Änderungen von Dokument IMA - Offene Aufgaben

Zuletzt geändert von Michel Honold am 2025/10/04 09:56

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Zusammenfassung

Details

Icon Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Bereiche.HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.dherrman
1 +XWiki.mschneide
Inhalt
... ... @@ -1,427 +1,712 @@
1 1  Dies ist eine lose Liste an Aufgaben, die bei der IMA noch ausstehen. Einige davon müssen vor einer allgemeinen Inbetriebnahme erledigt werden, einige andere reichen in einem zweiten Schritt danach. Die Klassifizierung müssen wir noch durchführen.
2 2  
3 +{{confluence_note title="Umzug zu Vikunja"}}
4 +Ab sofort (23.06.2024) werden alle offenen Aufgaben in [[Vikunja>>url:https://todo.makerspace-darmstadt.de/projects/16/49||shape="rect"]] getracked. Bereits abgeschlossene Aufgaben werden nicht zu Vikunja übertragen.
5 +{{/confluence_note}}
6 +
3 3  \\
4 4  
5 -(% class="wrapped" %)
6 -|=(% scope="col" %)(((
9 +\\
10 +
11 +(% class="wrapped relative-table" style="width: 100.0%;" %)
12 +|=(% scope="col" style="width: 6.1082%;" %)(((
7 7  Priorität
8 -)))|=(% scope="col" %)(((
14 +)))|=(% scope="col" style="width: 10.5876%;" %)(((
9 9  Aufgabe
10 -)))|=(% scope="col" %)(((
16 +)))|=(% scope="col" style="width: 19.0227%;" %)(((
11 11  (Teilaufgabe)
12 -)))|=(% scope="col" %)(((
18 +)))|=(% scope="col" style="width: 13.2054%;" %)(((
13 13  Wer?
14 -)))|=(% scope="col" %)(((
20 +)))|=(% scope="col" style="width: 5.00291%;" %)(((
15 15  Status
16 -)))|=(% scope="col" %)(((
22 +)))|=(% scope="col" style="width: 46.0733%;" %)(((
17 17  Kommentar
18 18  )))
19 -|(% rowspan="25" %)(((
25 +|(% rowspan="30" style="width: 6.1082%;" %)(((
20 20  1
21 21  (vor Freigabe der Maschine)
22 -)))|(% colspan="2" %)(((
23 -Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und sen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt)
24 -)))|(((
28 +)))|(% rowspan="4" style="width: 10.5876%;" %)(((
29 +Wasseraustritt am Maschinenportal
30 +
25 25  \\
26 -)))|(((
32 +
27 27  \\
28 -)))|(((
34 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
35 +Leck suchen
36 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
29 29  \\
38 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
39 +✅️
40 +)))|(% style="width: 46.0733%;" %)(((
41 +**Update 02.12.2023: **gefunden, Kondenswasser aus undichtem Druckluftschlauch nahe dem Hauptverteiler. Kondenswasser vermutlich von mangelnder Vorkühlzeit Kältetrockner. Kältetrockner 15-20min vorher laufen lassen!
30 30  )))
31 -|(% rowspan="5" %)(((
32 -1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren
33 -)))|(((
34 -Horizontalbohren und Fräsen funktioniert dann ohne Offset
35 -)))|(((
43 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
44 +Undichten Winkel/Schlauch austauschen
45 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
46 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-VhEfL"/}}
47 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
48 +✅️
49 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
50 +**Update 22.05.2024:** Schlauch getauscht
51 +)))
52 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
53 +Undichter Kühlschlauch an der Hauptspindel erneuert
54 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
55 +(% class="content-wrapper" %)
56 +(((
57 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-jxlgq"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-reJFL"/}}
58 +)))
59 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
60 +✅️
61 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
62 +**Update 30.12.2023**: Tausch im Rahmen der Spindelkorrektur durchgeführt, nur bei ausgebautem W-Achsen Motor erreichbar
63 +)))
64 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
65 +Silika Patrone zum Entfernen der Restfeuchte in der Druckluft testen. Ölen ?
