681 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 694 694 \\ 695 -)))|((( 683 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 696 696 \\ 697 -)))|((( 685 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 698 698 \\ 699 699 ))) 700 -|(% colspan="2" %)((( 688 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 689 +Trittmatten Ersatz evaluieren 690 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 691 +(% class="content-wrapper" %) 692 +((( 693 +{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-caeEU"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-HYUqR"/}} 694 +))) 695 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 696 +✅️ 697 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 698 +Sollten die Trittmatten nicht mehr funktionieren, werden diese ggf. durch ein Lichtgitter oder eine andere moderne alternative ausgetauscht. Derzeit kein Handlungsbedarf. 699 +))) 700 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)((( 701 701 Backup der NUM Steuerung durchführen 702 -)))|((( 702 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)((( 703 703 (% class="content-wrapper" %) 704 704 ((( 705 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman- CLYVk"/}}705 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-BSibe"/}} 706 706 ))) 707 -)))|((( 707 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)((( 708 708 ✅️ 709 -)))|((( 709 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)((( 710 710 [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996||shape="rect"]] 711 711 ))) 712 712
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- Id
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -1 256985001 +117670001 - URL
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/1 25698500/IMA - Offene Aufgaben1 +https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/117670001/IMA - Offene Aufgaben
- XWiki.XWikiComments[2]
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- Autor
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.mkreider - Kommentar
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen. Ausserdem federt das Werkstück dadurch, was die Tiefe unpräzise macht, weils vom Druck abhängt. Zusätzlich neigt sich das Werkstück so viel stärker bei druck von oben, was alles der gegenüberliegende Sauger ausgleichen muss. - Datum
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2024-01-05 23:20:04.0 - Antwort an
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +1
- XWiki.XWikiComments[4]
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- Autor
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.dherrman - Kommentar
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Ich gebe dir Recht dass das gelöst werden sollte, aber m.E. nicht vor Inbetriebnahme der IMA. Meine Schubladen sind nicht perfekt, funktionieren aber hinreichend. Muss man halt wissen, ist aber kein Road blocker. - Datum
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2024-01-07 18:07:25.0 - Antwort an
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +1