Änderungen von Dokument IMA - Offene Aufgaben

Zuletzt geändert von Michel Honold am 2025/10/04 09:56

Von Version Icon 12.1 Icon
bearbeitet von Karl-Peter Kutz
am 2023/10/28 16:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version Icon 45.1 Icon
bearbeitet von Paul Hermann
am 2024/04/27 23:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Icon Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kpkutz
1 +XWiki.phermann
Inhalt
... ... @@ -2,8 +2,6 @@
2 2  
3 3  \\
4 4  
5 -{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-Iykoq"/}}
6 -
7 7  (% class="wrapped" %)
8 8  |=(% scope="col" %)(((
9 9  Priorität
... ... @@ -18,56 +18,526 @@
18 18  )))|=(% scope="col" %)(((
19 19  Kommentar
20 20  )))
21 -|(% rowspan="24" %)(((
19 +|(% rowspan="45" %)(((
22 22  1
23 23  (vor Freigabe der Maschine)
24 -)))|(% colspan="2" %)(((
25 -Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt)
22 +)))|(% rowspan="4" %)(((
23 +Wasseraustritt am Maschinenportal
24 +
25 +\\
26 +
27 +\\
26 26  )))|(((
29 +Leck suchen
30 +)))|(((
27 27  \\
28 28  )))|(((
33 +✅️
34 +)))|(((
35 +**Update 02.12.2023: **gefunden, Kondenswasser aus undichtem Druckluftschlauch nahe dem Hauptverteiler. Kondenswasser vermutlich von mangelnder Vorkühlzeit Kältetrockner. Kältetrockner 15-20min vorher laufen lassen!
36 +)))
37 +|(((
38 +Undichten Winkel/Schlauch austauschen
39 +)))|(((
40 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-VRDsY"/}}
41 +)))|(((
42 +ℹ️
43 +)))|(((
29 29  \\
45 +)))
46 +|(((
47 +Undichter Kühlschlauch an der Hauptspindel erneuert
30 30  )))|(((
49 +(% class="content-wrapper" %)
50 +(((
51 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-uHxZB"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-eYVCY"/}}
52 +)))
53 +)))|(((
54 +✅️
55 +)))|(((
56 +**Update 30.12.2023**: Tausch im Rahmen der Spindelkorrektur durchgeführt, nur bei ausgebautem W-Achsen Motor erreichbar
57 +)))
58 +|(((
59 +Silika Patrone zum Entfernen der Restfeuchte in der Druckluft testen. Ölen ?
60 +)))|(((
61 +(% class="content-wrapper" %)
62 +(((
63 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-urCaV"/}} ?
64 +)))
65 +)))|(((
31 31  \\
67 +)))|(((
68 +\\
32 32  )))
33 -|(% rowspan="4" %)(((
34 -1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren
70 +|(% colspan="2" %)(((
71 +Problem mit 5mm Reihenbohrgetriebe identifizieren und lösen (5ter Bohrer wird nicht zuverlässig vorgelegt)
35 35  )))|(((
36 -Horizontalbohren und Fräsen funktioniert dann ohne Offset
73 +\\
37 37  )))|(((
75 +ℹ️
76 +)))|(((
77 +**Update 02.12.2023:** Fehler derzeit nicht in Test reproduzierbar. Möglicher Zusammenhang mit Wasser in Druckluft, Pneumatikventil hing.
78 +)))
79 +|(% colspan="2" %)(((
80 +Undichte Druckluftschläuche erneuern (Verteiler am Portal, ausfahrbare Anschläge)
81 +)))|(((
82 +(% class="content-wrapper" %)
83 +(((
84 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-Oviam"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-WhaZt"/}}
85 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-wuXUR"/}}
86 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-UtEwq"/}}
87 +)))
88 +)))|(((
89 +ℹ️
90 +)))|(((
91 +**Update 30.12.2023: **Teil der Schläuche der Anschläge wurde getauscht, möglicherweise auch komplett. Warte auf Statusupdate
92 +\\**Update 29.02.2024: **Alle defekten Pneumatikleitungen am Tisch ersetzt. Es bleibt eine spürbar undichte Leitung am Hauptverteiler des Fräsportals. Mögliche Ursache für Probleme bei Vorlage der Bohrer**.
93 +\\Update 01.03.2024:** Vakuum für 6 linke Sauger angeschlossen und erfolgreich getestet.**
94 +**
95 +)))
96 +|(% colspan="2" %)(((
97 +Manuellen Werkzeugwechsel verstehen und testen
98 +)))|(((
99 +(% class="content-wrapper" %)
100 +(((
101 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-yvjTo"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-CTidO"/}}
102 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-qOzTK"/}}
103 +)))
104 +)))|(((
105 +✅️
106 +)))|(((
107 +**Update 24.01.2024: **Manueller Werkzeugauswurf erfolgreich getestet und in Wiki dokumentiert, manuelles Einsetzen muss noch getestet werden.
108 +
109 +**Update 31.01.2024: **Manuelles Werkzeug einwechseln erfolgreich getestet und in Wiki dokomentiert
110 +)))
111 +|(% colspan="2" %)(((
38 38  \\
39 39  )))|(((
114 +(% class="content-wrapper" %)
115 +(((
40 40  \\
117 +)))
41 41  )))|(((
42 42  \\
120 +)))|(((
121 +**~ **
43 43  )))
123 +|(% colspan="2" %)(((
124 +Schutzteile für Vakuumanbindungen drucken und einsetzen. Die Winkel der Vakuumverbinder können sonst leicht durch die Schraube abgeschert werden wenn sie sich unter der Traverse verkeilen.
125 +)))|(((
126 +(% class="content-wrapper" %)
127 +(((
128 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-DgkrV"/}}
129 +)))
130 +)))|(((
131 +⚠️
132 +)))|(((
133 +**Update 27.12.2023: **Erster Funktionstest erfolgreich, Gehäuse ca 5mm zu hoch für Einsetzen am Traversenrand. Designänderung**
134 +**
135 +)))
136 +|(% rowspan="5" %)(((
137 +1,5mm Offset in Z-Achse korrigieren
138 +)))|(((
139 +Höhe des Tisches nach Fräsen korrigieren
140 +)))|(((
141 +\\
142 +)))|(((
143 +✅️
144 +)))|(((
145 +**Update 19.11.2023**:
146 +In Program 9997.0 am Ende (Zeile 134) korrigiert.
147 +Es ist wichtig nicht die Maschineneinstellungen zu ändern, da ansonsten auch die Ansteuerung des Werkzeugwechslers betroffen ist
148 +)))
44 44  |(((
45 45  Radius des Kreissägeblatts kann dann korrekt gesetzt werden und nicht wie jetzt 1,5mm kleiner
46 46  )))|(((
47 47  \\
48 48  )))|(((
154 +✅️
155 +)))|(((
156 +**Update 19.11.2023**: Radius wurde auf 100mm geändert aber noch nicht getestet. Steht am Mittwoch, 22.11.2023 an
157 +**Update 23.11.2023:** Wurde gestern getestet, funktioniert.
158 +)))
159 +|(((
160 +Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden
161 +)))|(((
49 49  \\
50 50  )))|(((
164 +✅️
165 +)))|(((
166 +**Update 23.11.2023: **Alle Bohrer neu eingemessen und auf 70mm justiert.
167 +)))
168 +|(((
169 +Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden
170 +)))|(((
51 51  \\
172 +)))|(((
173 +✅️
174 +)))|(((
175 +**Update 19.11.2023**: Länge wurde für alle Werkzeuge angepasst, die müssen aber nochmal getestet werden
176 +**Update 23.11.2023: **Werkzeuge wurden eingemessen und standard-Fräsparameter wurden im Wiki dokumentiert
52 52  )))
53 53  |(((
54 -Bohrer (vertikal) müssen dann auf 70mm Länge eingestellt werden
179 +Klären: Warum hat das Horizontalbohren in Y+ Richtung **2,5mm **Versatz ???
180 +Update: KS scheint den selben Fehler zu haben wie HBE, Z Versatz abhängig der Orientierung
55 55  )))|(((
56 56  \\
57 57  )))|(((
184 +✅️
185 +)))|(((
186 +(% class="content-wrapper" %)
187 +(((
188 +**Update 19.11.2023:** Auch nach Korrektur des Z-Offsets und Entfernen des doppelt angelegten Satzes N435 in Programm 9 liegt noch ein richtungsabhängiger Offet vor
189 +**Update 22.11.2023: **Neue Arbeitshypthese, Hauptspindel ist aus dem Lot geneigt
190 +**Update 02.12.2023**: Nach Messung ist es offensichtlich, dass die Spindel nicht gerade stehtl {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ANknc"/}} unterhält sich mit Uwe über mögliche Korrekturen
191 +)))
192 +)))
193 +|(((
58 58  \\
59 59  )))|(((
196 +Neigung der Hauptspindel ausmessen. 20mm geschliffene Stahlwelle wird gespannt und Rundlauf sowie Z Fahrt vermessen
197 +)))|(((
198 +(% class="content-wrapper" %)
199 +(((
200 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-sWQHz"/}}
201 +Unterstützend {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-BPAmj"/}}
202 +)))
203 +)))|(((
204 +✅️
205 +)))|(((
206 +**Update 02.12.2023: **Rundlauf ~~ in Ordnung. Messung erfolgt, 20mm Welle gespannt und mit Messuhr auf Bett gegen die Welle die X bzw Y Änderung während Z Fahrt vermessen (Keilwirkung durch Spindelfehlstellung).
207 +\\Schiefstellung der Spindel von 0.245° entlang der Y Achse führt zu Delta von 0.94mm für HBE Bohrungen auf W 0° und 180°. Entlang der X Achse (90° / 270°) ist das Delta mit 0.33mm deutlich kleiner, aber auch vorhanden.
208 +\\Z Delta entlang der Y Achse entspricht damit im Rahmen der Messgenauigkeit genau dem Symptom von 1mm Höhenunterschied von Y+ zu Y- Bohrung und passt ebenfalls zum richtungsabhängigen Höhenoffset beim Nutsägen.
209 +\\**\\**
210 +)))
211 +|(((
212 +Schiefstellung Spindel korrigieren
213 +)))|(((
214 +(% class="content-wrapper" %)
215 +(((
216 +Neigung der Spindel in Y und X korrigieren. Dafür muss die Befestigung zt aufgeschraubt (vorher wahrscheinlich die Bohraggregate entfernt) werden und mit Kunststoffhammer und Messingfolie korrigiert und iterativ vermessen werden. {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-CWtuY"/}} fragt bei Uwe an zu bester Vorgehensweise
217 +)))
218 +)))|(((
219 +(% class="content-wrapper" %)
220 +(((
221 +{{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ItEFG"/}} {{mention reference="XWiki.kregber" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kregber-BSheD"/}}
222 +)))
223 +)))|(((
224 +✅️
225 +)))|(((
226 +**~ Update 30.12.23: **Neigung der Spindel in beiden Achsen korrigiert. Vermessung ergab eine Verminderung der X Werte auf ~~ 1/4 der vorigen Abweichung, Y Abweichung nicht mehr feststellbar im Rahmen der Messgenauigkeit.
227 +)))
228 +|(((
60 60  \\
230 +)))|(((
231 +Tests rund um HBE und KSE Z-Achs Fehler (Schieflage der Spindel):
232 +
233 +* Bohren in allen vier Kanten mit nebeneinander liegenden Löchern aller Bohrer 3/5/8. Wie ist der Offset pro Bohrer verteilt?
234 +* Nullage der W-Achse testen über Vermessen von KSE Nuten (Evtl zusätzlich Blattschlag bei Aggr. ausgebaut vermessen)
235 +* Bohrungen im 15° Intervall 270° rund um eine Ecke anlegen. Höhenversatz beobachten. Für alle Bohrer wiederholen
236 +* HBE Fräser, Nut rund um Werkstück fräsen. Gibt es auch hier einen Offset an einer Seite?
237 +)))|(((
238 +(% class="content-wrapper" %)
239 +(((
240 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-EXYyT"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-qPUUl"/}}
61 61  )))
242 +)))|(((
243 +✅️
244 +)))|(((
245 +**Update 30.12.2023:** Wiederholung des Tests nach Korrektur der Spindellage. Delta Z der Bohrungen in die Rechteckkanten müsste nun < 1/10mm sein. Optional umlaufende Nut und Bohrkreis testen.
246 +**Update 05.01.2024:**
247 +
248 +(% style="list-style-type: square;" %)
249 +* Keine erkennbares Zickzackmuster mehr beim Planen oder am Nutgrund, Spindel steht im Lot.
250 +* Werkzeugspitze hat durch Neigungskorrektur der Spindel jetzt Offset von -1.5mm Y zum Rest der Maschine. Das ist anhand der Korrektur von 0.25° zum Lot zu erwarten und muss in Firmware korrigiert werden (9997 und 9901)**
251 +**
252 +* HBE Bohren erzeugt immer noch unterschiedliche Ergebnisse je nach Kante. Siehe nächster Punkt
253 +* Planfräsen erzeugt durchgängige Rampe in Y. Schieflage der Sauger nachgewiesen, muss vermessen werden. Ca Z offs 1mm auf 400mm Y Weg.
254 +Traversen scheinen im Wasser zu sein, Werkstück dazu nicht Parallel (ca 0.5mm unterlage unter Maschinenwasserwaage notwendig)
255 +)))
62 62  |(((
63 -Werkzeuge in der Hauptspindel (außer Kreissäge und HBE) müssen in der Länge neu eingemessen werden
257 +\\
64 64  )))|(((
259 +Korrektur XY Werkzeugspitze zum Rest der Maschine
260 +)))|(((
261 +(% class="content-wrapper" %)
262 +(((
263 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-spFAf"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-uMKuX"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-AodtS"/}} {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-ogRZY"/}}
264 +)))
265 +)))|(((
266 +✅️
267 +)))|(((
268 +**Update** **31.01.2024**: Sollte nach der gestrigen Aktion erledigt sein.
269 +
270 +Dokumentation zum [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Einmessen der Maschine.WebHome]] wird erstellt.
271 +)))
272 +|(((
273 +Schiefstellung Sauger vermessen
274 +)))|(((
275 +Sauger scheinen das Werkstuück nicht Planparallel zum Portal zu halten. Ca Z offs 0.8 mm auf 400mm Y Weg. Traversen, Alublöcke, Multiplexblöcke vermessen
276 +)))|(((
277 +(% class="content-wrapper" %)
278 +(((
279 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-BjIlh"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-dpGJe"/}} {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-kehQZ"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-zLzIq"/}}
280 +)))
281 +)))|(((
282 +✅️
283 +)))|(((
284 +**Update 05.03.2024: **Traversen sind vorne ca. 0,1mm tiefer als hinten, Werte aller Traversen sehr ähnlich. Die grünen Sauger sind in vorderer Position 0,15mm tiefer als hinten, dh entspricht in etwasTraverse.
285 +
286 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Traversenvermessungen(Messhöhe:G1Z7F300)"/}}Traversenvermessungen (Messhöhe: G1 Z7 F300) ====
287 +
288 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %)
289 +|=(((
290 +Traverse
291 +)))|=(((
292 +X-Pos(mm)
293 +)))|=(((
294 +Oberfläche hinten (Y=50, mm)
295 +)))|=(((
296 +O. vorne (Y=750, mm)
297 +)))
298 +|(((
299 +1
300 +)))|(((
301 +120
302 +)))|(((
303 +0,00 (Nullpunkt)
304 +)))|(((
305 +-0,11 (zu tief)
306 +)))
307 +|(((
308 +1
309 +)))|(((
310 +1495
311 +)))|(((
312 +0,00
313 +)))|(((
314 +-0,15 (zu tief)
315 +)))
316 +|(((
317 +2
318 +)))|(((
319 +250
320 +)))|(((
321 +-0,01 (zu tief)
322 +)))|(((
323 +-0,07 (zu tief)
324 +)))
325 +|(((
326 +3
327 +)))|(((
328 +380
329 +)))|(((
330 +-0,01 (zu tief)
331 +)))|(((
332 +-0,10 (zu tief)
333 +)))
334 +|(((
335 +4
336 +)))|(((
337 +2440
338 +)))|(((
339 +-0,02 (zu tief)
340 +)))|(((
341 +-0,14 (zu tief)
342 +)))
343 +|(((
344 +5
345 +)))|(((
346 +2590
347 +)))|(((
348 +-0,01 (zu tief)
349 +)))|(((
350 +-0,13 (zu tief)
351 +)))
352 +|(((
353 +6
354 +)))|(((
355 +2730
356 +)))|(((
357 +0,00
358 +)))|(((
359 +-0,125 (zu tief)
360 +)))
361 +
362 +==== {{id name="IMA-OffeneAufgaben-Saugervermessungen(Messhöhe:G1Z41.9F300)"/}}Saugervermessungen (Messhöhe: G1 Z41.9 F300) ====
363 +
364 +(% class="wrapped" data-mce-resize="false" %)
365 +|=(((
366 +Traverse
367 +)))|=(((
368 +X-Pos(mm)
369 +)))|=(((
370 +Sauger hinten (Y=90, mm)
371 +)))|=(((
372 +S. vorne (Y=710, mm)
373 +)))
374 +|(((
375 +1
376 +)))|(((
377 +90
378 +)))|(((
379 +0,00 (Nullpunkt)
380 +)))|(((
381 +-0,14 (zu tief)
382 +)))
383 +)))
384 +|(((
385 +Dichtschnur zu hoch über über Sauger
386 +)))|(((
387 +Die Dichtschnüre werden vom Vakuum nicht bis zur Gummifläche komprimiert, es bleibt ein Spalt der bei Druck von Oben nachgibt. Tiefere Nut ?
388 +
389 +Folgen:
65 65  \\
391 +
392 +* Der Reibgummi hilft so nicht gegen verrutschen
393 +* Werkstück federt, Bohr und Frästiefe vom Anpressdruck abhängig
394 +* Werkstück neigt sich bei Kantenbelastung, was Vakuum des gegenüberliegenden Saugers ausgleichen muss
66 66  )))|(((
396 +(% class="content-wrapper" %)
397 +(((
398 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-aNMxY"/}} {{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-JYEwL"/}} {{mention reference="XWiki.dgasch" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dgasch-ZTCjQ"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-CFbvH"/}}
399 +)))
400 +)))|(((
401 +✅️
402 +)))|(((
403 +**Update 05.03.2024: **Vermessung bestätigte, neues Saugerdesign mit grünem Gummituch und tieferer Nut erzielt reproduzierbar bessere Ergebnisse. Mit 0,5bar ist Unterdruck größer als vorher (vs 0,3 - 0,4bar). Höhenabweichung < 0,05mm. Kein sichtbares Federn mehr, Haftreibung spürbar besser, jedoch nicht gemessen. Serienproduktion auf 12mm Multiplex sinnvoll.
404 +)))
405 +|(((
406 +Error bei nicht rechtwinkligem HBE Bohren
407 +)))|(((
408 +Ist der Winkel nicht durch 90° teilbar, bricht das Makro 89.0 mit Fehler (falsches Zeichen / unbekannte Achse) etc ab
409 +)))|(((
410 +(% class="content-wrapper" %)
411 +(((
412 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-DdbCE"/}}
413 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-WJoND"/}}
414 +)))
415 +)))|(((
416 +✅️
417 +)))|(((
418 +**Update 19.11.2023**:
419 +Fehler in Programm 89.0, hier wurde wohl irgendwann mal eine Änderung vorgenommen. 
420 +auch im Backup von 2007 vorhanden, besteht also schon lange. Heute getestet, Bohren unter Winkel funktioniert jetzt
421 +)))
422 +|(((
423 +Bug in Rechtecktaschenmakro
424 +)))|(((
425 +**Kritischer Bug in Programm** 34.0. Entspricht eine Abmessung der Tasche exakt dem Werkzeugdurchmesser, wird die Operation unerwartet im Eilgang ausgeführt. Kollision bei maximalem Vorschub mit Schäden ist die Folge
426 +)))|(((
427 +(% class="content-wrapper" %)
428 +(((
429 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-FVpRH"/}}
430 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PLFid"/}}
431 +{{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-ufEzs"/}}
432 +)))
433 +)))|(((
434 +✅️
435 +)))|(((
436 +**Update 25.11.2023:
437 +**
438 +
439 +Fehler gefunden. Wenn WD == TB wird ein G1 zuwenig ausgeführt, G0 bleibt aktiv. Fix im SRC getestet, ready zum Patch von 34.0 auf der IMA. 
440 +\\**Update 02.12.2023**
441 +\\Programm 34.0 korrigiert und getestet, Problem behoben
442 +)))
443 +|(((
444 +Bug mit HBE Makros
445 +)))|(((
446 +**Bug 1: Gespiegelte Stulp-Operationen (kritisch)
447 +**Bei Spiegelung von Stulp wird HBE Aggregatposition korrekt in IMAWOP angezeigt, W-Achse wird aber nicht gespiegelt.
448 +
449 +**Bug 2: HBE Konturfräsungen (kritisch)
450 +**HBE Aggregatposition wird korrekt in IMAWOP angezeigt, IMA fährt aber Mittelpunkt des HBE Umlenkblocks statt Werkzeugspitze auf angegebene Koordinaten.
451 +
452 +**Bug 3: Schlosskasten (unkritisch)
453 +**Schlosskasten Makro fordert Werkzeug T4354, Ausführung mit T4353 (Horizontal-Fräser) bricht ab.
454 +)))|(((
455 +(% class="content-wrapper" %)
456 +(((
67 67  \\
458 +)))
68 68  )))|(((
460 +⚠️
461 +)))|(((
462 +**Update 26.01.2024
463 +**Beschluss, fehlerhafte Makros vorerst nur mit G-Code Fehlermeldungen zu deaktivieren, statt zeitintensiv Makros zu fixen.
464 +
69 69  \\
466 +
467 +**Update** **27.04.2024
468 +**
469 +
470 +Fehlermeldungen werfen: Programm 9995 mit Fehlercode in L0 aufrufen. L0 enthält Fehler-Satz. Satznummern 0-1999 brechen Programm ab, 2000-3999 erfordern quittierung, 4000-5999 geben zeigen nur Meldung, >6000 enthält komplette Benutzerführung.
471 +
472 +Für HBE Fehlermeldung muss neue Fehlermeldung als Satz im Bereich 0-1999 in 9995 hinzugefügt werden.
70 70  )))
474 +|(((
475 +Bug mit Referenzfahrt
476 +)))|(((
477 +**Zweite Referenzfahrt fährt alle Achsen gleichzeitig auf Nullpunkt
478 +**Gewünschtes Verhalten wäre, dass wie bei erster Referenzfahrt zuerst Z-Achse, dann Y- und X-Achse __nacheinander__ auf 0 fahren um Kollisionen mit WZW oder Werkstück zu vermeiden
479 +)))|(((
480 +(% class="content-wrapper" %)
481 +(((
482 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-OPZwu"/}}
483 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-WPFpu"/}}
484 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-poWFx"/}}
485 +)))
486 +)))|(((
487 +⚠️
488 +)))|(((
489 +**Update 27.01.2024
490 +**[[GCode>>url:https://git.makerspace-darmstadt.de/ima-baz/ima-gcode-macros/-/blob/main/NUM%20Macros/9990.0||shape="rect"]] analysiert und kommentiert. Für jede Achse (Z,Y,X,W) wird Referenzfahrt-Sprungmarke N10 angesprungen. Wenn Endlagen für Achse bereits in E911xx gesetzt ist, wird Referenzfahrt für Achse übersprungen. Nach Referenzfahren wird im F10000 auf Endlagen gefahren (alle Achsen gleichzeitig).
491 +
492 +__Lösungsmöglichkeit 1:__ E911xx zu Beginn für alle Achsen zurücksetzen → erzwingt jedes Mal Referenzfahrt
493 +
494 +__Lösungsmöglichkeit 2:__ Befehl //G1 XE70002 YE71002 ZE72003 F10000// achsweise aufteilen in drei Befehle
495 +)))
496 +|(((
497 +Bug des WZW
498 +)))|(((
499 +**Kritischer Bug bei Abbruch Werzeugwechsel (nicht aufgenommen etc) **Nach Abbruch eines Wechsels und Clear durch E30022 ist es möglich, dass der Wechlser nicht in Endposition steht und die Maschine ohne Check auf Kommando einen Wechsel versucht. Kollision im Wechsler erfolgt**
500 +**
501 +)))|(((
502 +(% class="content-wrapper" %)
503 +(((
504 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-UJFfs"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-AGXgA"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-cUMpk"/}}
505 +)))
506 +)))|(((
507 +⚠️
508 +)))|(((
509 +**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion
510 +)))
511 +|(((
512 +Bug des WZW
513 +)))|(((
514 +**Kritischer Bug bei Ablegen eines Werkzeugs bei Breitteil**
515 +
516 +(% style="text-align: left;" %)
517 +**Voraussetzung:
518 +**Werkzeug A in Spindel
519 +Programm mit Bedarf für Werkzeug B wird gestartet
520 +Breitteil ist aktiviert (Werkstückgröße muss NICHT über 80cm sein)
521 +**Was passiert:
522 +**Werkzeugwechsler fährt auf Spiegelseite (korrektes Vorgehen)
523 +Spindel fährt aber zur "normalen" Werkzeugwechsler-Seite
524 +Werkzeug wird dann fallen gelassen
525 +)))|(((
526 +(% class="content-wrapper" %)
527 +(((
528 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-Pqlgd"/}} {{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-YbXLv"/}} {{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-SmVIp"/}}
529 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-QoPiJ"/}}
530 +)))
531 +)))|(((
532 +⚠️
533 +)))|(((
534 +**~ Update 04.01.2024: **Es gibt eine Sektion im Werkzeugwechsler Code 9999, die Position des WZW Schlittens prüft. Nicht alle Pfade führen durch diese Sektion**
535 +**
536 +
537 +**Update 27.01.2024: **Bug konnte reproduziert werden, siehe Beschreibung links. Vorschlag: Vorerst G-Code Fehlermeldung einbauen, um Problem zu vermeiden.
538 +)))
71 71  |(% rowspan="9" %)(((
72 72  Dokumentation und Videos erstellen
73 73  )))|(((
... ... @@ -75,7 +75,7 @@
75 75  )))|(((
76 76  (% class="content-wrapper" %)
77 77  (((
78 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ECpcg"/}}
546 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-QXAus"/}}
79 79  )))
80 80  )))|(((
81 81  ✅️
... ... @@ -87,7 +87,7 @@
87 87  )))|(((
88 88  (% class="content-wrapper" %)
89 89  (((
90 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PBtsu"/}}
558 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-QVnpA"/}}
91 91  )))
92 92  )))|(((
93 93  ℹ️
... ... @@ -101,18 +101,21 @@
101 101  )))|(((
102 102  (% class="content-wrapper" %)
103 103  (((
104 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-LslXz"/}}
572 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-YxrId"/}}
105 105  )))
106 106  )))|(((
107 107  ℹ️
108 108  )))|(((
109 -In Arbeit
110 -[[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]]
577 +LMS Video und Quiz: fertig
578 +Wiki: In Arbeit ([[confluencePage:page:HOL.WIP: IMAWOP Bedienung]])
111 111  )))
112 112  |(((
113 113  Einspannen des Werkstücks und Saugerpositionierung
114 114  )))|(((
115 -\\
583 +(% class="content-wrapper" %)
584 +(((
585 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-Zxham"/}}
586 +)))
116 116  )))|(((
117 117  \\
118 118  )))|(((
... ... @@ -121,11 +121,15 @@
121 121  |(((
122 122  Automatikbetrieb der Maschine
123 123  )))|(((
124 -\\
595 +(% class="content-wrapper" %)
596 +(((
597 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PFtTt"/}}
598 +)))
125 125  )))|(((
126 -\\
600 +ℹ️
127 127  )))|(((
128 -\\
602 +In Arbeit
603 +[[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Anleitungen.IMA - Automatikbetrieb.WebHome]]
129 129  )))
130 130  |(((
131 131  Häufiger Fehlermeldungen und deren Behebung
... ... @@ -139,6 +139,8 @@
139 139  |(((
140 140  Herstellen neuer Vakuumpads
141 141  )))|(((
617 +{{mention reference="XWiki.kpkutz" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-kpkutz-ohXNi"/}}
618 +)))|(((
142 142  \\
143 143  )))|(((
144 144  \\
... ... @@ -146,7 +146,10 @@
146 146  |(((
147 147  MDI Modus und wichtigste Befehle
148 148  )))|(((
149 -\\
626 +(% class="content-wrapper" %)
627 +(((
628 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-SCLkT"/}}
629 +)))
150 150  )))|(((
151 151  \\
152 152  )))|(((
... ... @@ -155,7 +155,10 @@
155 155  |(((
156 156  Manuelles Freifahren
157 157  )))|(((
158 -\\
638 +(% class="content-wrapper" %)
639 +(((
640 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-kBJDA"/}}
641 +)))
159 159  )))|(((
160 160  \\
161 161  )))|(((
... ... @@ -162,7 +162,8 @@
162 162  \\
163 163  )))
164 164  |(% colspan="2" %)(((
165 -Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren
648 +--Vorschub der Fräswerkzeuge kontrollieren--
649 +\\Die auf NUM Ebene hinterlegten Vorschübe werden nicht berücksichtigt, wenn in IMAWOP was anderes angegeben wird. Stattdessen sollten wir für jedes Werkzeug / für jeden Fräser übliche Werte angeben, mindestens für hartes und weiches Holz
166 166  )))|(((
167 167  (% class="content-wrapper" %)
168 168  (((
... ... @@ -169,9 +169,9 @@
169 169  
170 170  )))
171 171  )))|(((
172 -\\
656 +✅️
173 173  )))|(((
174 -\\
658 +Siehe [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Werkzeugübersicht.WebHome]]
175 175  )))
176 176  |(% colspan="2" %)(((
177 177  Kältetrockner in Druckluftkreislauf einbauen
... ... @@ -181,7 +181,7 @@
181 181  \\
182 182  )))
183 183  )))|(((
184 -\\
668 +✅️
185 185  )))|(((
186 186  \\
187 187  )))
... ... @@ -190,12 +190,12 @@
190 190  )))|(((
191 191  (% class="content-wrapper" %)
192 192  (((
193 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-vcfoB"/}}
677 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-GeCMS"/}}
194 194  )))
195 195  )))|(((
196 -\\
680 +ℹ️
197 197  )))|(((
198 -\\
682 +**Update 31.01.2024**: Grafiken von Matze erstellt, notwendige Anpassung am Schließsystem durch Jan Steffan erledigt. Prototyp sollte am Wochenende fertig werden.
199 199  )))
200 200  |(% colspan="2" %)(((
201 201  Neues IMAWOP Paket für die Arbeit zuhause erstellen (aktuelle Config Files)
... ... @@ -202,12 +202,13 @@
202 202  )))|(((
203 203  (% class="content-wrapper" %)
204 204  (((
205 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-ydDVF"/}}
689 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-pdEJJ"/}}
206 206  )))
207 207  )))|(((
208 -\\
692 +ℹ️
209 209  )))|(((
210 -\\
694 +**Update 02.12.2023**:
695 +\\Kann getestet werden: [[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/s/SifD3ZeYGYtJY27||shape="rect"]]
211 211  )))
212 212  |(% colspan="2" %)(((
213 213  Netzwerk-Laufwerk an Windows XP VM anbinden (SMBv1)
... ... @@ -214,12 +214,12 @@
214 214  )))|(((
215 215  (% class="content-wrapper" %)
216 216  (((
217 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-PEZAK"/}}
702 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-BGmBQ"/}}
218 218  )))
219 219  )))|(((
220 -\\
705 +✅️
221 221  )))|(((
222 -\\
707 +Die Windows XP VM greift nun über ein SMB Proxy auf die Synology NAS zu. Details beschrieben in [[doc:HOL.Maschinen.IMA BIMA CNC Bearbeitungszentrum.IMA - Erweiterte Anleitungen.IMA - Netzwerk-Struktur und Fileshares.WebHome]]
223 223  )))
224 224  |(% colspan="2" %)(((
225 225  IMAWOP Default Einstellungen aller üblichen Operationen prüfen
... ... @@ -240,7 +240,7 @@
240 240  )))|(((
241 241  (% class="content-wrapper" %)
242 242  (((
243 -\\
728 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-GoVgG"/}}
244 244  )))
245 245  )))|(((
246 246  \\
... ... @@ -252,7 +252,7 @@
252 252  )))|(((
253 253  (% class="content-wrapper" %)
254 254  (((
255 -\\
740 +Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-gJWJf"/}}
256 256  )))
257 257  )))|(((
258 258  \\
... ... @@ -264,12 +264,15 @@
264 264  )))|(((
265 265  (% class="content-wrapper" %)
266 266  (((
267 -\\
752 +{{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-cLaix"/}}
753 +
754 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-ydbnh"/}}
755 +Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-LqOrA"/}}
268 268  )))
269 269  )))|(((
270 -\\
758 +ℹ️
271 271  )))|(((
272 -\\
760 +**Update 25.01.2024: **Videomaterial für folgende Videos aufgezeichnet: Maschinenübersicht, Einschalten, Ausschalten, Handbetrieb
273 273  )))
274 274  |(((
275 275  Quizfragen für LMS
... ... @@ -276,11 +276,14 @@
276 276  )))|(((
277 277  (% class="content-wrapper" %)
278 278  (((
279 -\\
767 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-VcsyP"/}}
768 +
769 +Unterstützend: {{mention reference="XWiki.fplath" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-fplath-hovKA"/}}
280 280  )))
281 281  )))|(((
282 -\\
772 +ℹ️
283 283  )))|(((
774 +IMAWOP-Fragen: fertig
284 284  \\
285 285  )))
286 286  |(% rowspan="12" %)(((
... ... @@ -301,7 +301,7 @@
301 301  )))|(((
302 302  \\
303 303  )))|(((
304 -\\
795 +OS2 file attribute RO für 9997.0 etc ?
305 305  )))
306 306  |(% colspan="2" %)(((
307 307  Anlaufgeschwindigkeit des Abluftmotors reduzieren
... ... @@ -308,7 +308,7 @@
308 308  )))|(((
309 309  (% class="content-wrapper" %)
310 310  (((
311 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-TFfOs"/}}
802 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-njtfm"/}}
312 312  )))
313 313  )))|(((
314 314  \\
... ... @@ -320,7 +320,7 @@
320 320  )))|(((
321 321  (% class="content-wrapper" %)
322 322  (((
323 -{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-HzLMu"/}}
814 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-BvWrV"/}}
324 324  )))
325 325  )))|(((
326 326  \\
... ... @@ -379,7 +379,7 @@
379 379  )))|(((
380 380  (% class="content-wrapper" %)
381 381  (((
382 -{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-NHqFE"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-jCozw"/}}
873 +{{mention reference="XWiki.phermann" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-phermann-LknYY"/}} / {{mention reference="XWiki.mkreider" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-mkreider-mBLxU"/}}
383 383  )))
384 384  )))|(((
385 385  ℹ️
... ... @@ -400,11 +400,14 @@
400 400  |(% colspan="2" %)(((
401 401  Backup der NUM Steuerung durchführen
402 402  )))|(((
403 -\\
894 +(% class="content-wrapper" %)
895 +(((
896 +{{mention reference="XWiki.dherrman" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-dherrman-CDIgC"/}}
897 +)))
404 404  )))|(((
405 -\\
899 +✅️
406 406  )))|(((
407 -\\
901 +[[https:~~/~~/cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996>>url:https://cloud.makerspace-darmstadt.de/index.php/f/129996||shape="rect"]]
408 408  )))
409 409  
410 410  \\
Icon Confluence.Code.ConfluencePageClass[0]
Id
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -117670057
1 +138149924
URL
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/117670057/IMA - Offene Aufgaben
1 +https://wiki.makerspace-darmstadt.de/spaces/HOL/pages/138149924/IMA - Offene Aufgaben