66 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
67 +(% class="content-wrapper" %)
68 +(((
69 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-rbYrs"/}} ?
70 +)))
71 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
36 36  \\
37 -)))|(((
73 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
38 38  \\
39 -)))|(((
75 +)))
76 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
77 +Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt)
78 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
40 40  \\
80 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
81 +✅️
82 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
83 +**Update 02.12.2023:** Fehler derzeit nicht in Test reproduzierbar. Möglicher Zusammenhang mit Wasser in Druckluft, Pneumatikventil hing.
84 +
85 +**Update 05.05.2024:** Ca. 100 Lochreihen-Bohrungen gebohrt, Fehler (auch seit letztem Update 02.12.2023) nicht mehr reproduzierbar. Fehler als gelöst markiert.
41 41  )))
42 -|(((
87 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
88 +Undichte Druckluftschläuche erneuern (Verteiler am Portal, ausfahrbare Anschläge)
89 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
90 +(% class="content-wrapper" %)
91 +(((
92 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-nniGa"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-kpBlU"/}}
93 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-zoYIF"/}}
94 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-eSKeK"/}}
95 +)))
96 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
97 +✅️
98 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
99 +**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate
100 +\\**Update 29.02.2024: **Alle defekten Pneumatikleitungen am Tisch ersetzt. Es bleibt eine spürbar undichte Leitung am Hauptverteiler des Fräsportals. Mögliche Ursache für Probleme bei Vorlage der Bohrer**.
101 +\\Update 01.03.2024:** Vakuum für 6 linke Sauger angeschlossen und erfolgreich getestet.**
102 +**
103 +
104 +**Update 01.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren ist nah am Stempel undicht geworden und muss gewechselt werden.
105 +
106 +**Update 05.05.2024:** Pneumatikleitung dritte Traverse von rechts für Stempel hochfahren repariert (Schlauch gekürzt und nachgezogen, kein neuer Schlauch installiert)
107 +)))
108 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
109 +Manuellen Werkzeugwechsel verstehen und testen
110 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
111 +(% class="content-wrapper" %)
112 +(((
113 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-ZeFSA"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-rDhgR"/}}
114 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-WQTSV"/}}
115 +)))
116 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
117 +✅️
118 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
119 +**Update 24.01.2024: **Manueller Werkzeugauswurf erfolgreich getestet und in Wiki dokumentiert, manuelles Einsetzen muss noch getestet werden.
120 +
121 +**Update 31.01.2024: **Manuelles Werkzeug einwechseln erfolgreich getestet und in Wiki dokomentiert
122 +)))
123 +|(% rowspan="5" style="width: 6.1082%;" %)(((
124 +1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren
125 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
126 +Höhe des Tisches nach Fräsen korrigieren
127 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
128 +\\
129 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
130 +✅️
131 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
132 +**Update 19.11.2023**:
133 +In Program 9997.0 am Ende (Zeile 134) korrigiert.
134 +Es ist wichtig nicht die Maschineneinstellungen zu ändern, da ansonsten auch die Ansteuerung des Werkzeugwechslers betroffen ist
135 +)))
136 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
43 43  Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner
44 -)))|(((
138 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
45 45  \\
46 -)))|(((
47 -\\
48 -)))|(((
49 -\\
140 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
141 +✅️
142 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
143 +**Update 19.11.2023**: Radius wurde auf 100mm geändert aber noch nicht getestet. Steht am Mittwoch, 22.11.2023 an
144 +**Update 23.11.2023:** Wurde gestern getestet, funktioniert.
50 50  )))
51 -|(((
146 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
52 52  Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden
53 -)))|(((
148 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
54 54  \\
55 -)))|(((
56 -\\
57 -)))|(((
58 -\\
150 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
151 +✅️
152 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
153 +**Update 23.11.2023: **Alle Bohrer neu eingemessen und auf 70mm justiert.
59 59  )))
60 -|(((
155 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
61 61  Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden
62 -)))|(((
157 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
63 63  \\
64 -)))|(((
65 -\\
66 -)))|(((
67 -\\
159 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
160 +✅️
161 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
162 +**Update 19.11.2023**: Länge wurde für alle Werkzeuge angepasst, die müssen aber nochmal getestet werden
163 +**Update 23.11.2023: **Werkzeuge wurden eingemessen und standard-Fräsparameter wurden im Wiki dokumentiert
68 68  )))
69 -|(((
165 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
70 70  Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ???
71 -)))|(((
167 +Update: KS scheint den selben Fehler zu haben wie HBE, Z Versatz abhängig der Orientierung
168 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
72 72  \\
73 -)))|(((
170 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
171 +✅️
172 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
173 +(% class="content-wrapper" %)
174 +(((
175 +**Update 19.11.2023:** Auch nach Korrektur des Z-Offsets und Entfernen des doppelt angelegten Satzes N435 in Programm 9 liegt noch ein richtungsabhängiger Offet vor
176 +**Update 22.11.2023: **Neue Arbeitshypthese, Hauptspindel ist aus dem Lot geneigt
177 +**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-npwwB"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen
178 +)))
179 +)))
180 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
74 74  \\
75 -)))|(((
182 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
183 +Neigung der Hauptspindel ausmessen. 20mm geschliffene Stahlwelle wird gespannt und Rundlauf sowie Z Fahrt vermessen
184 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
185 +(% class="content-wrapper" %)
186 +(((
187 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ZcnYi"/}}
188 +Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-XrFcH"/}}
189 +)))
190 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
191 +✅️
192 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
193 +**Update 02.12.2023: **Rundlauf ~~ in Ordnung. Messung erfolgt, 20mm Welle gespannt und mit Messuhr auf Bett gegen die Welle die X bzw Y Änderung während Z Fahrt vermessen (Keilwirkung durch Spindelfehlstellung).
194 +\\Schiefstellung der Spindel von 0.245° entlang der Y Achse führt zu Delta von 0.94mm für HBE Bohrungen auf W 0° und 180°. Entlang der X Achse (90° / 270°) ist das Delta mit 0.33mm deutlich kleiner, aber auch vorhanden.
195 +\\Z Delta entlang der Y Achse entspricht damit im Rahmen der Messgenauigkeit genau dem Symptom von 1mm Höhenunterschied von Y+ zu Y- Bohrung und passt ebenfalls zum richtungsabhängigen Höhenoffset beim Nutsägen.
196 +\\**\\**
197 +)))
198 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
199 +Schiefstellung Spindel korrigieren
200 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
201 +(% class="content-wrapper" %)
202 +(((
203 +Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-xnSdK"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise
204 +)))
205 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
206 +(% class="content-wrapper" %)
207 +(((
208 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-dWdck"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-nuJXG"/}}
209 +)))
210 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
211 +✅️
212 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
213 +**~ Update 30.12.23: **Neigung der Spindel in beiden Achsen korrigiert. Vermessung ergab eine Verminderung der X Werte auf ~~ 1/4 der vorigen Abweichung, Y Abweichung nicht mehr feststellbar im Rahmen der Messgenauigkeit.
214 +)))
215 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
76 76  \\
217 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
218 +Tests rund um HBE und KSE Z-Achs Fehler (Schieflage der Spindel):
219 +
220 +* Bohren in allen vier Kanten mit nebeneinander liegenden Löchern aller Bohrer 3/5/8. Wie ist der Offset pro Bohrer verteilt?
221 +* Nullage der W-Achse testen über Vermessen von KSE Nuten (Evtl zusätzlich Blattschlag bei Aggr. ausgebaut vermessen)
222 +* Bohrungen im 15° Intervall 270° rund um eine Ecke anlegen. Höhenversatz beobachten. Für alle Bohrer wiederholen
223 +* HBE Fräser, Nut rund um Werkstück fräsen. Gibt es auch hier einen Offset an einer Seite?
224 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
225 +(% class="content-wrapper" %)
226 +(((
227 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-FJShZ"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-GKmmd"/}}
77 77  )))
78 -|(% rowspan="9" %)(((
79 -Dokumentation und Videos erstellen
80 -)))|(((
81 -Maschine einschalten, Refererenzfahrt, betriebsbereiten Zustand herstellen
82 -)))|(((
229 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
230 +✅️
231 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
232 +**Update 30.12.2023:** Wiederholung des Tests nach Korrektur der Spindellage. Delta Z der Bohrungen in die Rechteckkanten müsste nun < 1/10mm sein. Optional umlaufende Nut und Bohrkreis testen.
233 +**Update 05.01.2024:**
234 +
235 +(% style="list-style-type: square;" %)
236 +* Keine erkennbares Zickzackmuster mehr beim Planen oder am Nutgrund, Spindel steht im Lot.
237 +* Werkzeugspitze hat durch Neigungskorrektur der Spindel jetzt Offset von -1.5mm Y zum Rest der Maschine. Das ist anhand der Korrektur von 0.25° zum Lot zu erwarten und muss in Firmware korrigiert werden (9997 und 9901)**
238 +**
239 +* HBE Bohren erzeugt immer noch unterschiedliche Ergebnisse je nach Kante. Siehe nächster Punkt
240 +* Planfräsen erzeugt durchgängige Rampe in Y. Schieflage der Sauger nachgewiesen, muss vermessen werden. Ca Z offs 1mm auf 400mm Y Weg.
241 +Traversen scheinen im Wasser zu sein, Werkstück dazu nicht Parallel (ca 0.5mm unterlage unter Maschinenwasserwaage notwendig)
242 +)))
243 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
244 +\\
245 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
246 +Korrektur XY Werkzeugspitze zum Rest der Maschine
247 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
83 83  (% class="content-wrapper" %)
84 84  (((
85 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-nChty"/}}
250 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-OIQyJ"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-McQkk"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-kchti"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-ASZAf"/}}
86 86  )))
87 -)))|(((
252 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
88 88  ✅️
89 -)))|(((
90 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Maschine an- und ausschalten.WebHome]]
254 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
255 +**Update** **31.01.2024**: Sollte nach der gestrigen Aktion erledigt sein.
256 +
257 +Dokumentation zum [[doc:Bereiche.HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Einmessen der Maschine.WebHome]] wird erstellt.
91 91  )))
92 -|(((
93 -Bearbeitungsmöglichkeiten, Werkzeugliste
94 -)))|(((
259 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
260 +Schiefstellung Sauger vermessen
261 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
262 +Sauger scheinen das Werkstuück nicht Planparallel zum Portal zu halten. Ca Z offs 0.8 mm auf 400mm Y Weg. Traversen, Alublöcke, Multiplexblöcke vermessen
263 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
95 95  (% class="content-wrapper" %)
96 96  (((
97 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ubUpC"/}}
266 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-TsYql"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-IjzSS"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-XGvHp"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-AnLVr"/}}
98 98  )))
268 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
269 +✅️
270 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
271 +**Update 05.03.2024: **Traversen sind vorne ca. 0,1mm tiefer als hinten, Werte aller Traversen sehr ähnlich. Die grünen Sauger sind in vorderer Position 0,15mm tiefer als hinten, dh entspricht in etwasTraverse.
272 +
273 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Traversenvermessungen(Messhöhe:G1Z7F300)"/}}Traversenvermessungen (Messhöhe: G1 Z7 F300) ====
274 +
275 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %)
276 +|=(((
277 +Traverse
278 +)))|=(((
279 +X-Pos(mm)
280 +)))|=(((
281 +Oberfläche hinten (Y=50, mm)
282 +)))|=(((
283 +O. vorne (Y=750, mm)
284 +)))
285 +|(((
286 +1
99 99  )))|(((
100 -ℹ️
288 +120
101 101  )))|(((
102 -In Arbeit
103 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Übersicht Bearbeitungsmöglichkeiten.WebHome]]
104 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]]
290 +0,00 (Nullpunkt)
291 +)))|(((
292 +-0,11 (zu tief)
105 105  )))
106 106  |(((
107 -IMAWOP Bedienung, Funktionen und gängige Parameter
295 +1
108 108  )))|(((
109 -(% class="content-wrapper" %)
110 -(((
111 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-RnEiC"/}}
112 -)))
297 +1495
113 113  )))|(((
114 -ℹ️
299 +0,00
115 115  )))|(((
116 -In Arbeit
117 -[[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]]
301 +-0,15 (zu tief)
118 118  )))
119 119  |(((
120 -Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung
304 +2
121 121  )))|(((
122 -\\
306 +250
123 123  )))|(((
124 -\\
308 +-0,01 (zu tief)
125 125  )))|(((
126 -\\
310 +-0,07 (zu tief)
127 127  )))
128 128  |(((
129 -Automatikbetrieb der Maschine
313 +3
130 130  )))|(((
131 -(% class="content-wrapper" %)
132 -(((
133 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-uNnXr"/}}
134 -)))
315 +380
135 135  )))|(((
136 -ℹ️
317 +-0,01 (zu tief)
137 137  )))|(((
138 -In Arbeit
139 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]]
319 +-0,10 (zu tief)
140 140  )))
141 141  |(((
142 -Häufiger Fehlermeldungen und deren Behebung
322 +4
143 143  )))|(((
144 -\\
324 +2440
145 145  )))|(((
146 -\\
326 +-0,02 (zu tief)
147 147  )))|(((
148 -\\
328 +-0,14 (zu tief)
149 149  )))
150 150  |(((
151 -Herstellen neuer Vakuumpads
331 +5
152 152  )))|(((
153 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-YpRIG"/}}
333 +2590
154 154  )))|(((
155 -\\
335 +-0,01 (zu tief)
156 156  )))|(((
157 -\\
337 +-0,13 (zu tief)
158 158  )))
159 159  |(((
160 -MDI Modus und wichtigste Befehle
340 +6
161 161  )))|(((
162 -\\
342 +2730
163 163  )))|(((
164 -\\
344 +0,00
165 165  )))|(((
166 -\\
346 +-0,125 (zu tief)
167 167  )))
348 +
349 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Saugervermessungen(Messhöhe:G1Z41.9F300)"/}}Saugervermessungen (Messhöhe: G1 Z41.9 F300) ====
350 +
351 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %)
352 +|=(((
353 +Traverse
354 +)))|=(((
355 +X-Pos(mm)
356 +)))|=(((
357 +Sauger hinten (Y=90, mm)
358 +)))|=(((
359 +S. vorne (Y=710, mm)
360 +)))
168 168  |(((
169 -Manuelles Freifahren
362 +1
170 170  )))|(((
171 -\\
364 +90
172 172  )))|(((
173 -\\
366 +0,00 (Nullpunkt)
174 174  )))|(((
368 +-0,14 (zu tief)
369 +)))
370 +)))
371 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
372 +Dichtschnur zu hoch über über Sauger
373 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
374 +Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ?
375 +
376 +Folgen:
175 175  \\
378 +
379 +* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen
380 +* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig
381 +* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss
382 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
383 +(% class="content-wrapper" %)
384 +(((
385 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-mmDJz"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-iOVkp"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-PkUyE"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-vAVSG"/}}
176 176  )))
177 -|(% colspan="2" %)(((
387 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
388 +✅️
389 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
390 +**Update 05.03.2024: **Vermessung bestätigte, neues Saugerdesign mit grünem Gummituch und tieferer Nut erzielt reproduzierbar bessere Ergebnisse. Mit 0,5bar ist Unterdruck größer als vorher (vs 0,3 - 0,4bar). Höhenabweichung < 0,05mm. Kein sichtbares Federn mehr, Haftreibung spürbar besser, jedoch nicht gemessen. Serienproduktion auf 12mm Multiplex sinnvoll.
391 +)))
392 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
393 +Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren
394 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
395 +Ist der Winkel nicht durch 90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab
396 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
397 +(% class="content-wrapper" %)
398 +(((
399 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-bqJGF"/}}
400 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-SbBmz"/}}
401 +)))
402 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
403 +✅️
404 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
405 +**Update 19.11.2023**:
406 +Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 
407 +auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt
408 +)))
409 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
410 +Bug in Rechtecktaschenmakro
411 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
412 +**Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge
413 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
414 +(% class="content-wrapper" %)
415 +(((
416 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-gDfyr"/}}
417 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-tXZLe"/}}
418 +{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-VWIWa"/}}
419 +)))
420 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
421 +✅️
422 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
423 +**Update 25.11.2023:
424 +**
425 +
426 +Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 
427 +\\**Update 02.12.2023**
428 +\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben
429 +)))
430 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
431 +Bug mit Referenzfahrt
432 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
433 +**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt
434 +**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden
435 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
436 +(% class="content-wrapper" %)
437 +(((
438 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-VRhSJ"/}}
439 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-NofpI"/}}
440 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-jPiHC"/}}
441 +)))
442 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
443 +✅️
444 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
445 +**Update 27.01.2024
446 +**[[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9990.0||shape="rect"]] analysiert und kommentiert. Für jede Achse (Z,Y,X,W) wird Referenzfahrt-Sprungmarke N10 angesprungen. Wenn Endlagen für Achse bereits in E911xx gesetzt ist, wird Referenzfahrt für Achse übersprungen. Nach Referenzfahren wird im F10000 auf Endlagen gefahren (alle Achsen gleichzeitig).
447 +
448 +__Lösungsmöglichkeit 1:__ E911xx zu Beginn für alle Achsen zurücksetzen → erzwingt jedes Mal Referenzfahrt
449 +
450 +__Lösungsmöglichkeit 2:__ Befehl //G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000// achsweise aufteilen in drei Befehle
451 +
452 +**Update 27.05.2024**
453 +
454 +Fehler behoben mit Lösungsansatz 2.
455 +Satz 9990 N500, Zeile ersetzt:
456 +
457 +(% class="code" %)
458 +(((
459 +G52 G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000
460 +)))
461 +
462 +geändert zu
463 +
464 +(% class="code" %)
465 +(((
466 +G52 G1 F10000 ZE72003
467 +YE71002
468 +XE70002
469 +)))
470 +
471 +TODO: Zukünftig sollte Lösungsmöglichkeit 1 zusätzlich umgesetzt werden, um mit Referenzfahrt immer Achsen sicher einzumessen. W-Achse wird aktuell bei zweiter REF-Fahrt gar nicht bewegt.
472 +)))
473 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
178 178  --Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren--
179 -\\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird.
180 -Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz
181 -)))|(((
475 +\\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz
476 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
182 182  (% class="content-wrapper" %)
183 183  (((
184 184  
185 185  )))
186 -)))|(((
187 -\\
188 -)))|(((
189 -\\
481 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
482 +✅️
483 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
484 +Siehe [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]]
190 190  )))
191 -|(% colspan="2" %)(((
486 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
192 192  Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen
193 -)))|(((
488 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
194 194  (% class="content-wrapper" %)
195 195  (((
196 196  \\
197 197  )))
198 -)))|(((
493 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
199 199  ✅️
200 -)))|(((
495 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
201 201  \\
202 202  )))
203 -|(% colspan="2" %)(((
498 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
204 204  System zur Sichtkontrolle vor Maschinenfreischaltung bauen und anbringen (klare Verantwortung für eventuelle Schäden)
205 -)))|(((
500 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
206 206  (% class="content-wrapper" %)
207 207  (((
208 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-zlJPV"/}}
503 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-vmNPv"/}}
209 209  )))
210 -)))|(((
211 -\\
212 -)))|(((
213 -\\
505 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
506 +ℹ️
507 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
508 +**Update 31.01.2024**: Grafiken von Matze erstellt, notwendige Anpassung am Schließsystem durch Jan Steffan erledigt. Prototyp sollte am Wochenende fertig werden.
214 214  )))
215 -|(% colspan="2" %)(((
510 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
216 216  Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files)
217 -)))|(((
512 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
218 218  (% class="content-wrapper" %)
219 219  (((
220 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ucVNx"/}}
515 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-uOYyQ"/}}
221 221  )))
222 -)))|(((
223 -\\
224 -)))|(((
225 -\\
517 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
518 +ℹ️
519 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
520 +**Update 02.12.2023**:
521 +\\Kann getestet werden: [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27||shape="rect"]]
226 226  )))
227 -|(% colspan="2" %)(((
523 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
228 228  Netzwerk-Laufwerk an Windows XP VM anbinden (SMBv1)
229 -)))|(((
525 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
230 230  (% class="content-wrapper" %)
231 231  (((
232 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-GkYda"/}}
528 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PLYQF"/}}
233 233  )))
234 -)))|(((
235 -\\
236 -)))|(((
237 -\\
530 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
531 +✅️
532 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
533 +Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:Bereiche.HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]]
238 238  )))
239 -|(% colspan="2" %)(((
535 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
240 240  IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen
241 -)))|(((
537 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
242 242  (% class="content-wrapper" %)
243 243  (((
244 244  \\
245 245  )))
246 -)))|(((
542 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
247 247  \\
248 -)))|(((
544 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
249 249  \\
250 250  )))
251 -|(% rowspan="4" %)(((
547 +|(% rowspan="3" style="width: 6.1082%;" %)(((
252 252  Einweisungsunterlagen erstellen
253 -)))|(((
549 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
254 254  Einweisungszettel
255 -)))|(((
551 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
256 256  (% class="content-wrapper" %)
257 257  (((
258 -\\
554 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-imeuC"/}}
259 259  )))
260 -)))|(((
556 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
261 261  \\
262 -)))|(((
558 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
263 263  \\
264 264  )))
265 -|(((
561 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
266 266  Betriebsanweisung
267 -)))|(((
563 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
268 268  (% class="content-wrapper" %)
269 269  (((
270 -\\
566 +Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-zXZsi"/}}
271 271  )))
272 -)))|(((
568 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
273 273  \\
274 -)))|(((
570 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
275 275  \\
276 276  )))
277 -|(((
573 +|(% style="width: 6.1082%;" %)(((
278 278  Videomaterial / Textmaterial für LMS
279 -)))|(((
575 +)))|(% style="width: 10.5876%;" %)(((
280 280  (% class="content-wrapper" %)
281 281  (((
282 -\\
578 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-SJOqC"/}}
579 +
580 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-caDde"/}}
581 +{{mention reference="XWiki.mhonold" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mhonold-JmCRD"/}} Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-XuzGT"/}}
283 283  )))
284 -)))|(((
285 -\\
286 -)))|(((
287 -\\
583 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
584 +ℹ️
585 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
586 +[[Siehe Vikunja>>url:https://todo.makerspace-darmstadt.de/tasks/237||shape="rect"]]
288 288  )))
289 -|(((
290 -Quizfragen für LMS
291 -)))|(((
292 -(% class="content-wrapper" %)
293 -(((
294 -\\
295 -)))
296 -)))|(((
297 -\\
298 -)))|(((
299 -\\
300 -)))
301 -|(% rowspan="12" %)(((
588 +|(% rowspan="12" style="width: 6.1082%;" %)(((
302 302  2 (nicht zeitkritisch)
303 -)))|(% colspan="2" %)(((
590 +)))|(% colspan="2" style="width: 10.5876%;" %)(((
304 304  Absaugung automatisch starten lassen
305 -)))|(((
592 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
306 306  \\
307 -)))|(((
594 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
308 308  \\
309 -)))|(((
596 +)))|(% style="width: 46.0733%;" %)(((
310 310  \\
311 311  )))
312 -|(% colspan="2" %)(((
599 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
313 313  Prüfen, ob bestimmte Programmsätze in der NUM Steuerung geschützt werden können (Bearbeitung der Werkzeugparameter)
314 -)))|(((
601 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
315 315  \\
316 -)))|(((
603 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
317 317  \\
318 -)))|(((
319 -\\
605 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
606 +OS2 file attribute RO für 9997.0 etc ?
