Änderungen von Dokument IMA - Offene Aufgaben
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Zusammenfassung
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. dherrman1 +XWiki.phermann - Inhalt
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... ... @@ -2,338 +2,1083 @@ 2 2 3 3 \\ 4 4 5 +(% class="wrapped" %) 5 5 |=(% scope="col" %)((( 6 6 Priorität 7 7 )))|=(% scope="col" %)((( 8 8 Aufgabe 9 9 )))|=(% scope="col" %)((( 10 -Teilaufgabe 11 +(Teilaufgabe) 11 11 )))|=(% scope="col" %)((( 12 12 Wer? 13 13 )))|=(% scope="col" %)((( 14 14 Status 16 +)))|=(% scope="col" %)((( 17 +Kommentar 15 15 ))) 16 -|((( 17 -1 (vor Freigabe der Maschine) 19 +|(% rowspan="47" %)((( 20 +1 21 +(vor Freigabe der Maschine) 22 +)))|(% rowspan="4" %)((( 23 +Wasseraustritt am Maschinenportal 24 + 25 +\\ 26 + 27 +\\ 18 18 )))|((( 19 - Problemmit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt)29 +Leck suchen 20 20 )))|((( 21 21 \\ 22 22 )))|((( 23 - \\33 +✅️ 24 24 )))|((( 25 - \\35 +**Update 02.12.2023: **gefunden, Kondenswasser aus undichtem Druckluftschlauch nahe dem Hauptverteiler. Kondenswasser vermutlich von mangelnder Vorkühlzeit Kältetrockner. Kältetrockner 15-20min vorher laufen lassen! 26 26 ))) 27 27 |((( 38 +Undichten Winkel/Schlauch austauschen 39 +)))|((( 40 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-BqULu"/}} 41 +)))|((( 42 +ℹ️ 43 +)))|((( 28 28 \\ 29 -)))|(% rowspan="4" %)((( 30 -1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren 45 +))) 46 +|((( 47 +Undichter Kühlschlauch an der Hauptspindel erneuert 31 31 )))|((( 32 -Horizontalbohren und Fräsen funktioniert dann ohne Offset 49 +(% class="content-wrapper" %) 50 +((( 51 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-wWTIF"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-rYwhQ"/}} 52 +))) 33 33 )))|((( 54 +✅️ 55 +)))|((( 56 +**Update 30.12.2023**: Tausch im Rahmen der Spindelkorrektur durchgeführt, nur bei ausgebautem W-Achsen Motor erreichbar 57 +))) 58 +|((( 59 +Silika Patrone zum Entfernen der Restfeuchte in der Druckluft testen. Ölen ? 60 +)))|((( 61 +(% class="content-wrapper" %) 62 +((( 63 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-tzbgJ"/}} ? 64 +))) 65 +)))|((( 34 34 \\ 35 35 )))|((( 36 36 \\ 37 37 ))) 38 -|((( 70 +|(% colspan="2" %)((( 71 +Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt) 72 +)))|((( 39 39 \\ 40 40 )))|((( 41 - Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner75 +✅️ 42 42 )))|((( 77 +**Update 02.12.2023:** Fehler derzeit nicht in Test reproduzierbar. Möglicher Zusammenhang mit Wasser in Druckluft, Pneumatikventil hing. 78 + 79 +**Update 05.05.2024:** Ca. 100 Lochreihen-Bohrungen gebohrt, Fehler (auch seit letztem Update 02.12.2023) nicht mehr reproduzierbar. Fehler als gelöst markiert. 80 +))) 81 +|(% colspan="2" %)((( 82 +Undichte Druckluftschläuche erneuern (Verteiler am Portal, ausfahrbare Anschläge) 83 +)))|((( 84 +(% class="content-wrapper" %) 85 +((( 86 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-woupS"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-GpslQ"/}} 87 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-wzKib"/}} 88 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-lYSIl"/}} 89 +))) 90 +)))|((( 91 +✅️ 92 +)))|((( 93 +**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate 94 +\\**Update 29.02.2024: **Alle defekten Pneumatikleitungen am Tisch ersetzt. Es bleibt eine spürbar undichte Leitung am Hauptverteiler des Fräsportals. Mögliche Ursache für Probleme bei Vorlage der Bohrer**. 95 +\\Update 01.03.2024:** Vakuum für 6 linke Sauger angeschlossen und erfolgreich getestet.** 96 +** 97 + 98 +**Update 01.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren ist nah am Stempel undicht geworden und muss gewechselt werden. 99 + 100 +**Update 05.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren repariert (Schlauch gekürzt und nachgezogen, kein neuer Schlauch installiert) 101 +))) 102 +|(% colspan="2" %)((( 103 +Manuellen Werkzeugwechsel verstehen und testen 104 +)))|((( 105 +(% class="content-wrapper" %) 106 +((( 107 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-xZviX"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-sHhEs"/}} 108 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-tdtUA"/}} 109 +))) 110 +)))|((( 111 +✅️ 112 +)))|((( 113 +**Update 24.01.2024: **Manueller Werkzeugauswurf erfolgreich getestet und in Wiki dokumentiert, manuelles Einsetzen muss noch getestet werden. 114 + 115 +**Update 31.01.2024: **Manuelles Werkzeug einwechseln erfolgreich getestet und in Wiki dokomentiert 116 +))) 117 +|(% colspan="2" %)((( 43 43 \\ 44 44 )))|((( 120 +(% class="content-wrapper" %) 121 +((( 45 45 \\ 46 46 ))) 47 -|((( 124 +)))|((( 48 48 \\ 49 49 )))|((( 50 -Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden 127 +**~ ** 128 +))) 129 +|(% colspan="2" %)((( 130 +Schutzteile für Vakuumanbindungen drucken und einsetzen. Die Winkel der Vakuumverbinder können sonst leicht durch die Schraube abgeschert werden wenn sie sich unter der Traverse verkeilen. 51 51 )))|((( 132 +(% class="content-wrapper" %) 133 +((( 134 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-mcvXZ"/}} 135 +))) 136 +)))|((( 137 +⚠️ 138 +)))|((( 139 +**Update 27.12.2023: **Erster Funktionstest erfolgreich, Gehäuse ca 5mm zu hoch für Einsetzen am Traversenrand. Designänderung** 140 +** 141 +))) 142 +|(% rowspan="5" %)((( 143 +1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren 144 +)))|((( 145 +Höhe des Tisches nach Fräsen korrigieren 146 +)))|((( 52 52 \\ 53 53 )))|((( 149 +✅️ 150 +)))|((( 151 +**Update 19.11.2023**: 152 +In Program 9997.0 am Ende (Zeile 134) korrigiert. 153 +Es ist wichtig nicht die Maschineneinstellungen zu ändern, da ansonsten auch die Ansteuerung des Werkzeugwechslers betroffen ist 154 +))) 155 +|((( 156 +Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner 157 +)))|((( 54 54 \\ 159 +)))|((( 160 +✅️ 161 +)))|((( 162 +**Update 19.11.2023**: Radius wurde auf 100mm geändert aber noch nicht getestet. Steht am Mittwoch, 22.11.2023 an 163 +**Update 23.11.2023:** Wurde gestern getestet, funktioniert. 55 55 ))) 56 56 |((( 166 +Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden 167 +)))|((( 57 57 \\ 58 58 )))|((( 170 +✅️ 171 +)))|((( 172 +**Update 23.11.2023: **Alle Bohrer neu eingemessen und auf 70mm justiert. 173 +))) 174 +|((( 59 59 Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden 60 60 )))|((( 61 61 \\ 62 62 )))|((( 63 -\\ 179 +✅️ 180 +)))|((( 181 +**Update 19.11.2023**: Länge wurde für alle Werkzeuge angepasst, die müssen aber nochmal getestet werden 182 +**Update 23.11.2023: **Werkzeuge wurden eingemessen und standard-Fräsparameter wurden im Wiki dokumentiert 64 64 ))) 65 65 |((( 185 +Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ??? 186 +Update: KS scheint den selben Fehler zu haben wie HBE, Z Versatz abhängig der Orientierung 187 +)))|((( 66 66 \\ 67 -)))|(% rowspan="7" %)((( 68 -Dokumentation und Videos erstellen 69 69 )))|((( 70 - IMAWOPBedienung, Funktionen und gängige Parameter190 +✅️ 71 71 )))|((( 192 +(% class="content-wrapper" %) 193 +((( 194 +**Update 19.11.2023:** Auch nach Korrektur des Z-Offsets und Entfernen des doppelt angelegten Satzes N435 in Programm 9 liegt noch ein richtungsabhängiger Offet vor 195 +**Update 22.11.2023: **Neue Arbeitshypthese, Hauptspindel ist aus dem Lot geneigt 196 +**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ookwa"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen 197 +))) 198 +))) 199 +|((( 72 72 \\ 73 73 )))|((( 74 -\\ 202 +Neigung der Hauptspindel ausmessen. 20mm geschliffene Stahlwelle wird gespannt und Rundlauf sowie Z Fahrt vermessen 203 +)))|((( 204 +(% class="content-wrapper" %) 205 +((( 206 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ABbzL"/}} 207 +Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-lyYVL"/}} 75 75 ))) 209 +)))|((( 210 +✅️ 211 +)))|((( 212 +**Update 02.12.2023: **Rundlauf ~~ in Ordnung. Messung erfolgt, 20mm Welle gespannt und mit Messuhr auf Bett gegen die Welle die X bzw Y Änderung während Z Fahrt vermessen (Keilwirkung durch Spindelfehlstellung). 213 +\\Schiefstellung der Spindel von 0.245° entlang der Y Achse führt zu Delta von 0.94mm für HBE Bohrungen auf W 0° und 180°. Entlang der X Achse (90° / 270°) ist das Delta mit 0.33mm deutlich kleiner, aber auch vorhanden. 214 +\\Z Delta entlang der Y Achse entspricht damit im Rahmen der Messgenauigkeit genau dem Symptom von 1mm Höhenunterschied von Y+ zu Y- Bohrung und passt ebenfalls zum richtungsabhängigen Höhenoffset beim Nutsägen. 215 +\\**\\** 216 +))) 76 76 |((( 77 - \\218 +Schiefstellung Spindel korrigieren 78 78 )))|((( 79 -Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung 220 +(% class="content-wrapper" %) 221 +((( 222 +Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-GogPm"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise 223 +))) 80 80 )))|((( 81 -\\ 225 +(% class="content-wrapper" %) 226 +((( 227 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-cyaUj"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-VXiwi"/}} 228 +))) 82 82 )))|((( 83 -\\ 230 +✅️ 231 +)))|((( 232 +**~ Update 30.12.23: **Neigung der Spindel in beiden Achsen korrigiert. Vermessung ergab eine Verminderung der X Werte auf ~~ 1/4 der vorigen Abweichung, Y Abweichung nicht mehr feststellbar im Rahmen der Messgenauigkeit. 84 84 ))) 85 85 |((( 86 86 \\ 87 87 )))|((( 88 -Automatikbetrieb der Maschine 237 +Tests rund um HBE und KSE Z-Achs Fehler (Schieflage der Spindel): 238 + 239 +* Bohren in allen vier Kanten mit nebeneinander liegenden Löchern aller Bohrer 3/5/8. Wie ist der Offset pro Bohrer verteilt? 240 +* Nullage der W-Achse testen über Vermessen von KSE Nuten (Evtl zusätzlich Blattschlag bei Aggr. ausgebaut vermessen) 241 +* Bohrungen im 15° Intervall 270° rund um eine Ecke anlegen. Höhenversatz beobachten. Für alle Bohrer wiederholen 242 +* HBE Fräser, Nut rund um Werkstück fräsen. Gibt es auch hier einen Offset an einer Seite? 89 89 )))|((( 90 -\\ 244 +(% class="content-wrapper" %) 245 +((( 246 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-OMatk"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-bZige"/}} 247 +))) 91 91 )))|((( 92 -\\ 249 +✅️ 250 +)))|((( 251 +**Update 30.12.2023:** Wiederholung des Tests nach Korrektur der Spindellage. Delta Z der Bohrungen in die Rechteckkanten müsste nun < 1/10mm sein. Optional umlaufende Nut und Bohrkreis testen. 252 +**Update 05.01.2024:** 253 + 254 +(% style="list-style-type: square;" %) 255 +* Keine erkennbares Zickzackmuster mehr beim Planen oder am Nutgrund, Spindel steht im Lot. 256 +* Werkzeugspitze hat durch Neigungskorrektur der Spindel jetzt Offset von -1.5mm Y zum Rest der Maschine. Das ist anhand der Korrektur von 0.25° zum Lot zu erwarten und muss in Firmware korrigiert werden (9997 und 9901)** 257 +** 258 +* HBE Bohren erzeugt immer noch unterschiedliche Ergebnisse je nach Kante. Siehe nächster Punkt 259 +* Planfräsen erzeugt durchgängige Rampe in Y. Schieflage der Sauger nachgewiesen, muss vermessen werden. Ca Z offs 1mm auf 400mm Y Weg. 260 +Traversen scheinen im Wasser zu sein, Werkstück dazu nicht Parallel (ca 0.5mm unterlage unter Maschinenwasserwaage notwendig) 93 93 ))) 94 94 |((( 95 95 \\ 96 96 )))|((( 97 - HäufigerFehlermeldungenundderenBehebung265 +Korrektur XY Werkzeugspitze zum Rest der Maschine 98 98 )))|((( 99 -\\ 267 +(% class="content-wrapper" %) 268 +((( 269 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-LTQiC"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-MIFyu"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-gRmZp"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-yfnDd"/}} 270 +))) 100 100 )))|((( 101 -\\ 272 +✅️ 273 +)))|((( 274 +**Update** **31.01.2024**: Sollte nach der gestrigen Aktion erledigt sein. 275 + 276 +Dokumentation zum [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Einmessen der Maschine.WebHome]] wird erstellt. 102 102 ))) 103 103 |((( 104 - \\279 +Schiefstellung Sauger vermessen 105 105 )))|((( 106 - HerstellenneuerVakuumpads281 +Sauger scheinen das Werkstuück nicht Planparallel zum Portal zu halten. Ca Z offs 0.8 mm auf 400mm Y Weg. Traversen, Alublöcke, Multiplexblöcke vermessen 107 107 )))|((( 108 -\\ 283 +(% class="content-wrapper" %) 284 +((( 285 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-oZOkO"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-zeakS"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-Okbws"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-KnJhx"/}} 286 +))) 109 109 )))|((( 110 -\\ 288 +✅️ 289 +)))|((( 290 +**Update 05.03.2024: **Traversen sind vorne ca. 0,1mm tiefer als hinten, Werte aller Traversen sehr ähnlich. Die grünen Sauger sind in vorderer Position 0,15mm tiefer als hinten, dh entspricht in etwasTraverse. 291 + 292 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Traversenvermessungen(Messhöhe:G1Z7F300)"/}}Traversenvermessungen (Messhöhe: G1 Z7 F300) ==== 293 + 294 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 295 +|=((( 296 +Traverse 297 +)))|=((( 298 +X-Pos(mm) 299 +)))|=((( 300 +Oberfläche hinten (Y=50, mm) 301 +)))|=((( 302 +O. vorne (Y=750, mm) 111 111 ))) 112 112 |((( 113 - \\305 +1 114 114 )))|((( 115 - MDI Modus und wichtigste Befehle307 +120 116 116 )))|((( 117 - \\309 +0,00 (Nullpunkt) 118 118 )))|((( 119 - \\311 +-0,11 (zu tief) 120 120 ))) 121 121 |((( 122 - \\314 +1 123 123 )))|((( 124 - Manuelles Freifahren316 +1495 125 125 )))|((( 126 - \\318 +0,00 127 127 )))|((( 128 - \\320 +-0,15 (zu tief) 129 129 ))) 130 130 |((( 131 - \\323 +2 132 132 )))|((( 133 - Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren325 +250 134 134 )))|((( 327 +-0,01 (zu tief) 328 +)))|((( 329 +-0,07 (zu tief) 330 +))) 331 +|((( 332 +3 333 +)))|((( 334 +380 335 +)))|((( 336 +-0,01 (zu tief) 337 +)))|((( 338 +-0,10 (zu tief) 339 +))) 340 +|((( 341 +4 342 +)))|((( 343 +2440 344 +)))|((( 345 +-0,02 (zu tief) 346 +)))|((( 347 +-0,14 (zu tief) 348 +))) 349 +|((( 350 +5 351 +)))|((( 352 +2590 353 +)))|((( 354 +-0,01 (zu tief) 355 +)))|((( 356 +-0,13 (zu tief) 357 +))) 358 +|((( 359 +6 360 +)))|((( 361 +2730 362 +)))|((( 363 +0,00 364 +)))|((( 365 +-0,125 (zu tief) 366 +))) 367 + 368 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Saugervermessungen(Messhöhe:G1Z41.9F300)"/}}Saugervermessungen (Messhöhe: G1 Z41.9 F300) ==== 369 + 370 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %) 371 +|=((( 372 +Traverse 373 +)))|=((( 374 +X-Pos(mm) 375 +)))|=((( 376 +Sauger hinten (Y=90, mm) 377 +)))|=((( 378 +S. vorne (Y=710, mm) 379 +))) 380 +|((( 381 +1 382 +)))|((( 383 +90 384 +)))|((( 385 +0,00 (Nullpunkt) 386 +)))|((( 387 +-0,14 (zu tief) 388 +))) 389 +))) 390 +|((( 391 +Dichtschnur zu hoch über über Sauger 392 +)))|((( 393 +Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ? 394 + 395 +Folgen: 135 135 \\ 397 + 398 +* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen 399 +* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig 400 +* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss 136 136 )))|((( 137 137 (% class="content-wrapper" %) 138 138 ((( 139 -{{mention reference="XWiki.d herrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-qfDaY"/}}404 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-sqBNd"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-EWyVz"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-EuvIx"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-dQtRL"/}} 140 140 ))) 141 141 )))|((( 142 -\\ 407 +✅️ 408 +)))|((( 409 +**Update 05.03.2024: **Vermessung bestätigte, neues Saugerdesign mit grünem Gummituch und tieferer Nut erzielt reproduzierbar bessere Ergebnisse. Mit 0,5bar ist Unterdruck größer als vorher (vs 0,3 - 0,4bar). Höhenabweichung < 0,05mm. Kein sichtbares Federn mehr, Haftreibung spürbar besser, jedoch nicht gemessen. Serienproduktion auf 12mm Multiplex sinnvoll. 143 143 ))) 144 144 |((( 145 - \\412 +Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren 146 146 )))|((( 147 - KältetrocknerinDruckluftkreislauf einbauen414 +Ist der Winkel nicht durch 90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab 148 148 )))|((( 149 -\\ 416 +(% class="content-wrapper" %) 417 +((( 418 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-gDwSq"/}} 419 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-BcdPh"/}} 420 +))) 150 150 )))|((( 422 +✅️ 423 +)))|((( 424 +**Update 19.11.2023**: 425 +Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 426 +auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt 427 +))) 428 +|((( 429 +Bug in Rechtecktaschenmakro 430 +)))|((( 431 +**Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge 432 +)))|((( 151 151 (% class="content-wrapper" %) 152 152 ((( 153 -\\ 435 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-NoUXK"/}} 436 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-MQhCZ"/}} 437 +{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-CYxff"/}} 154 154 ))) 155 155 )))|((( 156 -\\ 440 +✅️ 441 +)))|((( 442 +**Update 25.11.2023: 443 +** 444 + 445 +Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 446 +\\**Update 02.12.2023** 447 +\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben 157 157 ))) 158 158 |((( 450 +Bug mit HBE Makros 451 +)))|((( 452 +**Bug 1: Gespiegelte Stulp-Operationen (kritisch) 453 +**Bei Spiegelung von Stulp wird HBE Aggregatposition korrekt in IMAWOP angezeigt, W-Achse wird aber nicht gespiegelt. 454 + 455 +**Bug 2: HBE Konturfräsungen (kritisch) 456 +**HBE Aggregatposition wird korrekt in IMAWOP angezeigt, IMA fährt aber Mittelpunkt des HBE Umlenkblocks statt Werkzeugspitze auf angegebene Koordinaten. 457 + 458 +**Bug 3: Schlosskasten (unkritisch) 459 +**Schlosskasten Makro fordert Werkzeug T4354, Ausführung mit T4353 (Horizontal-Fräser) bricht ab. 460 +)))|((( 461 +(% class="content-wrapper" %) 462 +((( 159 159 \\ 464 +))) 160 160 )))|((( 161 - System zur Sichtkontrolle vor Maschinenfreischaltung anbringen (klare Verantwortung für eventuelle Schäden)466 +⚠️ 162 162 )))|((( 468 +**Update 26.01.2024 469 +**Beschluss, fehlerhafte Makros vorerst nur mit G-Code Fehlermeldungen zu deaktivieren, statt zeitintensiv Makros zu fixen. 470 + 163 163 \\ 472 + 473 +**Update** **27.04.2024 474 +** 475 + 476 +Fehlermeldungen werfen: Programm 9995 mit Fehlercode in L0 aufrufen. L0 enthält Fehler-Satz. Satznummern 0-1999 brechen Programm ab, 2000-3999 erfordern quittierung, 4000-5999 geben zeigen nur Meldung, >6000 enthält komplette Benutzerführung. 477 + 478 +Für HBE Fehlermeldung muss neue Fehlermeldung als Satz im Bereich 0-1999 in 9995 hinzugefügt werden. Aufruf dann bspw. mit //L0=42 G77 H9995// für Satz 42. 479 +))) 480 +|((( 481 +Bug mit Referenzfahrt 164 164 )))|((( 483 +**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt 484 +**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden 485 +)))|((( 165 165 (% class="content-wrapper" %) 166 166 ((( 167 -\\ 488 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-FBedB"/}} 489 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-tMiSm"/}} 490 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-thFkh"/}} 168 168 ))) 169 169 )))|((( 170 -\\ 493 +⚠️ 494 +)))|((( 495 +**Update 27.01.2024 496 +**[[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9990.0||shape="rect"]] analysiert und kommentiert. Für jede Achse (Z,Y,X,W) wird Referenzfahrt-Sprungmarke N10 angesprungen. Wenn Endlagen für Achse bereits in E911xx gesetzt ist, wird Referenzfahrt für Achse übersprungen. Nach Referenzfahren wird im F10000 auf Endlagen gefahren (alle Achsen gleichzeitig). 497 + 498 +__Lösungsmöglichkeit 1:__ E911xx zu Beginn für alle Achsen zurücksetzen → erzwingt jedes Mal Referenzfahrt 499 + 500 +__Lösungsmöglichkeit 2:__ Befehl //G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000// achsweise aufteilen in drei Befehle 171 171 ))) 172 172 |((( 173 - \\503 +Bug des WZW 174 174 )))|((( 175 -\\ 505 +**Kritischer Bug bei Abbruch Werzeugwechsel (nicht aufgenommen etc) **Nach Abbruch eines Wechsels und Clear durch E30022 ist es möglich, dass der Wechlser nicht in Endposition steht und die Maschine ohne Check auf Kommando einen Wechsel versucht. Kollision im Wechsler erfolgt** 506 +** 176 176 )))|((( 177 -\\ 508 +(% class="content-wrapper" %) 509 +((( 510 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-bFcho"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-WFfMC"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-xrJMv"/}} 511 +))) 178 178 )))|((( 513 +⚠️ 514 +)))|((( 515 +**Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion 516 + 517 +**Update 01.05.2024:** [[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9999.0||shape="rect"]] von Werkzeugwechselmakro kommentiert, relevante Prüfung für Werkzeugwechsler-Position erfolgt in Satz N80. Falscher Pfad muss noch gesucht werden. 518 + 519 +**Update 02.05.2024:** Fehler MUSS in N80 liegen. Ablegen erfolgt in N80 (inkl. Check für korrekte WKW-Position) und Aufnehmen (N90) wird NUR von N80 aufgerufen. 520 +))) 521 +|((( 522 +Bug des WZW 523 +)))|((( 524 +**Kritischer Bug bei Ablegen eines Werkzeugs bei Breitteil** 525 + 526 +(% style="text-align: left;" %) 527 +**Voraussetzung: 528 +**Werkzeug A in Spindel 529 +Programm mit Bedarf für Werkzeug B wird gestartet 530 +Breitteil ist aktiviert (Werkstückgröße muss NICHT über 80cm sein) 531 +**Was passiert: 532 +**Werkzeugwechsler fährt auf Spiegelseite (korrektes Vorgehen) 533 +Spindel fährt aber zur "normalen" Werkzeugwechsler-Seite 534 +Werkzeug wird dann fallen gelassen 535 +)))|((( 179 179 (% class="content-wrapper" %) 180 180 ((( 181 -\\ 538 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-uoTSY"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-hikiU"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-EDfMI"/}} 539 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-YUYHB"/}} 182 182 ))) 183 183 )))|((( 184 -\\ 542 +⚠️ 543 +)))|((( 544 +**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion** 545 +** 546 + 547 +**Update 27.01.2024: **Bug konnte reproduziert werden, siehe Beschreibung links. Vorschlag: Vorerst G-Code Fehlermeldung einbauen, um Problem zu vermeiden. 548 + 549 +**Update 01.05.2024**: 550 + 551 +* Bug genauer eingegrenzt und [[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9999.0||shape="rect"]] dokumentiert. 552 +* **Grober Ablauf Wechsel**: Es wird gewartet, bis WZW-Position != 0 ist. Wenn dann Magazin links steht, wird Versatz zwischen linker und rechter Position auf WZW-Koordinaten addiert. 553 +* **Register E40024** (WZW-Position) hat korrekte Werte (0 wenn WZW nicht auf Anschlag, 1 wenn rechts, 2 wenn links). 554 +* **Vermutung**: Zustand von WZW-Position wird ausgelesen, während WZW noch auf Nullseite steht. Daher wird kein Versatz aufaddiert. Dann wird WZW erst vstl. von SPS verschoben und Koordinaten für Wechsel beziehen sich trotzdem noch auf rechts. 555 +* **Weiteres Debugging:** Die Berechnungsoperationen laufen zu schnell durch, um sinnvoll währenddessen Registerwerte ablesen zu können. Durch Sätze oder Instruktionen durchsteppen ist nicht möglich. Daher muss das Programm 9999 um Meldungen und programmierte Halt (M17) ergänzt werden, um besser debuggen zu können. Folgende drei Instruktionen sind zur Ausgabe einer Variable in einer Meldung mit anschließender Quittierung über "Start" nötig: 556 +** //$0Variablenwert: %// 557 +** //$=E40024// 558 +** //M17// 559 +** (gibt z.B. aus: "Variablenwert: 1") 185 185 ))) 186 186 |((( 187 - \\562 +Bug: Z-Achse fährt unerwartet herunter 188 188 )))|((( 189 -Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files) 564 +**Kritischer Bug** 565 + 566 +Z Achse fährt unerwartet bei Quittieren von Not-Aus herunter 190 190 )))|((( 568 +(% class="content-wrapper" %) 569 +((( 191 191 \\ 571 +))) 192 192 )))|((( 573 +⚠️ 574 +)))|((( 575 +**Update 22.05.2024:** Die Maschine stand auf Handbetrieb und der Not-Aus wurde gedrückt. Direkt mit dem Quittieren des Not-Aus fuhr die Z-Achse zügig auf minimale Höhe (Glück gehabt, kein Crash). 576 +))) 577 +|((( 578 +Bug: Tür lässt sich nicht öffnen 579 +)))|((( 580 +**Unkritischer Bug** 581 + 582 +Die Sicherheitstür zum Zugang hinter die Maschine lässt sich plötzlich nur noch Anfordern, die Anforderung wird aber nicht freigegeben. 583 +)))|((( 193 193 (% class="content-wrapper" %) 194 194 ((( 195 195 \\ 196 196 ))) 197 197 )))|((( 198 -\\ 589 +⚠️ 590 +)))|((( 591 +**Update 22.05.2024: **Fehler ist längere Zeit aufgetreten. Probiert wurden (vergeblich) Ändern des Betriebsmodus und Aktivieren/Quittieren von Not-Aus in verschiedenen Kombinationen. In den Anleitungen wurde kein entsprechender Abschnitt zu der Sicherheitstür gefunden. Unklar ist, wie die Freigabe manuell betätigt werden kann oder was die Freigabe behindert. 199 199 ))) 200 200 |((( 201 - \\594 +Spindelkamera 202 202 )))|((( 203 - Netzwerk-LaufwerkanWindowsXPVManbinden(SMBv1)596 +Für die bessere Sichtbarkeit des Werkzeuges bei heruntergefahrener Absaugung soll eine Kamera mit Sicht auf die Spindel in Echtzeit auf einen Bildschirm am Bedienstand übertragen und für Fehlersuche aufgezeichnet werden. 204 204 )))|((( 598 +(% class="content-wrapper" %) 599 +((( 205 205 \\ 601 +))) 206 206 )))|((( 603 +ℹ️ 604 +)))|((( 605 +**Update 22.05.2024: **Erfolgreich Prototypen mit Analogvideokamera und Übertragung getestet und Einkaufsliste begonnen unter [[confluencePage:page:HOL.IMA Spindelkamera]]. 606 +))) 607 +|(% rowspan="9" %)((( 608 +Dokumentation und Videos erstellen 609 +)))|((( 610 +Maschine einschalten, Refererenzfahrt, betriebsbereiten Zustand herstellen 611 +)))|((( 207 207 (% class="content-wrapper" %) 208 208 ((( 614 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ejOyq"/}} 615 +))) 616 +)))|((( 617 +✅️ 618 +)))|((( 619 +[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Maschine an- und ausschalten.WebHome]] 620 +))) 621 +|((( 622 +Bearbeitungsmöglichkeiten, Werkzeugliste 623 +)))|((( 624 +(% class="content-wrapper" %) 625 +((( 626 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-VphxE"/}} 627 +))) 628 +)))|((( 629 +ℹ️ 630 +)))|((( 631 +In Arbeit 632 +[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Übersicht Bearbeitungsmöglichkeiten.WebHome]] 633 +[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]] 634 +))) 635 +|((( 636 +IMAWOP Bedienung, Funktionen und gängige Parameter 637 +)))|((( 638 +(% class="content-wrapper" %) 639 +((( 640 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-QFqiq"/}} 641 +))) 642 +)))|((( 643 +ℹ️ 644 +)))|((( 645 +LMS Video und Quiz: fertig 646 +Wiki: In Arbeit ([[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]]) 647 +))) 648 +|((( 649 +Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung 650 +)))|((( 651 +(% class="content-wrapper" %) 652 +((( 653 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-sOFIN"/}} 654 +))) 655 +)))|((( 656 +✅️ 657 +)))|((( 658 +Update 02.05.2024: Mit in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]] dokumentiert 659 +))) 660 +|((( 661 +Automatikbetrieb der Maschine 662 +)))|((( 663 +(% class="content-wrapper" %) 664 +((( 665 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-KFNYv"/}} 666 + 667 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-FcLcu"/}} 668 +))) 669 +)))|((( 670 +✅️ 671 +)))|((( 672 +**Update 02.05.2024:** Wiki Dokumentation Fertiggestellt 673 +[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]] 674 +))) 675 +|((( 676 +Häufiger Fehlermeldungen und deren Behebung 677 +)))|((( 209 209 \\ 679 +)))|((( 680 +\\ 681 +)))|((( 682 +\\ 210 210 ))) 684 +|((( 685 +Herstellen neuer Vakuumpads 211 211 )))|((( 687 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-OCGeB"/}} 688 +)))|((( 212 212 \\ 690 +)))|((( 691 +\\ 213 213 ))) 214 214 |((( 694 +MDI Modus und wichtigste Befehle 695 +)))|((( 696 +(% class="content-wrapper" %) 697 +((( 698 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-VVAaU"/}} 699 +))) 700 +)))|((( 215 215 \\ 216 216 )))|((( 217 -IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen 703 +\\ 704 +))) 705 +|((( 706 +Manuelles Freifahren 218 218 )))|((( 708 +(% class="content-wrapper" %) 709 +((( 710 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-JzzwA"/}} 711 +))) 712 +)))|((( 219 219 \\ 220 220 )))|((( 715 +\\ 716 +))) 717 +|(% colspan="2" %)((( 718 +--Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren-- 719 +\\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz 720 +)))|((( 221 221 (% class="content-wrapper" %) 222 222 ((( 723 + 724 +))) 725 +)))|((( 726 +✅️ 727 +)))|((( 728 +Siehe [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]] 729 +))) 730 +|(% colspan="2" %)((( 731 +Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen 732 +)))|((( 733 +(% class="content-wrapper" %) 734 +((( 223 223 \\ 224 224 ))) 225 225 )))|((( 738 +✅️ 739 +)))|((( 226 226 \\ 227 227 ))) 228 -|((( 229 - 2(nichtzeitkritisch)742 +|(% colspan="2" %)((( 743 +System zur Sichtkontrolle vor Maschinenfreischaltung bauen und anbringen (klare Verantwortung für eventuelle Schäden) 230 230 )))|((( 231 -Absaugung automatisch starten lassen 745 +(% class="content-wrapper" %) 746 +((( 747 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-JOmwX"/}} 748 +))) 232 232 )))|((( 750 +ℹ️ 751 +)))|((( 752 +**Update 31.01.2024**: Grafiken von Matze erstellt, notwendige Anpassung am Schließsystem durch Jan Steffan erledigt. Prototyp sollte am Wochenende fertig werden. 753 +))) 754 +|(% colspan="2" %)((( 755 +Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files) 756 +)))|((( 757 +(% class="content-wrapper" %) 758 +((( 759 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-HqnqF"/}} 760 +))) 761 +)))|((( 762 +ℹ️ 763 +)))|((( 764 +**Update 02.12.2023**: 765 +\\Kann getestet werden: [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27||shape="rect"]] 766 +))) 767 +|(% colspan="2" %)((( 768 +Netzwerk-Laufwerk an Windows XP VM anbinden (SMBv1) 769 +)))|((( 770 +(% class="content-wrapper" %) 771 +((( 772 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-pHcLc"/}} 773 +))) 774 +)))|((( 775 +✅️ 776 +)))|((( 777 +Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]] 778 +))) 779 +|(% colspan="2" %)((( 780 +IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen 781 +)))|((( 782 +(% class="content-wrapper" %) 783 +((( 233 233 \\ 785 +))) 234 234 )))|((( 235 235 \\ 236 236 )))|((( 237 237 \\ 238 238 ))) 239 -|((( 240 - \\791 +|(% rowspan="3" %)((( 792 +Einweisungsunterlagen erstellen 241 241 )))|((( 242 - Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerunggeschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter)794 +Einweisungszettel 243 243 )))|((( 796 +(% class="content-wrapper" %) 797 +((( 798 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-hikhU"/}} 799 +))) 800 +)))|((( 244 244 \\ 245 245 )))|((( 246 246 \\ 804 +))) 805 +|((( 806 +Betriebsanweisung 247 247 )))|((( 808 +(% class="content-wrapper" %) 809 +((( 810 +Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-UCZRA"/}} 811 +))) 812 +)))|((( 248 248 \\ 814 +)))|((( 815 +\\ 249 249 ))) 250 250 |((( 818 +Videomaterial / Textmaterial für LMS 819 +)))|((( 820 +(% class="content-wrapper" %) 821 +((( 822 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-PwNfL"/}} 823 + 824 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-DJkhe"/}} 825 +{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-TCNiV"/}} Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-ZKOHY"/}} 826 +))) 827 +)))|((( 828 +ℹ️ 829 +)))|((( 830 +(% data-mce-resize="false" style="letter-spacing: 0.0px;" %) 831 +|=(% scope="col" %)((( 832 +Thema 833 +)))|=(% scope="col" %)((( 834 +Skript 835 +)))|=(% scope="col" %)((( 836 +Gefilmt 837 +)))|=(% scope="col" %)((( 838 +Video fertig 839 +)))|=(% scope="col" %)((( 840 +LMS Fragen angelegt 841 +))) 842 +|((( 843 +LMS Übersicht / Motivation 844 +)))|((( 845 +- 846 +)))|((( 847 +- 848 +)))|((( 849 +- 850 +)))|((( 251 251 \\ 852 +))) 853 +|((( 854 +Sicherheitshinweise 252 252 )))|((( 253 - Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren856 +- 254 254 )))|((( 858 +- 859 +)))|((( 860 +- 861 +)))|((( 255 255 \\ 863 +))) 864 +|((( 865 +IMAWOP 256 256 )))|((( 867 +✅️ 25.01. 868 +)))|((( 869 +✅️ 25.01. 870 +)))|((( 871 +✅️ 25.01 872 +)))|((( 873 +✅️ 25.01. 874 +))) 875 +|((( 876 +Maschinenübersicht 877 +)))|((( 878 +✅️ 02.05. 879 +)))|((( 880 +✅️ 25.01. 881 +)))|((( 257 257 \\ 258 258 )))|((( 884 +✅️ 02.05. 885 +))) 886 +|((( 887 +Bedienelemente 888 +)))|((( 889 +✅️ 02.05. 890 +)))|((( 891 +✅️ 25.01. 892 +)))|((( 259 259 \\ 894 +)))|((( 895 +✅️ 02.05. 260 260 ))) 261 261 |((( 898 +Einschalten / Ausschalten 899 +)))|((( 900 +✅️ 02.05. 901 +)))|((( 902 +✅️ 25.01. 903 +)))|((( 262 262 \\ 263 263 )))|((( 264 -Elektrodokumentation der durchgeführten Änderungen erstellen 906 +✅️ 02.05. 907 +))) 908 +|((( 909 +Automatikbetrieb 265 265 )))|((( 911 +✅️ 02.05. 912 +)))|((( 913 +✅️ 05.05. 914 +)))|((( 266 266 \\ 267 267 )))|((( 917 +✅️ 22.05. 918 +))) 919 +|((( 920 +Handbetrieb 921 +)))|((( 922 +✅️ 02.05. 923 +)))|((( 924 +✅️ 05.05. 925 +)))|((( 268 268 \\ 269 269 )))|((( 270 270 \\ 271 271 ))) 272 272 |((( 931 +NUM Ebene 932 +)))|((( 933 +✅️ 02.05. 934 +)))|((( 935 +✅️ 05.05. 936 +)))|((( 273 273 \\ 274 274 )))|((( 275 -Neue IMAWOP Version besorgen 939 +\\ 940 +))) 941 +|(% style="vertical-align: top;" %)((( 942 +MDI Modus 276 276 )))|((( 944 +✅️ 02.05. 945 +)))|((( 946 +✅️ 05.05. 