320 320  )))
321 -|(% colspan="2" %)(((
608 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
322 322  Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren
323 -)))|(((
610 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
324 324  (% class="content-wrapper" %)
325 325  (((
326 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-IlZjb"/}}
613 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-OiHQX"/}}
327 327  )))
328 -)))|(((
615 +)))|(% style="width: 13.2054%;" %)(((
329 329  \\
330 -)))|(((
617 +)))|(% style="width: 5.00291%;" %)(((
331 331  \\
332 332  )))
333 -|(% colspan="2" %)(((
620 +|(% colspan="2" style="width: 6.1082%;" %)(((
334 334  Elektrodokumentation der durchgeführten Änderungen erstellen
335 -)))|(((
622 +)))|(% style="width: 19.0227%;" %)(((
336 336  (% class="content-wrapper" %)
337 337  (((
338 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-aMyUf"/}}
625 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-MaGzZ"/}}
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393 -Estlcam Postprocessor erstellen und testen
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400 -ℹ️
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402 -In Arbeit ([[Gitlab-Repository>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/phermann/ima-bima-cad-converter||shape="rect"]])
403 -
404 -[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.Estlcam für IMA.WebHome]]
405 -)))
406 -|(% colspan="2" %)(((
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407 407  Rüsthilfe für Saugerpositionierung bauen und anbringen
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689 +Trittmatten Ersatz evaluieren
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696 +✅️
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698 +Sollten die Trittmatten nicht mehr funktionieren, werden diese ggf. durch ein Lichtgitter oder eine andere moderne alternative ausgetauscht. Derzeit kein Handlungsbedarf.
699 +)))
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416 416  Backup der NUM Steuerung durchführen
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1 +https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/117670001/IMA - Offene Aufgaben
Icon XWiki.XWikiComments[0]
Autor
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1 +XWiki.dherrman
Kommentar
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1 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-wDsjO"/}} hast Du das absichtlich unter Prio 1 - vor Inbetriebnahme erstellt? Ist m.E. nicht kritisch, solange die Benutzer das wissen.
Datum
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1 +2024-01-05 22:42:52.0
Selection
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1 +Schiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessenSchiefstellung Sauger vermessen
Icon XWiki.XWikiComments[1]
Autor
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1 +XWiki.dherrman
Kommentar
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1 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-oojVT"/}} hast Du das absichtlich unter Prio 1 - vor Inbetriebnahme erstellt? Ist m.E. nicht kritisch, solange die Benutzer das wissen.
Datum
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1 +2024-01-05 22:43:02.0
Selection
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1 +Dichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über SaugerDichtschnur zu hoch über über Sauger
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Autor
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1 +XWiki.mkreider
Kommentar
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1 +Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen. Ausserdem federt das Werkstück dadurch, was die Tiefe unpräzise macht, weils vom Druck abhängt. Zusätzlich neigt sich das Werkstück so viel stärker bei druck von oben, was alles der gegenüberliegende Sauger ausgleichen muss.
Datum
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1 +2024-01-05 23:20:04.0
Antwort an
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1 +1
Icon XWiki.XWikiComments[3]
Autor
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1 +XWiki.mkreider
Kommentar
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1 +Verdübeln ist so nicht präzise möglich. Halte das für nicht sinnvoll.
Datum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2024-01-05 23:23:59.0
Antwort an
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1 +0
Icon XWiki.XWikiComments[4]
Autor
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1 +XWiki.dherrman
Kommentar
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1 +Ich gebe dir Recht dass das gelöst werden sollte, aber m.E. nicht vor Inbetriebnahme der IMA. Meine Schubladen sind nicht perfekt, funktionieren aber hinreichend. Muss man halt wissen, ist aber kein Road blocker.
Datum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2024-01-07 18:07:25.0
Antwort an
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1 +1