947 +)))|((( 277 277 \\ 278 278 )))|((( 279 279 \\ 951 +))) 952 +|(% style="vertical-align: top;" %)((( 953 +LMS Abschlussquiz 280 280 )))|((( 955 +- 956 +)))|((( 957 +- 958 +)))|((( 959 +- 960 +)))|((( 281 281 \\ 282 282 ))) 283 -|((( 963 +))) 964 +|(% rowspan="16" %)((( 965 +2 (nicht zeitkritisch) 966 +)))|(% colspan="2" %)((( 967 +Absaugung automatisch starten lassen 968 +)))|((( 284 284 \\ 285 -)))|(% rowspan="4" %)((( 286 -Anleitungen erstellen 287 287 )))|((( 288 - Werkzeugparameter ändern971 +\\ 289 289 )))|((( 290 290 \\ 974 +))) 975 +|(% colspan="2" %)((( 976 +Absaugung an Z-Schlitten stößt gegen Zyklon 291 291 )))|((( 292 292 \\ 979 +)))|((( 980 +⚠️ 981 +)))|((( 982 +Fehler tritt nicht in POS2 auf, aber bei Handbetrieb Verfahren nach ganz links oder Bearbeitung am linken Rand. 293 293 ))) 294 -|((( 984 +|(% colspan="2" %)((( 985 +Bug: Rechteckttasche mit Werkzeugdurchmesser als Breite sorgt für senkrechtes Eintauchen 986 +)))|((( 295 295 \\ 296 296 )))|((( 297 - Neues Fräswerkzeug für Hauptspindel einmessen989 +\\ 298 298 )))|((( 991 +Es wird nicht spiralförmig sondern senkrecht eingetaucht. 992 +))) 993 +|(% colspan="2" %)((( 994 +Schmierprozess dokumentieren 995 +)))|((( 996 +(% class="content-wrapper" %) 997 +((( 998 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-Sruby"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-VEquj"/}} 999 +))) 1000 +)))|((( 299 299 \\ 300 300 )))|((( 301 301 \\ 302 302 ))) 303 -|((( 1005 +|(% colspan="2" %)((( 1006 +Pneumatikschlauch-Tauch dokumentieren 1007 +)))|((( 1008 +(% class="content-wrapper" %) 1009 +((( 1010 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-IpSCQ"/}} 1011 +))) 1012 +)))|((( 304 304 \\ 305 305 )))|((( 306 -Bohrer einmessen 1015 +\\ 1016 +))) 1017 +|(% colspan="2" %)((( 1018 +Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter) 307 307 )))|((( 308 308 \\ 309 309 )))|((( 310 310 \\ 1023 +)))|((( 1024 +OS2 file attribute RO für 9997.0 etc ? 311 311 ))) 312 -|((( 1026 +|(% colspan="2" %)((( 1027 +Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren 1028 +)))|((( 1029 +(% class="content-wrapper" %) 1030 +((( 1031 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-DTKFL"/}} 1032 +))) 1033 +)))|((( 313 313 \\ 314 314 )))|((( 315 -Bestückung des Werkzeugwechslers ändern 1036 +\\ 1037 +))) 1038 +|(% colspan="2" %)((( 1039 +Elektrodokumentation der durchgeführten Änderungen erstellen 316 316 )))|((( 1041 +(% class="content-wrapper" %) 1042 +((( 1043 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-CDPLJ"/}} 1044 +))) 1045 +)))|((( 317 317 \\ 318 318 )))|((( 319 319 \\ 320 320 ))) 321 -|((( 1050 +|(% colspan="2" %)((( 1051 +Neue IMAWOP Version besorgen 1052 +)))|((( 322 322 \\ 323 323 )))|((( 324 - Estlcam Postprocessor testen1055 +\\ 325 325 )))|((( 326 326 \\ 1058 +))) 1059 +|(% rowspan="4" %)((( 1060 +Anleitungen erstellen 327 327 )))|((( 1062 +Werkzeugparameter ändern 1063 +)))|((( 328 328 \\ 329 329 )))|((( 330 330 \\ 1067 +)))|((( 1068 +**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul) 331 331 ))) 332 332 |((( 1071 +Neues Fräswerkzeug für Hauptspindel einmessen 1072 +)))|((( 333 333 \\ 334 334 )))|((( 335 - Rüsthilfe für Saugerpositionierung bauen und anbringen1075 +\\ 336 336 )))|((( 1077 +**Update 05.03.: **Screencapture von Werkzeugeinrichtung und Änderung erstellt (Paul) 1078 +))) 1079 +|((( 1080 +Bohrer einmessen 1081 +)))|((( 337 337 \\ 338 338 )))|((( 339 339 \\ ... ... @@ -341,15 +341,48 @@ 341 341 \\ 342 342 ))) 343 343 |((( 1089 +Bestückung des Werkzeugwechslers ändern 1090 +)))|((( 344 344 \\ 345 345 )))|((( 346 - Backup der NUM Steuerung durchführen1093 +\\ 347 347 )))|((( 348 348 \\ 1096 +))) 1097 +|(% colspan="2" %)((( 1098 +Estlcam Postprocessor erstellen und testen 349 349 )))|((( 1100 +(% class="content-wrapper" %) 1101 +((( 1102 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-NnRmM"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-mYIwK"/}} 1103 +))) 1104 +)))|((( 1105 +ℹ️ 1106 +)))|((( 1107 +In Arbeit ([[Gitlab-Repository>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/phermann/ima-bima-cad-converter||shape="rect"]]) 1108 + 1109 +[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.Estlcam für IMA.WebHome]] 1110 +))) 1111 +|(% colspan="2" %)((( 1112 +Rüsthilfe für Saugerpositionierung bauen und anbringen 1113 +)))|((( 350 350 \\ 351 351 )))|((( 352 352 \\ 1117 +)))|((( 1118 +\\ 353 353 ))) 1120 +|(% colspan="2" %)((( 1121 +Backup der NUM Steuerung durchführen 1122 +)))|((( 1123 +(% class="content-wrapper" %) 1124 +((( 1125 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-QZRNS"/}} 1126 +))) 1127 +)))|((( 1128 +✅️ 1129 +)))|((( 1130 +[[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996||shape="rect"]] 1131 +))) 354 354 355 355 \\
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